柴油机排滑油故障原因分析排查与改进措施

2015-11-25 01:20王林英孟繁强
中国修船 2015年3期
关键词:胶圈滑油活塞环

王林英,孟繁强

(1.91202部队,辽宁 葫芦岛 125000;2.4808工厂 威海修船厂, 山东 威海 264200)

柴油机排滑油故障原因分析排查与改进措施

王林英1,孟繁强2

(1.91202部队,辽宁 葫芦岛 125000;2.4808工厂 威海修船厂, 山东 威海 264200)

某型柴油机由于原装配件断供,修理后出现排滑油故障,经过勘验排查、原因分析、配件检测和试验对比,找到了问题症结,提出了可行的解决措施,排除了故障,并对今后的修理提出了指导性意见。

柴油机;排滑油;原因分析;措施

柴油机排滑油是指由曲轴连杆运动而飞溅到汽缸内壁上的滑油,其在活塞环作用下窜入汽缸上部燃烧室,产生燃烧或直接排出汽缸外。近几年,某型柴油机,由于停产断线多年原装配件用尽,修理中采用各仿制配件越来越多,使得修理后出现了排滑油故障。

柴油机排滑油的危害绝不仅仅是消耗了更多的滑油,过量的滑油在汽缸内燃烧,容易形成积碳,导致活塞环卡死,严重时甚至产生拉缸故障;滑油在汽缸内不规则燃烧导致柴油机转速不稳定;滑油排到排烟管内会引起燃烧“放炮”,如果排到舷外将污染周围水域。

1 故障现象和特征

修理后的柴油机在空车和带负荷加速时冒蓝烟较多,排烟附着滑油排出,海面上可以看到有较多油花。

空车或前进一时,滑油在汽缸或排烟管内间隙性着火,发出类似放炮的声音,俗称“放炮”,并冒出一股一股的蓝黑烟。主机空车“放炮”时,有时还会伴随着转速不稳和其它故障。

2 故障勘查

为了解决该型机排滑油问题,决定分解1台刚刚经过修理的故障机,对其进行全面勘查,包括抽活塞和汽缸体检查。分解勘查发现存在以下几个问题。

1)缸套内径尺寸扁度偏大。测量汽缸套装在汽缸体内的内径尺寸,发现在缸套胶圈部位,汽缸套内径尺寸在连杆摆动方向(横向)尺寸大,与之成90 °方向(纵向)尺寸小,扁度0.10~0.15 mm。查本次修理安装记录,无论是自由尺寸还是装入汽缸体内的尺寸,汽缸套扁度均小于0.03 mm。

2)汽缸体上下承装孔尺寸偏大。检测汽缸体上下承装孔尺寸,上承装孔平均值D195.21 mm,下承装孔平均值D194.23 mm。比图纸要求尺寸偏大0.12~0.14 mm。

3)汽缸套胶圈不符合图纸要求,因为原装缸套胶圈采购困难,实际采用重12V180型机汽缸套胶圈代替。该胶圈为椭圆形,材料是天然橡胶,肖氏硬度60°±5°。而原装胶圈是矩形,材料为丁晴橡胶,肖氏硬度67°±5°。2种胶圈形状、尺寸、材料和性能都不相同。

4)活塞环开口位置。检查发现其中有2个缸活塞环开口位置趋于一致。该活塞环安装时要求环与环之间开口位置错开120°。

5)活塞环。活塞环共4道,上2道气环为梯形环,材料为65Mn钢,外工作面镀铬,下2道油环为锥面环,材料为铸铁,外工作面镀锡。由于该型机早已停产断线,目前市场上能采购到的有3种活塞环,都不是原装活塞环,且查不到生产厂家,故障机使用的是其中一种。活塞环尺寸检查基本符合图纸要求,但其细节和制造工艺的差异采用常规检验是查不出来的。

6)其他情况。检测气阀与导管间隙符合要求,气阀气密性符合要求;检测汽缸套内径自由尺寸都符合修换标准要求,有一半内径≤180.10 mm,另有一半内径在180.10~180.15 mm之间。增压器传动轴密封环运转正常,无泄漏。

3 原因分析

分析该主机排滑油故障与工作时汽缸套扁度、汽缸套内径尺寸和活塞环等有关,其中活塞环和汽缸套内径扁度偏大是主要原因。

1)活塞环。活塞环油环主要功能是:向上运动时布油,向下运动时刮油。因为不是原装环,其材料、弹性、锥面角度等与图纸规定要求有差异,可能会使刮油性能下降。另一个原因是个别活塞环工作一段时间后开口位置变一致,滑油能顺利通过开口处漏入到燃烧室。这个问题成因较复杂,没有规律可循,分析认为与活塞环本身和汽缸套扁度有较大关系。

