发电机风温高的原因分析及处理

2014-03-23 03:16
电力安全技术 2014年5期
关键词:冷却管散热片水流量

刘 刚

(国电靖远发电有限公司, 甘肃 白银 730919)

某电厂安装的4台QFQS-220-2型发电机,由四川东方电机公司设计生产,其冷却方式为水-氢-氢型。发电机内4角各装有1组立式氢气冷却器(以下简称氢冷器),位置距地面约高9~12 m,氢冷器进水母管在发电机平台下4.5 m处。冷却器的水源为循环水,经2台氢冷泵升压后供给氢冷器运行,正常工作时1台运行、1台备用,氢冷升压泵安装在汽机0 m处。

1 故障经过及运行状况

2011年5月,运行人员在调整发电机负荷过程中,发现2号发电机汽侧进风温度上升至50 ℃(规程规定不超过45 ℃),而励侧进风温度仅为42 ℃,汽侧进风温度明显高于励侧进风温度。此时2号发电机有功负荷为176 MW,定子铁芯温度为65 ℃(正常在60 ℃以下),氢冷泵出口压力为0.26 MPa,氢冷器进水压力为1.5 MPa,就地测量励侧进风温度为45 ℃,汽侧氢进风温度为54 ℃。调整机组在相同负荷的情况下,2号发电机进风温度比其他机组的进风温度约高出10 ℃;而且,随着发电机负荷的变化,其进风温度也不下降,在200 MW有功负荷状态下达到52 ℃,严重影响2号发电机的满负荷运行。故障时,运行人员首先开大氢冷器进水阀门,通过提高氢冷器的进水流量来降低汽侧进风温度,但效果不明显;后又启动2台氢冷泵运行进行降温,效果仍然不明显。

故障发生后,对2号发电机进行C级检修。小修期间,对4组氢冷器的进出水阀门解体检查,没有发现堵塞现象,阀门芯子完好;逐个打开4组氢冷器上侧水室进行检查,氢冷器上水室内没有异物堵塞情况,只有少量淤泥和轻微结垢现象,且汽侧2组氢冷器是2010年10月份更换的新冷却器,不存在氢冷器管子被淤泥堵塞的情况。由于当时工期短,再加上没有引起足够重视,就没有抽出氢冷器做进一步检查,因此,此次小修没有查出根本问题。2011-09-02,发电机并网运行,由于受电网调度负荷的限制,2号发电机一直处于低负荷状态运行,且也正值进入秋冬季节,投运后发电机进风温度基本能控制在45 ℃以内,但进风温度调整不下来的情况仍然存在。

2012年5月,2号发电机运行风温又开始出现上升迹象,汽侧进风温度为52 ℃,明显高于励侧进风温度;同时,运行人员增大氢冷器的进水流量,进风温度下降不明显,测量氢冷器进水温度与出水温度基本接近,温差仅有1 ℃。而测量3号发电机氢冷器进水与出水温差为4~5 ℃。用超声波流量计测试2号发电机4组氢冷器冷却水流量,汽侧氢冷器冷却水流量约为30 t/h,励侧氢冷器冷却水流量约为80 t/h,而3号发电机4组氢冷器冷却水流量均在80~100 t/h范围内。

2 检查中发现的问题

2012年6月,公司申请调度对2号发电机实施B级检修。为了彻底查出问题,此次检修将4组氢冷器从发电机内抽出,打开氢冷器两侧水室进行检查,同时,公司领导特别请来氢冷器厂家协助解决问题。此次检修中处理的情况以及发现的问题如下。

(1) 打开氢冷器水室,发现汽北侧氢冷器下水室内,进、出水隔板密封垫被水冲开。

(2) 汽侧2组氢冷器上的2道密封条有多处破损和断裂情况。该密封条主要用来隔离冷热风道,起密封作用。

(3) 汽侧2组氢冷器内冷却管结垢情况比第1次检修时严重,淤泥也比前一次检修时多,但冷却管内没有出现填料和异物堵塞情况;而励侧氢冷器内结垢情况则要好些。

(4) 汽侧2组氢冷器是2010年8月份生产的,散热结构是板式散热片,散热片叠装密度很大;而励侧2组氢冷器是2005年7月份生产的,散热结构是绕片式。4组氢冷器管子均采用Φ19的铜材质,管口内径均为17 mm。

