以“效益为中心”,加强优化管理,提高企业效益

2014-08-15 00:51李明楷中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司天津300280
化工管理 2014年30期
关键词:加工量加氢裂化汽油

李明楷(中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司 天津 300280)

大港石化现原油加工能力500万吨/年,主要生产汽油、柴油、液化气、苯等产品,公司2013年利润总额和吨油利润一直保持在中石油第二位。

进入2014年后,经济效益明显下滑,各项技术经济指标对比均劣于去年同期,造成指标下滑的主要原因一是上半年公司停工检修,而主要原因是成品油销路不畅,产销率只有96.99%,同比降低了2.79个百分点,产销极度不平衡,有4.2万吨产品未转化为利润。

上半年营业收入同比减少34.45亿元,其中主营业务收入减少35.03亿元,主要原因:

1.今年产品销量同比下降56万吨,减少收入35.56亿元;其中汽油下降13万吨,柴油下降32万吨,减少收入21.28亿元;产品中汽油(↑494元/吨)、液化气(↑715元/吨)、丙烯(↑239元/吨)价格上涨,其他产品均同比下降。产品销售均价同比上涨36元/吨,增加收入4272万元。

2.今年收入下降的另一个原因是综合商品率同比下降1.05%,产销率下降2.79%。综商下降的主要原因是今年半成品涨库以及综合自用率提高所致。

3.产品结构的变化影响了收入的增加。

受宏观经济形势和集团公司经营策略影响,公司今年面对的内外部压力较大:

1.停工大修、装置长期低负荷运行,加工量欠产24.68万吨,影响利润约1.5亿元,完成全年计划加工量、实现10亿元的年度利润目标困难较大;

2.加工量欠产,固定加工费无法摊薄,完成总部下发的370.50元/吨的完全加工费指标有一定困难。

3.受宏观经济形势影响,成品油销路不畅,中石油整体库存较高,占用大量资金。

那么企业又如何克服这些困难,扭转效益下滑的态势,完成全年10个亿的效益指标呢,这就需要查找和认清目前公司存在的主要问题,针对性的制定措施,合理有效的提高公司效益。

一、我公司存在的主要问题

一是主要技术经济指标处在炼化板块中下游水平。轻油收率、综合商品率低,综合损失、加工损失大,能耗、水耗高。二是产品结构不合理,高效产品比例小,非标产品产量大,企业应得利益大量流失。三是主要装置运行水平不高。装置无法实现三年一检修的状态,停工造成的效益损失巨大。

二、采取的优化措施

1.物料平衡优化

在“效益为中心”的原则指导下,公司在每月排产前,根据原油和成品油价各情况,预排几个生产方案,通过财务测算,最终确定效益最好的生产方案。

(1)根据原油种类及库存情况合理调配原油掺炼比例,通过控制直馏石脑油和加氢裂化重石脑油满足重整装置原料不过剩;控制催化原料残碳在4.5%以内,来合理匹配一、二次加工装置的负荷。

(2)在重整、加氢装置换剂,催化、柴加装置停工期间,合理优化各加工装置负荷,在保证装置平稳高效运行的基础上,尽量将半成品原料回炼加工,少出低效产品。

(3)加氢裂化换剂后,为了满足全部生产国Ⅲ车用柴油的要求,合理优化加氢裂化装置和催化装置的加工负荷,将减一线柴油和催化重柴进加氢裂化装置回炼。通过合理控制重整生成有辛烷值在94以上,尽量将全部裂化氢石脑油和部分抽余油调入汽油,通过自华北石化购入部分M T BE来弥补汽油辛烷值的不足。

2.产品结构优化

通过实施催化装置按汽油方案生产、提高催化和重整汽油辛烷值,以及焦化汽油进催化、调整焦化汽油干点、精细油品调合管理等措施,减少组分料的产量,增加汽、柴油、丙烯、苯等高效产品产量,进一步增加公司效益

3.生产装置优化

(1)常减压装置①密切跟踪原油变化情况,精细调整电脱盐系统,保证了原油脱后含盐小于3 mg/L。

②通过合理控制常炉和减炉出口温度,以及减压真空度,来提高常、减压拔出率。

(2)延迟焦化装置

①通过压焦化汽油干点来增产柴油,降低1#料产量。全年柴油收率为41.83%,同比提高3.41个百分点。

②通过合理控制装置的负荷,控制催化裂化装置原料残炭在4.5%以下,来保证该装置的长周期运行。

(3)加氢裂化装置

保证装置在满负荷运行状态,同时将全部减一线和部分催化重柴进装置回炼,保证柴油全部达到国Ⅲ车用柴油标准。

(4)催化裂化装置

跟据原料性质,及时调整装置操作,确保装置总液收最大,并根据装置负荷情况最大限度回炼焦化汽油,全年装置总夜收84.57%,

(5)重整装置

及时调整装置操作,使生成油辛烷值达到94以上。通过平稳苯抽提装置操作,增产高附加值产品苯,全年生产纯苯9843吨,同比提高7480吨。

(6)柴油加氢装置

为了增加优质柴油组分,柴油加氢装置满负荷运行。在保证装置安全平稳生产的前提下,尽量高控装置的加工量,每天加工量同比增加23吨。

三、激励机制方面

为了鼓励各车间生产高效产品,开展增产高效产品小指标奖励机制,有效调动了车间各级管理人员和操作人员的积极性,通过车间的精细调整、细心操作,气分装置丙烯收率26.88%,同比增产丙烯356吨,增效120万元;苯抽提装置苯收率2.97%,同比增产苯7438吨,增效1793万元;柴油加氢装置加工量平均达到1564吨/天,同比提高23吨/天。

通过生产优化工作的开展,各项工作取得了积极进展,收到了很好的效果,合计增加效益约2.57亿元,主要技术经济指标同比均有进步。

四、优化用水用能成本管理

利用2014年4-5月份公司检修机会,实施催化裂化及气分、M T BE装置节能改造项目,下半年可节约低压蒸汽9.72万吨,节约中压蒸汽2.21万吨,节约循环水176.64万吨,节约用电124.2万度,下半年预计节约成本2315万元,焦化中段循环油换热流程改造,下半年可节约瓦斯88.32万方,可节约成本35万元、电机变频改造项目全年可节电38万度,节约成本31万元。

加强“三剂”管理,加强加热炉管理,提高热效率;加强污水处理系统管理和凝结水回收利用等。

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