2)汽缸套扁度。该机汽缸套为钢制薄壁缸套,容易发生变形。当汽缸体承装孔尺寸偏大后,加上汽缸套胶圈硬度及尺寸不符合图纸,不能有效制约汽缸套变形。柴油机工作时在活塞侧推力的作用下,汽缸套胶圈发生蠕动,使胶圈在横向截面尺寸变小,纵向截面尺寸变大,促使汽缸套产生变形,使扁度达到0.10~0.15 mm。由于汽缸套内径存在较大扁度,活塞环不能有效密封,滑油漏入燃烧室。修理中为了清理汽缸体承装孔锈蚀,修理者用砂纸、刮刀或纸砂轮打磨刮拂承装孔,随着修理次数增加,承装孔尺寸越来越大。

3)汽缸套内径尺寸。随着工作时间增长,汽缸套磨损尺寸变大,汽缸套与活塞的配合间隙随之增大,间隙越大密封性越差,越容易排滑油。该型机修理技术标准要求汽缸套内径尺不大于180.20 mm,实际控制在不大于180.15 mm。

4 修理对策与改进措施

1)严格控制汽缸体承装孔尺寸。首先要解决汽缸体承装孔尺寸偏大的问题,今后该型机修理中不容许以任何方法打磨承装孔,可以釆用清洁、清理的方法,不得使承装孔尺寸变大。修理中要测量记录承装孔尺寸,若尺寸大于原始尺寸0.10 mm以上,应配装外径加大的汽缸套。

2)研制新的汽缸套胶圈。完全按照图纸要求自行研制缸套胶圈。橡胶材料为耐油、耐热丁晴橡胶(HG-404-66),胶圈在压制厚度上应留一定余量,然后套在D(188.00±0.10)mm的芯轴上对外表面进行磨削,磨削至标准厚度3.40~3.45 mm,对应的自由厚度是3.75~3.85 mm。如果汽缸体承装孔尺寸偏大,自由厚度可以增加到3.90~4.00 mm。

3)3种活塞环对比试验。对市场能采购到的3种活塞环做对比试验,从中选出刮油效果好的油环。方案如下:将A、B、C 3种活塞环各装1台机,其中A活塞环是工厂在用环,然后上台架上按事先拟定的试验大纲进行试验,在同等试验条件下,测出各自的滑油消耗量,并观察排烟浓度,进行综合对比,其结果见表1。同时对3种活塞环进行检测对比,结果见表2。

表1 活塞环滑油消耗量和排烟浓度对比

从试验结果看,C活塞环的滑油消耗量和排烟颜色要明显好于其它活塞环,A活塞环次之,B活塞环最差。而旧环略好于新环,说明旧环比新环磨合得好。从几何尺寸检测结果看,气环中C活塞环比较好,环槽侧隙较小,且几乎不透光。油环的硬度是活塞环的一个关键参数,只有C活塞环符合图纸要求,A环活塞和B环活塞相差甚远。其它尺寸各活塞环相差无几。

表2 各活塞环检测对比

根据以上检测和试验结果,决定后续主机修理全部使用C活塞环。

4) 其它措施。①如果以上3项措施把排滑油问题解决了,汽缸套内径尺寸可控制到不大于180.15 mm。如果得不彻底解决,汽缸套内径尺寸应控制在180.05~180.10 mm;②气阀导管配合间隙严格掌控,每次铰配余量尽量小,提高质量;③活塞环安装严格按照标记及工作原理装配,每道环开口错开180°;④增压器传动轴与密封环修理装配严格按照工艺执行。

5 修理改进结果

后续8台主机按照上述要求进行了修理改进,最终主机台架试验和航行试验,8台主机工作良好,排烟颜色正常,排烟管无一例有“放炮”现象,排烟排至舷外水面上基本无油花,主机运转平稳,无波速现象。可以得出以上修理改进措施是有效的,故障得到了排除。

但是经销商介绍,市场上C活塞环存货也不太多,且厂家早已不生产。如果船东要维持该型机的修理,建议重新委托一家活塞环专业生产厂家,按图纸和C活塞环样品来研制,尽快生产出符合要求、价格适中的活塞环,经检测和试用合格后定型。

For lacking of original parts,lubricant discharge happened after repairing.By inquision,analysis,detection and comparison,the crux is found,the solusion is proposed and the fault is removed,which becomes a guidance for some future repair.

diesel engine;lubricant discharge;cause analysis;measure

王林英(1963-),男,辽宁葫芦岛人,高级工程师,大学本科,主要从事船舶装备管理工作。

U672

10.13352/j.issn.1001-8328.2015.03.007

2014-12-24

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