半自磨机给矿料小车溜槽衬板的改进研究

2013-11-12 07:09刘德武
铜业工程 2013年3期
关键词:处理量衬板磨机

刘德武

(江西铜业集团公司 德兴铜矿,江西 德兴 334224)

1 引言

德兴铜矿大山选矿厂2.25万t/日的半自磨系统2010年12月投入使用,φ10.37 ×5.19M 半自磨机是其主要设备之一。半自磨机是通过给料小车给矿[1],主要是皮带运输机运送的矿石及破碎用的φ120 钢球和水,进入给料小车,通过小车的溜槽,自动滑入半自磨机里进行磨碎加工。由于半自磨机给料小车是单一的,更换溜槽衬板时必须使半自磨整套系统停止下来,所以溜槽衬板的使用寿命直接影响磨机的运转率。在该设备试运转期间,溜槽衬板使用寿命很短,只有约300 个h,矿石处理量仅为26万t。而更换全套溜槽衬板约耗时6~8h,这就使得整个系统不能正常稳定运行,也就不能充分发挥该系统的优势,所以提高溜槽衬板的使用寿命就显得尤为重要[2]。

对于如何提高溜槽衬板的使用寿命,我们先后进行了多方案的研究,并进行了现场试验,最终取得了理想效果,充分发挥了该系统优势,经济效益十分显著。现就研究及试验过程叙述如下。

2 改进方案

2.1 溜槽衬板外形尺寸改进研究

原来溜槽衬板厚度为80~140mm,为了延长其使用寿命,我们将其尺寸加厚到100~160mm。经试验,寿命提高不多,约为400h,矿石处理量约为36万t。对此我们认真地进行了分析,并对衬板的残体进行了晶像检查,发现加厚衬板不能有效提高其寿命的原因是衬板材质没变,且衬板加厚后影响了热处理加工,没有达到预期的效果,仅仅靠加厚衬板来提高其使用寿命的方案是不可行的。

2.2 溜槽衬板材质改进

从衬板的材质上来改变,原衬板材质是Cr -Mo合金钢[3],从现场使用情况来看,这种材质不适合在这使用,结合其实际工况,我们将其改为BBT -KMC-3 变质钢(由长沙博厚公司提供)。经试用寿命有明显提高,使用寿命约为920h,处理量达到83万t,由此可见,改变溜槽衬板的材质是提高其使用寿命的有效途径。

2.3 溜槽衬板整体设计改进

为了进一步提高寿命,我们对溜槽衬板整体进行了重新设计,缩小了单块衬板的形状尺寸。这样有利于对衬板进行热处理,提高热处理改变材质性能的作用,使其耐磨性和抗冲击性有效提高。经过试验,衬板使用寿命进一步提高,约为1200h,处理量约110万t。

2.4 溜槽衬板运动轨迹改进

经过对矿石在溜槽中运动轨迹[4]的分析,我们提出了滑动和跳跃并行的矿石运动方式,这样更有利于提高衬板寿命。我们在溜槽衬板上适当添加纵向和横向筋条,使矿石在溜槽滑动时遇到横向筋条的堵挡产生碰幢,矿石跳跃离开衬板。这样矿石是滑动、跳动并行,减少了滑动磨损,衬板寿命也进一步提高。

2.5 衬板安装方式改进

在进行上述改进及试验的基础上,我们对整个溜槽衬板[5]进行了重新设计,设计成自固式,只有上下两端的衬板有螺栓固定,其余衬板上没有螺栓孔。衬板尺寸尽量小,有利于通过热处理提高衬板的整体性能。同时打破原设计的思路,每一块衬板结构尺寸设计都不相同,这样有利于发挥每一块衬板的作用,也可以根据使用情况对个别衬板进行调整。材料选用长沙博厚公司的BBT-KMC -3 变质钢[6],这样更有利于衬板的寿命提高(详见下图1)。

图1 整体改进后的溜槽衬板外形示意图

3 结论

通过2011~2013年两年多从衬板的材质,结构、安装形式、热处理工艺的试验和改进研究,衬板的使用寿命得到逐步提高,目前衬板寿命已达到1400h,处理量为140万t,为半自磨机的稳定运行打下了良好的基础,也充分发挥了该磨机的综合性能,取得了不错的经济效益。

[1]张光烈.自磨技术的发展及其有关问题的评述[J].中国矿业,2000(03).

[2]赵昱东.自磨(半自磨)机在金属矿山的应用与发展[J].矿业快报,2005(04).

[3]冯志满,隋玉国.大中型球磨机衬板材质的选用[J].中国铸造装备与技术,1996(04).

[4]孙军锋.衬板机构对球磨机磨矿效率的影响研究[D].昆明理工大学,2010.

[5]马永磊.运焦系统溜槽衬板的改进[J].河北冶金,2007(02).

[6]刘海峰,刘耀辉.高速钢复合轧辊的研究现状及进展[J].钢铁研究学报,1999(05).

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