ZD5堆焊焊丝及简易动平衡试验法在煤气遮断阀阀座、阀盖制造上的应用

2013-09-03 06:32郝娜
中国信息化·学术版 2013年7期
关键词:动平衡

郝娜

【摘 要】煤气遮断阀阀座、阀盖制造有二大难点:1)阀座及阀盖间接触面要求堆焊耐磨硬层,硬度HRC≥48;2) 阀座及阀盖装配后做动平衡试验。经过工艺分析,运用ZD5堆焊焊丝堆焊及堆焊后加工控制,再用简易平衡试验方法解决制造难点。

【关键词】煤气遮断阀;阀座;阀盖;动平衡;堆焊

【中图分类号】p755.1【文献标识码】A【文章编号】1672-5158(2013)07-0261-03

1 概述

煤气遮断阀是高炉休风操作的主要设备之一,是用于阻止煤气贮气罐气源的装置,高炉正常生产时呈常开状态,使煤气通过并进入煤气净化系统。而当高炉休风时呈关闭状态,将煤气系统与高炉隔开,以便高炉或煤气系统进行安全检修。其阀座、阀盖是设备中的关键件,应具有好的耐磨性及密封性、运行平稳可靠等特点。

2 煤气遮断阀座、阀盖结构形式

煤气遮断阀阀座、阀盖位于底部外圆直径为3996mm的托架之上,形状为钟状,见(图1)。阀座固定在托架上,阀座内上下两内圆面分别与上下阀盖接触并密封,接触面要求耐磨、密封。为开、关煤气气源,阀盖需升降7000mm,要求升降平稳。

3 制造难点

阀座及上、下阀盖均为铸钢件(ZG230-450)。阀座重3533Kg,下阀盖重5570Kg,上阀盖重6050Kg,各尺寸及形状见图2~4。

这些铸件尺寸大、重量重,制造有难度。阀座与上下阀盖间密封面要求硬度HRC≥48,堆焊实施有难度。堆焊的圆锥密封面要求表面粗糙度高达0.8 ,且密封锥面角度要准确,因表面较硬,加工有困难。为保证阀盖升降过程的平衡稳定,设计要求上下阀盖先单件后两件合一进行平衡检测。

4 解决方案

4.1 铸件要求

为保证堆焊密封层处毛坯均匀、圆锥面加工准确及平衡试验时不平衡量小,对铸件进行明确要求,按JB/T5000.6-2007中CT13级制造及检查,为保证铸件质量,对铸件进行探伤检查。

4.2 堆焊的实施

为保证堆焊层硬度HRC≥48的要求,选用专业厂专门研制的用于高炉料钟密封面耐磨堆焊专用焊丝ZD5。该焊丝属多合金元素强化型高硬度、高韧性耐磨堆焊焊丝。其抗裂性能优良,耐高温达500℃。

4.2.1 堆焊前准备

(1) 锥体待堆焊表面进行除油、除锈处理,露出金属光泽后进行100%磁粉探伤检测。

(2) 因为焊接过程易产生裂纹,采取相应措施,如控制层间温度,连续焊接,一次性完成,即在一圈之内不要间断,未施焊的部位用保温棉包好,以保证层间温度。如因意外,中途停焊用保温棉将施焊部位包好,再次施焊时应将工件待焊部位加热到合适温度再堆焊。焊后用保温棉包好缓慢冷却。

(3) 因上述要求,根据其结构形式采用变位器进行阀座及上下阀盖的堆焊。设计工装,见图5、图6。将阀座或阀盖把合在变位器上。见图7。

将阀座用工装钢板及螺栓把紧于变位器上。便于焊前预热、连续施焊及焊后保温。粗加工阀盖时,将所需把合孔加工出以便把合。

将阀盖用支撑件及吊环螺钉把紧于变位器上。焊前预热、施焊、焊后保温简单方便。粗加工阀盖时,须加工出中间把合孔以便把合(图7)。

4.2.2 堆焊

堆焊的关键是预热、控制层间温度、焊工技能好。根据ZD5焊丝的技术要求进行堆焊前预热,为控制好预热温度,采用履带板加热,同时在变位器上平面靠近阀座、阀盖圆面处放置三处加热源(火焰加热),保证堆焊工件整体加热均匀,温度控制在所要求的范围内。焊接方法为CO2气体保护焊,焊接参数按堆焊工艺要求。堆焊后立即进行消除应力热处理。堆焊后见(图8)。

