氯化钙系统升膜蒸发器二次汽的再利用

2014-09-15 04:32牟国宪
纯碱工业 2014年3期
关键词:制盐单耗蒸发量

姜 杰,牟国宪

(青岛华东制钙有限公司,山东 青岛 266043)

我厂氯化钙系统主要由制盐蒸发岗位、制钙蒸发岗位及干燥岗位组成。制盐岗位将含12%CaCl2的氨碱废液澄清水蒸发至41%,制钙岗位再将它蒸发至74%。

制盐蒸发采用的是两效蒸发的工艺流程,制钙蒸发采用的是升膜蒸发器(简称升膜)、降膜蒸发器(简称降膜)及贮槽逐级单程蒸发的工艺流程。

由现行的流程图可知,升膜蒸发所产生的二次汽全排大气,温度约为158℃,并且由以下的计算可知二次汽流量约为3.654t/h。

1 回收利用升膜二次汽的可行性

此升膜产生的二次汽与制盐Ⅰ效蒸发器产生的二次汽(118℃,0.05MPa)品质类似,因此如果加一个加热设备将升膜二次汽当作热源,与Ⅱ效蒸发器内的溶液进行换热(由于一次蒸汽量平均为16.24t/h,可回收3.654t/h的二次蒸汽),则效益十分可观。现场只要具有布置新加热室的空间,就可以实现此改造工程。

2 回收利用升膜二次汽的效益计算

2.1 各种实际参数

废液水含12%CaCl2及5%NaCl。

双水钙含CaCl2为74%,盐钙比为0.035,即NaCl为2.59%。

一车间日产双水钙140t,即5.8t双水钙/h。

二、三车间生产能力总共为120kt/a。

实际单耗:

2.2 氯化钙系统以1t74%CaCl2为基准进行衡算(见表1)

表1 氯化钙系统衡算表

2.3 升膜出汽量计算

2.4 电、汽、海水单耗的计算

因为制盐系统各物质量都与理论蒸发量相关,在蒸发量增加不大的情况下可近似按现在换热效率计算,用理论蒸发量与实际用汽量进行正比关联。以生产1t双水钙为基准,对制盐系统在将二次汽加入Ⅱ效后的制盐蒸汽单耗与原未加入时进行比较计算。

2.4.1 制盐蒸汽单耗减少量的计算

制盐系统原理论总蒸发量:

在二效逆流蒸发工艺中,二效蒸发出的水量占57%,一效蒸发出的水量占43%。

制盐系统原Ⅱ效理论蒸发量:

制盐系统原实际消耗生蒸汽量:2.8t

二次汽加入Ⅱ效后:

可多蒸发的水量:

折合制盐系统Ⅰ效加汽量:

折合增加产量:

则制盐蒸汽单耗为:

即制盐蒸汽单耗减少量为:

2.4.2 海水及电的单耗增减量

因为二次汽加入Ⅱ效,属于单效蒸发,因此要增加海水的消耗。

据计算,海水单耗增加量8.3t/t双水钙。 (9)

考虑到Ⅱ效换热面积及海水量的增加会增加用电量,但是产量的增加会降低产品单耗,经过计算,用电单耗减少量为1.9kWh/t双水钙。 (10)

2.5 回收效益的计算

蒸汽的价格170元/t,电的价格0.4元/kWh,海水的价格0.17元/t。

据式(8)、(9)、(10)可得效益为0.346×170+1.9×0.4-8.3×0.17=58元/t双水钙。

按二、三车间120kt/a生产能力计算,则每年可得效益大约696万元。

3 现行工艺设备改造的可能性

3.1 新加热室面积

原加热室为2个200m2的列管换热器,加热平均温差为105-80=25℃,而要新增加热室的加热平均温差为100-80=20℃,按可比性可计算出新加热室的面积,据式(3)、(4)

原换热量:1.754×cP=K×400×25

新加换热量:0.573×cP=K×A×20

则新加热室的面积为A=163.3m2

3.2 水射及海水加压泵

据式(3)、(4)增加的海水比例为0.573÷1.754=33%。

据计算,仍可用原水射、加压泵及电机。

3.3 Ⅱ效循环泵

据计算,只要相应增加转速减小叶轮直径,循环量增加41%不成问题。

3.4 蒸发室

据式(3)、(4),蒸发室要新增蒸发量是原来的0.573÷1.754=33%。

现在的蒸发量为(0.573+1.754)×5.8=13.50t汽/h

Ⅱ效的尺寸为φ3500×4000,可用于蒸发的容积尺寸为φ3500×3000,Ⅱ效内的压力为0.02MPa(绝压),此时水蒸汽的密度为0.120kg/m3。

根据资料,蒸发室允许的蒸发体积强度为1.1~1.5m3/s·m3

Ⅱ效的蒸发容积为V=πD2/4=π×3.52×3.0/4=28.9m3

蒸发汽的速率为 (0.573+1.754)×5.8×1 000÷(3 600×0.120)=31.2m3/s

则蒸发体积强度为31.2÷28.9=1.08m3/s·m3,低于规定的允许范围。

又由于加热室内物料切向进入蒸发室,允许有较高的蒸发汽速,因此可以用原来的蒸发室。

4 改造后的工艺可操作性

经上述改造的新加热室放在Ⅱ效,CaSO4结疤轻,不需要备用设备,因此加热室比Ⅰ效加热室的利用率更高。

由于此加热室不与Ⅰ效二次汽接触,可以独立操作,只要保持Ⅱ效温度,Ⅰ效加减汽量对制钙没有影响,因此制钙操作具有相对的独立性只须开、停工时操作阀门即可。

用上述方法可以充分利用制钙二次汽,增加产量,降低消耗,操作起来也不麻烦,如果在设计时能加进去当然更好。但如果是后期改造,只要有不大的空间就可以完成上述改造,并且可收到很好的经济效益。

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