(5) 上述2种氢冷器,虽然都是发电机增容以后的产品,且容量都是550 kW,但是氢冷器内的冷却管数量却明显不同,由2005年励侧的133根降为2010年汽侧的102根。

3 原因分析

3.1 氢冷器内冷却管数量减少

2010年10月份新更换的2组汽侧氢冷器,由于其内部冷却管数量与之前相比明显减少了31根,导致其换热容量大幅降低,对发电机的换热效果产生直接影响,使其运行仅1年,就出现运行风温高的情况。并且长时间运行后,随着淤泥增多和结垢加大,氢冷器的换热容量将进一步下降。

3.2 氢冷器散热片叠装密度大

汽侧氢冷器为板式散热结构,虽然散热面积增大了很多,但是散热片叠装过密,使风路阻力大,热风不能充分经过冷却器而被迫从缝隙中流走,造成散热效果明显下降。

3.3 淤泥和结垢的影响

由于冷却管数量少,氢冷器换热效果差,造成运行温度长期偏高,加速了冷却管结垢的形成,长时间运行后,淤泥增多,也降低了水的流量。同时,使得氢冷器进水压力增大,导致氢冷器进、出水隔板密封垫被冲开,造成冷却水短路。但是,该情况对于大容量的氢冷器影响会小一些。

3.4 氢冷器阀门、管道年久失修的影响

冷却水质差,管道、阀门年久失修,使管道拐弯处、阀门缩口处沉积大量泥垢,阻碍水循环,造成冷却水流量降低,这也是导致发电机风温高的原因之一。

根据以上情况分析,最终得出造成2号发电机汽侧风温高的主要原因有2方面:一方面冷却管数量减少,冷却介质流量降低,氢冷器没有设计余量;另一方面采用的板式散热片叠装不合理,虽然增加了散热片的数量,但散热片密度过大,增加了风阻,不利于氢气流通,导致冷却效果差。

4 防范措施

针对检修中发现的问题和分析所得出的结果,对2号发电机汽侧重新订做了2组新氢冷器,管子数量和散热结构与励侧氢冷器相同,并进行了更换处理。为防止类似故障再次发生,特制定出了以下防范措施。

(1) 对重大设备的备品订购和选型,一定要根据设备的实际运行状况,向厂商提出设计余量要求,设计余量应超出额定容量的15 %,以满足高负荷及高温季节状态下的运行需求。

(2) 制定具体检修方案,改变原来只在发电机大修时才对氢冷器进行清洗的做法。根据实际情况,缩短对氢冷器的检修周期,每年在机组小修或夏季来临前对发电机氢冷器进行清洗,提前为迎峰度夏做好准备。

(3) 随着设备运行年限的增加,在缩短外部阀门、管道检修周期的同时,应考虑提高冷却水的质量,定期清理循环水滤网或再增加1道过滤网,扩大检修范围和深度,这也是确保机组长期运行的有效途径。

(4) 利用每次机组检修的机会,对发电机氢冷器管子进行淤泥清理和高压水冲洗;同时,根据氢冷器管子的结垢严重程度,采取稀盐酸酸洗的办法,清除管子内部垢层,这不仅能提高氢冷器的散热效果,而且还能防止管子腐蚀破损。

5 处理后的运行状况

通过对2号发电机的2次检修和汽侧氢冷器的更换处理,2号发电机于2012年9月开机并网,运行温度明显降低,发电机汽侧风温得到了有效控制,机组在200 MW有功负荷的情况下,进风温度为40 ℃,定子铁芯温度在60 ℃以内。

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