#3机组主蒸汽管道温度套管开裂原因分析及处理措施

2015-02-04 05:01李勇
科技与创新 2015年1期
关键词:焊缝

李勇

摘  要:通过分析蒸汽管道温度套管开裂的原因,提出了可靠的处理措施,以期为类似隐患部位提供检查和处理方案。

关键词:蒸汽管道;温度套管;焊缝;单面角焊

中图分类号:TG441.7             文献标识码:A               DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.01.151

1  事件详情

在2011-07-29T18:00的运行巡检中发现,#3机汽机房0 m主蒸汽管道保温层部内有滴水现象,拆除保温层后发现,温度套管根部焊缝处存在裂纹,立即停机处理。#3机组在2007-03-19投运,2011-08-03因主蒸汽母管温度套管焊口开裂被迫停运,累计运行约 33 545.27 h。

2  原因分析

2.1  结构因素

因温度测点套管为锥体,主汽管开孔的接触面厚15 mm,导致该焊缝形式为单面角焊,焊缝结构为不焊透结构,且因坡口角度较小,焊接时焊条难以摆动,极易产生焊层未融合或坡口黏合,进而在振动应力的作用下导致缺陷开裂。

因温度测点伸入管内部分为锥状,在焊缝根部形成尖角,造成应力集中,这是降低焊接接头疲劳强度的主要原因,裂纹会在机组长期运行的过程中扩展,进而导致焊缝开裂。

2.2  焊接应力作用

套管座焊缝形成后,构成一个封闭回路,称为“封闭焊缝”。封闭焊缝是在较大的限制下焊接的,因此,内应力比自由状态时更大。切向应力σq会在焊缝附近时达到最大,即拉应力,并会由焊缝向外侧逐渐下降为压应力。如果由焊缝向中心作用,则σq会形成均匀值。

2.3  角焊缝的影响

在各种焊接结构中,角焊缝造成的应力集中是最严重的。在出现裂纹的接管座中,温度测点套管与蒸汽管道或导汽管直接角焊相连,由于管道内的高温、高压蒸汽具有介质作用力和存在介质流动现象,导致套管产生一定的振动,进而产生振动应力,使接管座中原先就存在应力集中的角焊缝更易产生疲劳开裂,甚至延伸至整圈,并由内向外裂至焊缝外表面。

2.4  异种钢焊接

主蒸汽母管管材为P91,温度套管材质为1Cr18Ni9Ti。上述2种材料之间的焊接属异种钢焊接。1Cr18Ni9Ti(热电偶套管)属于“A”类材质,P91(主汽管)属于“M”类材质,按照《火力发电厂异种钢焊接技术规程》(DL/T 752—2001),其焊接属于“AM”组异种钢焊接,应选用镍基材质的焊丝或焊条,采用氩弧焊打底,焊前应预热,并按P91材料焊接工艺进行焊后热处理。厂家实际施焊选用了A302焊条,即Cr23Ni13不锈钢,导致原始焊接工艺焊材选用不当。

焊缝填充金属的线膨胀系数与管座的线膨胀系数基本相同,但与主管材P91的线膨胀系数差别较大,是P91材质的1.4倍。高温运行时,在主汽管侧熔合线两侧的焊缝和母材的线膨胀系数差别过大,导致热变形不一致,进而在焊缝界面处产生了较大的热应力,且无法采用焊后热处理的方法消除。更严重的是,在运行过程中,由于温度变化和启停的热循环作用,在接头界面产生了附加热应力,随着热循环次数的增加,热应力的变化将加剧接头的热疲劳破坏,导致裂纹产生并快速扩展,这是引起开裂的根本原因。

2.5  奥氏体钢与马氏体组织钢焊接的影响

奥氏体钢与马氏体组织钢焊接时,根据舍夫勒·德龙的组织图,由于化学成分和金相组织方面存在差异,选择与任何一侧成分相近的焊接材料焊接,均会在非奥氏体钢熔合线附近形成较宽的脆化过渡层,这大大降低了接头的抗裂性能。同时,奥氏体焊缝紧邻熔合线处存在一条较窄的低塑性带,通常称为“熔合区脆化交界层”,宽度约为0.2~0.6 mm,其化学成分和组织不同于焊缝的其他部分,且会降低冲击韧性。

