西二线顶管穿越温厚高速

2014-03-09 01:28姚兴安大庆油田设计院
油气田地面工程 2014年8期
关键词:顶力顶管机沉井

姚兴安 大庆油田设计院

1 工程概况

温厚高速穿越是西气东输二线南昌—上海支干线管道工程的穿越工程。南昌—上海支干线西起南昌东至上海,沿途经江西鹰潭、上饶,浙江金华、衢州、杭州、嘉兴到达上海市,长约884.3 km,设计输气能力100×108m3/a。穿越套管长度为62m,采用钢承口型钢筋混凝土套管。

2 第一次施工失败原因

第一次穿越施工时,顶进约34m时公路路面发生塌陷,由于地质条件考虑不足,顶管工作井采用的是钢制沉井,工作井所处位置地下水位高,地质为粉砂,整个土体支撑力差,钢制工作井自身质量较轻且密闭性有一定缺陷,造成在顶进过程中沉井支撑力不足。当液压油缸推进砼套管时工作井整体后移约1m,在顶进时使得液压油缸推力无法全部作用于向前推进砼套管,大部分推力被分散到井体,使得砼套管顶进速度过慢。顶管机前端流砂质土流量大于顶管机吞吐量,形成前端土体空洞,造成高速路面沉降量超出控制范围。随即停止顶进施工,对路面采取了注浆填堵等加固处理,防止路面的进一步塌陷。

3 第二次顶管施工

再次顶管吸取了上次的教训,按有关方面的要求将穿越位置水平向东平移至原顶管6m。为减小因顶管对路面的影响,纵向向下加深了1.5m,工作井采用钢筋混凝土沉井,套管顶部至覆土层为2.7 m,套管顶部至高速公路路面6.9m。

3.1 机头选型

穿越点穿越地层为粉砂,根据此处地质特点并吸取教训后,决定该处穿越采用封闭式压力平衡顶管机施工。该顶管机具采用的是锐角刃口挤压式切削土体方式,可以有效地保持挖掘断面土体的稳定,对所顶进套管外壁周围的土体扰动比较小。该机头取消了刀盘后使得切削断面直径基本等同于砼套管外径,顶进后壁外土体与套管空隙小于1.5 cm,有效地控制了土体形成空隙造成的路基下沉。

3.2 工作井后背墙

根据管子直径,选择宽4m,高2.5m,厚70 cm,外侧以预制钢后背为模板,两侧支模,内浇钢筋混凝土的后背墙,顶进主油缸选用200 t行程为2m的油缸,共4台。把总推力、工作井所能承受的最大顶力及混凝土套管轴向允许推力进行比较,取最小值作为油缸的总推力。工作井设计允许承受的最大顶力为500 t,套管轴向允许推力777.2 t,主顶油缸选用4台200 t(2 000 kN)级油缸。每只油缸顶力控制在100 t以下,可以通过油泵压力来控制,油缸总推力400 t。因此无需增加额外的顶进系统即可满足要求。

3.3 管理控制

为保证安全完成此次顶管穿越,确保温厚高速安全,顶进过程中监测控制路面沉降,确保路基安全,设三级风险值。达到预警值(6.7mm)时应引起关注,加密监测次数;达到报警值13.3mm时,加强注浆量并调整浆液密度,增大泥浆的支撑力;当沉降值达到20mm时,立即停止顶管施工,将顶管机密封舱关闭,并将顶管机顶进自然土体内,保证密封舱内的土压力高于舱外自然土体压力,确保沉降不会延续,保证路基安全。同时采取壁外注浆进行泥浆置换,固化土体。

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