4.3 主要加工工艺方法

(1)划线。必须先划线检查阀座、阀盖,控制好毛坯质量,不合格须修复。

(2)立车粗加工。按线找正加工上、下端面,各面留量4~5mm;加工各内外圆面,包括斜圆面,各圆面直径留量8~10mm,达6.3。

(3)超声波探伤。按JB/T 5000.14-2007标准之3级验收并出具报告,合格后进行下道工序。

(4)立车半粗加工及堆焊层槽加工成品。按已加工面找正,车削上、下端面,各面留量3mm,车削堆焊层两侧内圆端面单边留量4mm,堆焊层槽成品,其端面达6.3。堆焊层形式见图9,堆焊工艺要求两边倒30°,车削工艺见图10。堆焊时需使用的把合孔加工成品。

(5)磁粉探伤。堆焊层面探伤检查。执行JB/T500 0.14-2007标准,表面无裂纹。合格后进行下道工序。

(6)堆焊。之后再进行划线检查。

(7)数控立车半精加工。按线找正,加工上、下端面,各面留量1mm,加工各内圆面,包括斜圆面和直圆面,各圆面单面留量2mm。斜圆面粗糙度达3.2。加工堆焊层,因其硬度为HRC48~52,需准备特殊刀具。加工后用表检查斜圆面的斜向圆跳动公差,其值要小于0.05mm。若差值超过0. 05mm,则需检查影响差值的各因素,如与初始状态有关的机床、夹具、刀具及装夹等;加工过程中刀具磨损及加工后内应力等。根据检查结果,对影响差值的各因素进行修正。如对于机床可转移主轴回转误差,消除主轴回转误差对加工精度的影响;选用耐磨性好、寿命长及几何参数正确的刀具且合理选用切削用量。考虑夹具磨损,装夹须合理,内圆斜面采用统一斜面样板(阀座、阀盖同用)控制,加工面与塞尺间0.05mm塞尺不入,也可由数控车床来保证。

(8)时效消除应力。落下工件,进行72小时时效。

(9)数控立车精加工。将座体、上下阀盖在同一数控立车上加工。按线找正,加工上、下端面成品,加工各部成品。为阀盖检测及平衡用,在直的外圆面上(上阀盖为Ф3490mm、下阀盖为Ф3290mm)位于中间处(上阀盖为190mm、下阀盖为150mm)标注一0.5×0.5V型基准线,见(图11、12)。加工圆斜面时,随时用表检查其斜向圆跳动公差,差值保证小于0. 05mm。加工堆焊层刀具及样板同上,加工面与塞尺间0.05mm塞尺不入。

(10)磁粉探伤。堆焊表面探伤检查执行JB/T5000.14-2007标准,表面无裂纹,提供探伤报告,进行动平衡试验。

4.4 上、下阀盖动平衡试验方法

将平衡件置于下阀盖上,相关件(上下吊耳、异型螺栓及螺母垫圈等)装配后起吊上吊耳上部长孔,旋转和上下提降下阀盖,观察加工时在下阀盖下部直圆面上的基准水平刻线,水平差不大于1mm。调整时先适当旋转调整平衡件,若不能平衡,再将平衡件切割调整。调整好后,将平衡件通过角钢先点焊于下阀盖上,不焊牢,待整体平衡后焊固于下阀盖上,见(图13)。

上阀盖做一起吊心轴,吊车通过心轴起吊上阀盖,旋转和上下提降上阀盖,观察加工时在上阀盖下部直圆面上的基准水平刻线,其水平差不大于1mm,见图14。如果不平衡,可在上阀盖内侧壁加焊钢板进行平衡调节,或根据其实际铸件外形在外斜圆面及内斜圆面打磨。在做完平衡检测后所有部件不要拆卸。

4.5 上下阀盖同步进行平衡试验

将连接套装配上。吊车起吊连接套上的长孔,旋转和上下提降上下阀盖,观察加工时位于上下阀盖直圆面上的基准水平刻线,水平差不大于3mm。如果不平衡,可在上阀盖内侧壁打磨或加焊钢板的方法进行平衡调节,见图15。平衡检测完合格后,将平衡件焊固于下阀盖上。

5 结论

通过对煤气遮断阀阀座、阀盖圆锥面堆焊、加工制造难点及平衡方法的工艺分析,运用基础研究成果高炉料钟密封面耐磨堆焊专用焊丝ZD5,掌握堆焊关键,设计合理工装,制订合理方案,制造出合格产品。实践证明,该煤气遮断阀运行平稳,密封面密封性能好,完全达到图纸及用户要求。制造过程的方法严谨,具有创新性、实用性,为其今后的制造提供学术性成果。

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