2.6  #3机组工况变化的影响

2011-07-25T16:34,平西5312线跳闸,#3机组切除AGC,调度令#3机组负荷由605 MW快速降至400 MW;2011-07-25T16:54,#3机组负荷降至400 MW,且保持稳定;2011-07-25T17:12,平西5312线恢复运行,调度令#3机组负荷由400 MW快速升至605 MW;2011-07-25T17:56,#3机组负荷为605 MW,且保持稳定。

2011-07-27T16:47,NCS画面显示500 kV5312线跳闸,功率为0;2011-07-27T16:50,5302线跳闸,功率为0.此时,只有5303线保持运行,但严重过载,调度令立即切除#3机组AGC,快速降低负荷。2011-07-27T16:52,调度令拍停#3机组;复令后,2011-07-27T16:53拍停#3机组;2011-07-27T22:25,#3机组再次并网,并网前汽机打闸一次。

2011-07-29T18:00的运行巡检中发现,#3机组汽机房0 m主蒸汽管道保温层部内有滴水现象。从时间上推算,#3机组主蒸汽母管温度套管泄漏与此前机组负荷大幅波动、调度要求快速拍停和启机有直接联系。

2.7  检测困难

因管座焊缝缺陷处于坡口结构和裂纹的产生源,导致检测困难。理论上,超声波可探测内部融合线缺陷,磁粉可探测近表面和表面开口缺陷,渗透可探测表面开口缺陷,但在实际中,上述方法都只能有效检测表面开口缺陷,内部缺陷探测困难,且管座焊缝缺陷难以控制,不易彻底消除。因此,上述情况在多数电厂中普遍存在,只能通过加强检测或更换设备缓解此问题。

3  处理措施

具体的处理措施分为以下4步:①检查了#3机组的主蒸管道、高压旁路、热再热蒸汽管道中的所有温度套管,除泄漏温度套管外,发现主蒸汽母管上还有一处裂纹。因此,采用T91材质温度套管替换了原先的套管。主蒸汽支管上共有6只温度套管存在裂纹。因此,严按照按热处理工艺处理打磨了全部焊缝,并选择了镍基焊条焊接。在下次检修中,应更换T91材质的温度套管,并将焊接坡口扩大至45°。②订做专用关卡并择机安装,防止主蒸汽支管温度套管泄漏飞出。③依次反馈#1、#2、#3和#4机组的停机检修时间,检查、评估汽水管路上的温度套管,尤其是#1、#2机组汽水管路上的温度套管运行已超过1.0×105 h,应研究是否全部更换。④在正常运行和启停机期间,应避免主汽温度大幅波动,温度变化应控制在规程允许的范围之内。

参考文献

[1]杨富.新型耐热钢焊接[M].北京:中国电力出版社,2006.

〔编辑:张思楠〕

# 3 Unit Casing Main Steam Pipe Temperature Cracking Analysis and Treatment Measures

Li Yong

Abstract: By analyzing the temperature of the steam pipe casing cracking reasons put forward a reliable treatment measures, in order to provide checks and processing solutions for similar hazard area.

Key words: steam pipe; thermowell; weld; one-sided fillet weld

猜你喜欢
焊缝
1Cr13不锈钢电磁组件焊接裂纹分析及工艺措施
EEMUA 158标准下SAW原始焊缝的FCAW-G返修工艺研究
基于扇区载荷的风电机组塔筒焊缝疲劳强度分析
192Ir放射源在核电厂在役检查中的应用
激光角焊缝在白车身自动化生产上的可行性应用
高压三通焊缝检测技术分析
汽车用镁、钛异种金属CMT焊的结合机制研究
钢结构T形接头对接焊缝超声波检测
浅谈焊接过程中的变形成因及对策
焊缝质量已成为影响压力容器安全性的关键因素