提高含油污泥处理量的措施

2014-03-09 01:28管晓生
油气田地面工程 2014年8期
关键词:输送泵流化处理量

管晓生

大庆油田采油一厂

提高含油污泥处理量的措施

管晓生

大庆油田采油一厂

北一区含油污泥处理站采用预处理+调质离心工艺,实现了含油污泥的无害化和资源化。为了进一步提高含油污泥处理效果采取了如下措施:调整生产运行方式;优化生产参数;测调药剂的加药量;加快技术改造。通过两年的运行,含油污泥处理量增加了10 119 m3,处理量增加100.01%,老化油回收量增加了3 135 m3。

含油污泥;系统效率;优化;处理量

北一区含油污泥处理站于2010年10月12日建成投产。该站采用预处理+调质离心工艺,含油污泥首先经过流化预处理装置,进行三次筛选后,形成颗粒小于5 mm的流化状态泥浆,进入污泥调质罐,经过加药、搅拌、澄清工序,实现油、水、泥分层,上部浮油溢流进入油水分离装置,下部泥液输至离心分离装置,在离心力的作用下实现固、液分离。分离出的固体通过螺旋输送装置输送至堆料场,分离出的液体进入油水分离装置进一步处理为净化油和净化水,实现了含油污泥的无害化和资源化。为了进一步提高含油污泥处理效果采取了如下措施:

(1)调整生产运行方式,提高系统效率。北一区含油污泥处理站设计2台离心机,采取一运一备的生产方式,3台调质罐采取8 h循环处理方式生产,预处理上泥时间都在白天进行,这种生产方式造成了1台离心机设备的闲置。经过计算和论证,采取2台离心机同时生产,预处理采取24 h不间断上泥,缩短3台调质罐的生产时间,由原来的8 h变为4.5 h循环处理,每天生产5罐流化污泥,处理量增加了65%,提高了整个系统的效率。

(2)优化生产参数,保证系统平稳运行。北一区含油污泥处理站的核心处理装置是2台德国产液压差速控制两相离心机,平均处理量达到19 m3/h,对运行系统有如下影响:一是由于离心机的处理量提高,每天能处理5罐以上的流化含油污泥,处理1罐流化含油污泥只需要4.5 h,而预处理螺旋上1罐流化污泥需要5 h,造成预处理速度滞后离心机处理;二是2台离心机每小时能产生17 m3左右的油水混合物,这些油水混合物需要用输送泵打入油水分离器,但单台输送泵的理论排量为10 m3/h,2台输送泵的实际泵效也就在17 m3/h左右,当离心机处理量大于输送泵排量或输送泵实际泵效下降,就会造成中间罐液位超高,需降低离心泵的处理量来保证中间罐不冒,影响实际运行时率。针对上述问题,采取如下措施:①对预处理上泥螺旋电机增加变频设备,使预处理螺旋上泥速度提高到8 m3/h左右;②合理调整离心泵的转速和差速,严格控制好离心机的震幅和两端液压油的压力,定期对离心机进行冲洗。

(3)测调药剂的加药量,保证各项指标的完成。设计处理的含油污泥基本性质为:pH值7.0,原油凝固点30℃,密度1.16g/cm3,油含量≤30%,水含量≥40%,固体含量≤30%。根据化验统计,含油污泥的含油率为32%~39%,含水率为54%~62%,固体含量为12%~16%。现在处理的含油污泥的含油量、含水量要比设计大得多,含固量要比设计小得多,这样的污泥特性会对整个生产系统造成影响。通过摸索,当絮凝剂加量达到85 mg/L,脱油率达到最好,随着絮凝剂加量的增加脱油效果反而下降,因此絮凝剂加药量在85 mg/L时脱油效果最佳;当破乳剂加量为500 mg/L时,脱油率达到最高,继续增加破乳剂的用量反而使脱油率降低,这是因为当破乳剂达到峰值后,增加破乳剂的用量,致使混合物的黏度增大,影响了油泥的分离。

(4)加快技术改造,提高运行时率。一是离心机进口过滤器由单缸过滤器改为双缸过滤器,采用双缸过滤器,当在用过滤器堵了之后,直接用阀门切换到另外一个过滤器上,再清理堵了的过滤器,可减少离心机的停机时间。二是在外输泵前增加打底水直通流程,减少打底水时占用生产系统的时间。

通过两年运行,含油污泥处理量增加了10 119 m3,处理量增加100.01%,老化油回收量增加了3 135 m3。

(栏目主持 张秀丽)

10.3969/j.issn.1006-6896.2014.8.042

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