基于常减压蒸馏装置节能优化的研究

2015-03-25 17:33李文广陈俊英邢燕中国石油玉门油田分公司炼化总厂常减压装置甘肃玉门735200
化工管理 2015年28期
关键词:减压蒸馏石油化工换热器

李文广 陈俊英 邢燕(中国石油玉门油田分公司炼化总厂常减压装置, 甘肃 玉门 735200)

基于常减压蒸馏装置节能优化的研究

李文广 陈俊英 邢燕(中国石油玉门油田分公司炼化总厂常减压装置, 甘肃 玉门 735200)

在我国国民经济发展当中,石油化工产业占据着十分重要的位置,在人们的生活与生产当中,都发挥着不可替代的作用。目前,我国的不可再生资源正面临着越来越短缺的境地,因此在石油开采与利用当中,始终遵循着节约开发、环保节能的原则。在炼油企业当中,最大的能耗装置之一就是常减压蒸馏装置,其能耗能达到全厂总能耗的20%~30%。对此,应当结合先进技术,对常减压蒸馏装置进行节能优化,从而提高生产效率,降低能耗,实现良好的可持续发展。

常减压;蒸馏装置;节能优化

目前,随着世界经济的快速发展,地球上的不可再生能源储量正不断减少。因此,在石油化工行业当中,节能是一项十分重要的工作。作为我国经济发展中的支柱型产业,石油化工业的发展具有极大的意义。由于我国不可再生能源正面临短缺,而在能源的开采和利用效率上,还存在着很多的不足,能耗也没有得到很好的控制,严重影响了我国经济的发展。对此,在炼油企业中,对常减压蒸馏装置进行节能优化,对于石油化工行业的可持续发展具有很大的帮助。

1 当前常减压蒸馏装置的能耗问题

在常减压蒸馏装置的实际应用中,电脱盐的温度要远远高于标准温度,对系统平稳安全的运行造成了不良影响。离开换热网络时的温度较高,只能通过水循环带走大量的预热。这样不但难以充分的利用低温热,从而降低原油的换热终温,同时也增加了循环水的消耗。温差较大、流量较小,热量由高温传递到低温原油,热传导效率较低。加热料的进料温度较低,使得加热炉负荷得到了提高。

由于分多路进行原油换热,换热介质流量、处理量等都比较小,影响了换热器的运行情况[1]。同时,加工方案与原料之间不符,换热网络弹性不足,因此适应性较差。原油的换热温度较低,而炉膛具有较高的温度,使得原油加工量难以达到具体要求。此外,正常情况下分馏塔中段回流取热通常在全塔剩余热量中占40%~60%的比例。但在实际操作中,存在着一定的取热偏少情况。这样,虽然温位较高,但流量过低,无法更好的辅助原油换热。另外,还会使塔顶过多的取热,增大了塔顶的水冷负荷与空冷负荷,从而提高了电耗与水耗。

2 常减压蒸馏装置的节能优化

(1)重新分配中段回流取热 在中段回流取热的重新分类中,可采取小温差、大流量的方法,如果实际取热量下降,可以旁通部分换热器。这样,在维持大流量的操作模式之下,能够提高分馏塔内回流,提升分离效果,同时还能够与其它隔断的换热进行良好的配合。在实际工作中,可提高适当的换热量,同时降低返塔温度,将循环水冷却器取消。这样,在对中温位热量进行充分利用的同时,也节约了冷却水。在实际操作中,该方案可以通过旁通相应的换热器来加以实现,从而对初底油、脱后原油的换热比例的调节。

(2)改进换热网络 将换热网络改进为三段式换热,分别为脱前原油换热、脱后原油换热、初底油换热[2]。在实际操作中,应将初底油的换热终温提高,使常压炉负荷降低。根据操作工艺的规定,在原油电脱盐过程中,应将温度适当降低,从而节约电能。对换热网络和冷热物流的温位匹配进行优化,使其总平均传热系数得到提升。在换热面积的增加过程中,应当对原有的换热器进行充分利用,尽量减少新换热器的购进,从而降低成本。换热网络在改进后,如果分多路传热,应当对其压降趋向的一致性加以确保,从而将换热压降增量控制在适当程度。

(3)增开初馏塔初侧线抽出 在初侧油的处理当中,应当控制在大约每小时10~15吨之间的抽出量。抽出初侧油,能够避免这部分轻组分受到常压炉的重复加热,从而使常压炉的加热负荷得到降低,实现能源的节约。此外,在塔顶也不会有过热的初侧油进入冷凝,从而使常压塔顶的冷却系统负荷也得到了降低。综合来看,实现了较为良好的节能效果。假设初侧油的抽出量为每小时10吨,通过这种方式,能够节约每小时三十万千卡的热量,并且特定冷却负荷也能一并得到降低。

(4)热联合蒸馏与催化裂化装置 向催化裂化装置中输送蒸馏装置中的初底油,同时与催化主分馏塔循环油浆进行换热[3]。这样,原油的换热终温得到提高,常压炉当中的能源消耗就会降低。在选型和运行初底油的油浆换热器时,会对这两个装置的运行状态产生直接的影响。所以,在催化装置内部设置初底油换热器,将两台相应的换热器进行串联,从而满足油浆的取热要求。这样,不但更好的利用了生产中的热量,还能够有效的提高生产效率,降低能量消耗。

3 结语

石油化工产业是我国最为重要的支柱型产业之一,对于我国社会经济的发展具有十分重要的意义。而在实际生产中,石油炼油处理等过程的能耗问题十分严重,影响了石油化工行业的可持续发展。对此,在实际工作当中,应当对常减压蒸馏装置进行细致的研究,通过采取相应的措施,实现其良好的节能优化。这样,我国的石油化工产业才能在未来得到更为良好的持续发展。

[1]薛彩霞.常减压蒸馏装置节能优化的研究[D].西安石油大学,2013.

[2]李微维.常减压蒸馏流程模拟及换热网络优化设计[D].河北工业大学,2011.

[3]傅瑛.常减压蒸馏装置的换热网络综合设计及优化[D].西南石油大学,2011.

李文广(1982- ),男,汉族,陕西三原人,大学,工程师,研究方向:石油炼制。

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