浅谈锅炉炉水优化排放措施

2015-07-18 08:10山东能源枣庄矿业集团有限责任公司蒋庄煤矿山东枣庄277800
中国新技术新产品 2015年9期

刘 峰(山东能源枣庄矿业集团有限责任公司蒋庄煤矿,山东 枣庄 277800)

浅谈锅炉炉水优化排放措施

刘 峰
(山东能源枣庄矿业集团有限责任公司蒋庄煤矿,山东 枣庄 277800)

摘 要:蒋庄煤矸石热电公司现有两台循环流化床锅炉,锅炉型号为YG-75/5.29—M18型,要让炉水以及蒸汽品质满足对应的要求,避免盐类携带导致蒸汽的品质变得不良,除去磷酸盐处理带来的水渣或者腐蚀产物,必须对运行的锅炉进行排污操作。为了确保炉水、蒸汽品质达标,一般电厂定排均采用固定的定排排污方式,每天定排三次,即夜、早、中三个班,每班接班后一小时对锅炉定排一次,这样的排污方式虽然能保证排污效果,让炉水以及蒸汽品质满足了要求,而有时让锅炉的排污量变多了,致使水汽损失的更多。为了进一步完善锅炉的排污量,既能保证炉水、蒸汽品质达标,又能减少锅炉的排污量,需要通过试验进行确定,本文就是如何做好锅炉炉水的优化排放展开论述。

关键词:锅炉炉水;排污;优化排放

锅炉的排污水量占锅炉蒸发量的百分率,称为锅炉的排污率。以除盐水为补充水的热电厂的锅炉排污率一般不大于2%。

根据盐类平衡来计算排污率:

式中:P— 锅炉排污率,%;S给— 给水中某一离子的含量,mg/L;S炉— 炉水中某一离子的含量,mg/L。

热电公司炉水及蒸汽品质控制标准(表1):

对1#、2#锅炉进行炉水优化处理试验。整个试验是以"饱和、过热蒸汽标准"为指导,采用DWS-295型钠离子浓度计就Na+实施有效的测试,主要有如下的一些试验内容:

当炉水优化处理完成以后,要定出锅炉排污需要的手段。

当锅炉处于额定负荷的状态情况下,炉水要求的最高钠离子浓度。

为了更深刻地了解蒸汽品质,需要进行锅炉稳定负荷对其造成的一些影响的有关试验。需要进行锅炉负荷改变速度对其发生的影响的有关试验。需要进行汽包稳定水位对其产生的影响的有关试验。需要进行汽包水位的改变速率对其造成的影响的有关试验。

炉水磷酸盐于蒸汽里面携带试验,炉水里面磷酸根的最优控制范围。

要判断出炉水pH值的最优控制范围。

TBL、CBL与PBL在传统教学中各有优缺点,例如TBL强调团队合作,但是如果团队中的某些成员能力较强,则不能保证所有成员均能参与,则有可能变为被动的执行者,这和传统意义上的被动接收式授课相比差别不大;而CBL强调案例教学,但是病理课授课一般安排在整个临床学习的基础课阶段,该阶段限于学生的知识有限,则临床联系意识不强;PBL偏重于问题解决。因此,基于三种教学法的利弊,融合三种教学法的学习模式则更为有效,有利于提升学生的主观能动性和全面理解能力。

进行了上述各种试验,蒋庄煤矸石热电公司12MW汽轮机炉水优化处理的不同指标的标准确定如下:

(1)确定出炉水的Na+最高要求含量不大于15mg/L。(2)锅炉顺利运行之下,锅炉的汽包水位处于-100mm~+100mm这个范围中进行波动的状况下,未显著地影响到蒸汽的品质,蒸汽的Na+与SiO2都处于有效的范围中,所以把汽包水位控制到-50mm~+50mm这个范围中。(3)锅炉负荷发生改变,未显著影响到蒸汽品质,反映出汽包里面汽水分离装置产生了良好的分离效果,确保了汽水品质较好。(4)炉水里存在的磷酸根的控制范围处于5~15mg/L,最佳控制点为6~8mg/L左右。(5)炉水的pH值控制到了9.8~10.2此范围。(6)试验结果反映出锅炉定排从之前的1次/8h,变到现在的1次/12h。(7)炉水发生异常状况下,运用合理的处理对策。

凝汽器要是发生泄漏这类的水质异常问题出现,保证了锅炉水pH合格的前提之下,需要提升PO3-加药的浓度,让PO3-44浓度处于10~15mg/L此范围内,促使充分的磷酸盐与锅炉水里面存在的镁离子、钙离子进行反应,产生一些水渣,也要增多连续排污门的开度和定排次数,把水渣顺利地排出,当水质达标之后,所有控制指标保持正常。

为了控制锅炉的排污率,减少热损失,锅炉定排由原先8小时/次,改为12小时/次,调整后蒸汽品质能够符合国家标准,现以Na+进行衡量,计算我厂锅炉的排污率:

1#锅炉:南炉水2.01mg/L,北炉水1.49mg/L,给水11.8ug/L,南饱和蒸汽2.66ug/L,北饱和蒸汽3.2ug/L,过热蒸汽4.31ug/L;

P南=(0.0118-0.00266)/(2.01-0.0118)=0.457%

P北=(0.0118-0.0032)/(1.49-0.0118)=0.58%

P平均=0.52%

2#锅炉:南炉水2.97mg/L,北炉水1.41mg/L,给水10.3ug/L,南饱和蒸汽3.28ug/L,北饱和蒸汽3.25ug/L,过热蒸汽6.54ug/L;P南=(0.0103-0.00328)/ (2.97-0.0103)=0.237%

P北=(0.0103-0.00325)/(1.41-0.0103)=0.5%

P平均=0.37%

两炉平均定期排污率为0.455%

平均每次的定期排污率为0.2275%,定排量:75t/h×0.2275%×2=0.33375 t/h

直接经济效益

采用优化处理后,按锅炉年运行8000小时计:

表1

(1)全年节约蒸汽0.33375t/h× 8000h=2670t

每吨蒸汽按市场价150元,每年可节约蒸汽费用2670t×150元/t=400500元=40.05万元;

(2) 节约除盐水,每吨除盐水成本价8元,每年可节约蒸汽费用2670t×8元/ t=21360元=2.136万元;

每年合计节约费用42.186万元,经济效益明显。

间接经济效益

(1)不但让工人本身的劳动强度、定期排污次数以及运行人员操作次数变少了,还让定期排污阀门内漏几率以及热量损耗变少了,更让检修的维护量变少,最终提升了设备的使用寿命。(2) 锅炉腐蚀因为削弱了,磷酸盐"隐藏"问题没有了,锅炉的结垢速度变低,最终让锅炉化学清洗周期加长。

环境效益:

(1)所有12MW机组定排从之前的8小时一次,变到现在的12小时一次,锅炉的排污量变少,含磷水的污染与其排放量变少,让环境污染变得更少。(2) 每年两台机组可节约标煤267t,减少二氧化硫排放量31.15t,同时减少了飞灰排放对环境带来的污染,具有很大的社会效益。

结语

总而言之,进行了炉水优化处理有关的试验,优化处理后的炉水排放,对锅炉本身及公司效益都有着重要的意义,因此值得大力推广。

参考文献

[1]杜小宝.锅炉炉水处理优化试验[J].电力科学与工程,2008,24(05):75-78.

中图分类号:TK227

文献标识码:A