太原选煤厂翻车机卸车系统的技术改造

2014-07-30 03:13郭年生
山西焦煤科技 2014年6期
关键词:车皮压板盖板

郭年生

(西山煤电股份公司 太原选煤厂, 山西 太原 030023)

1 技术改造的背景

西山煤电股份公司太原选煤厂翻车机快卸系统是2008年引进的大型自动卸车设施,是为了适应现代化生产需要,替代原来的卸煤机。该系统自投入使用以来,承担着入厂原煤快速自动卸料的任务,不但效率高,速度快,而且自动化程度高,大大节省了人力物力,极大地提高了生产效率,是该厂重要的生产设备。但是,在实际生产实践中,还存在如下一些亟待解决的问题:

1) 由于该翻车机卸车系统在出厂时没有考虑安装靠车板的缓冲装置,在实际翻车作业过程中,会出现装煤车辆和靠车板钢板结构的直接接触,形成金属和金属的碰撞摩擦,造成车辆的磨损,存在安全隐患,不满足铁路部门的要求。

2) 翻车机卸车过程中,由于压车梁的8个压板在车辆倾翻时,正处于煤料出口的下方,当翻车机旋转到最大角度时,8个压板形成8个突出的平台结构,造成对煤料的阻拦作用,使一部分煤料仍残留车内。当装运原煤的车辆卸车后再用来装运精煤出货时,残留在车皮内的原煤就会混入精煤中造成对精煤的污染,影响精煤煤质。所以,目前只能在装车前组织人力物力对整列车进行人工清理车底,以保持车辆的清洁,不但增加了成本,而且降低了效率。

3) 在翻车机平台和受煤坑混凝土墙体之间,有1条长约30 m、宽500 mm的狭长的间断性的漏空区域,此漏空区域深约2 m,由11段宽500 mm,长2~3 m不等的长方形组成,此处位于翻车机平台和拨车机轨道之间,在工人清扫卫生和检修设备时都存在安全隐患,必须进行改造,以保证安全生产。

2 技术改造方案

为了解决翻车机的以上问题,该厂通过考察和研究,制定了技术改造方案,并合理安排,利用设备检修停车时间,按计划逐项进行了改造施工。

1) 翻车机靠车板缓冲装置的安装。

根据铁路部门要求,对翻车机靠车板要安装缓冲装置,以避免装煤车辆和靠车板钢板的直接接触,造成车皮磨损。但由于该厂翻车机在出厂时并未设计此结构,也未预留安装位置,如果直接安装,将使靠车板增加30 mm缓冲装置的厚度,这样就会造成靠车板和车辆之间的安全距离减小30 mm,影响较宽车皮的通行。综合考虑以上因素,决定对翻车机靠车板分两步进行改造:

a) 将靠车板液压伸缩油缸的连接头进行改造,更改尺寸重新订制,使连接杆尺寸比原来缩短 65 mm,每台翻车机4个液压伸缩油缸,2台翻车机共需更换8个连接头,更换新连接头后使靠车板整体向后缩移65 mm(见图1),这样就给安装缓冲护板装置预留出空间。

图1 靠车板改造前后对比示意图

b) 在靠车板外侧安装耐磨缓冲护板装置,2台翻车机共安装36块,全部采用满焊焊接的方法。这样,虽然增加了30 mm的厚度,但由于靠车板整体后移65 mm,保证了靠车板和装车车辆之间的安全距离。

通过缩短液压缸连接头缩短整个靠车板,从而为安装缓冲装置留出空间,达到了改造的目的,满足了铁路部门的要求。

2) 翻车机压车梁活动挡煤板的安装。

在翻车机卸煤过程中,当翻车机旋转到最大角度时,压车梁的8个压板就形成8个突出的平台结构,对煤料造成明显的阻拦作用,是造成积煤的重要原因(见图2)。因此,消除此处的平台结构是解决积煤问题的重要途径。但由于装煤车辆大小尺寸的不确定性和压车梁升降的不稳定性,解决问题有一定难度。在第一次改造时使用固定的斜板机构来消除平台结构,由于无法消除该平台结构,而且容易受到挤压,改造效果不理想。通过研究探讨改进所使用的活动挡煤板(见图3),利用合页的结构,将上半部分固定在压车梁的压板上,下半部分自由悬挂。当翻车时,下半部分的活动挡煤板在自重的作用下,随着翻车机的旋转,自动搭靠在车辆内侧帮上,当翻车机旋转到最大角度时,该活动挡煤板就形成一个斜面结构,使煤料能顺畅流入仓内,解决了积煤问题。而当翻车机再次旋转返回为正位时,活动挡板又在自重的作用下自动离开车皮内侧,回复到初始悬空状态。这样既起到了防止积煤的作用,又不容易受到挤压。

通过改造,提高了翻车机卸煤的洁净率,及生产效率,满足了客户的要求。

图2 改造前卸煤状态示意图

图3 改造后的卸煤效果示意图

3) 翻车机平台外侧盖板的安装。

在翻车机平台的外侧和受煤坑墙体之间是翻车机的主轴安装位置,由于墙体的不规则形状导致形成一条漏空区域,给作业和检修造成一定的安全隐患。因此,根据此漏空区域的地形,设计并制作安装了方格板盖板,该盖板使用角铁制作框架,用膨胀螺栓固定到混凝土墙面上,并将按设计尺寸订做的方格板嵌入角铁框架内,同时保证盖板表面与墙体地面平齐。该工程共使用方格板24块,约12 m2,角铁18根,全部采用膨胀螺栓和三角架固定于混凝土墙体上,不但坚固耐用,而且整齐美观,方便了司机和维修人员的作业,消除了安全隐患。

3 效益分析

通过对翻车机的安全设施和技术应用等的一系列改造,使翻车机在安全和生产应用方面更加完善,消除了安全隐患,满足了铁路部门的要求,提高了使用效率,节省了成本,产生了较好的社会和经济效益。

1) 靠车板缓冲装置的改造,满足了铁路部门的要求,使车辆在翻车作业时起到缓冲保护的作用,减少了车辆的磨损,延长了车辆的使用寿命。

2) 通过安装活动挡煤板,减少了压车梁对煤料的阻拦作用,使煤料能顺利倒入仓内,有利于改善车皮内残留煤状况,提高了翻车机卸煤的洁净率及产品质量,满足了客户对煤质的要求。同时取消了人工清理车底的环节,节省了成本,提高了生产效率,产生了较好的社会和经济效益。

3) 通过对翻车机平台外侧安装盖板,不但使翻车机外观更加整齐美观,而且方便了司机和维修人员的作业,消除了安全隐患。

4 结 语

翻车机卸车系统是目前一种自动化程度较高的新型设备,虽然其整体性能技术先进,但在某些细节的构造并不能完全满足现场安全生产需求。本次针对翻车机的靠车板、压车梁以及安全盖板等在生产实践中存在的一些问题,进行了科学合理的改造,使其功能更加先进和完善,更能满足现场生产的需求,可为今后技术改造提供借鉴。

参 考 文 献

[1]蒋志伟,张 浩.翻车机靠车装置改造[J].起重运输机械,2011(1):71-73.

[2]成大先.机械设计手册[M].第5版.北京:化学工业出版社,2007:17-29.

[3]邱宣怀,郭可谦,吴宗泽.机械设计[M].北京:高等教育出版社,1992:57-71.

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