终止罐防结疤系统的研制与应用

2015-11-27 09:43李嘉平中国石油大庆石化公司腈纶厂黑龙江大庆163714
化工管理 2015年28期
关键词:聚合物

李嘉平(中国石油大庆石化公司腈纶厂,黑龙江 大庆 163714)

终止罐防结疤系统的研制与应用

李嘉平(中国石油大庆石化公司腈纶厂,黑龙江 大庆 163714)

本文针对腈纶装置终止罐结疤问题进行研制喷淋系统,使终止罐顶部各个部位均用A级水喷淋,杜绝终止罐顶部和罐壁结疤,达到检修时减轻操作难度和提高装置的运行平稳周期的目的。关键词:聚合物;混单;终止罐;疤块

混单在聚合釜中反应生成聚合物浆液,聚合物浆液要通过一个缓冲系统即终止罐进行终止反应,再进入脱单塔中脱单,然后进入下一道工序。

改造前的终止罐在每个生产周期中,物料附着在罐壁上,清理难度大,后处理困难,处理过程严重影响外排水。在生产周期内甚至由于罐壁物料堆积严重或罐壁物料脱落,直接导致聚合釜被迫停车。因为终止罐在生产过程中罐壁附着物料,是聚合装置严重的瓶颈问题,因此立项进行新型缓冲系统的设计和改造项目。

1 终止罐防结疤系统的研制与应用前系统运行情况简介

未实施聚合釜新型缓冲系统改造项目前,由于物料连续大量的通过终止罐,在搅拌的作用下,会在罐壁上附着很厚的物料层(厚度达100~200毫米),当液位发生波动时,这些物料就会脱落造成堵管线和堵泵的情况。当这些物料堆积到放空管线下方时,就极易将放空管线堵塞,造成液位失真,出料无法控制,必须被迫停车进行处理。停车检修时,要打开人孔,清理罐中的堆积物料。

2 研制与应用过程

第一轮研制:在终止罐内加一条喷淋管线,用转子控制喷淋水量,让罐顶和罐壁变的光滑。在管线末端加一个4分的直角弯头,使喷淋水垂直喷至罐顶。由于管径较大,喷淋压力低;只有一根喷淋管线,喷淋点少、喷淋覆盖面积小。试验一个生产周期后,打开终止罐人孔,效果不明显,罐顶四周依然有较厚一层的物料,罐壁附着厚度达200mm的物料。依然存在物料脱落造成被迫停车的风险。检修时必须由操作人员进入罐内进行物料清理,劳动强度没有降低。

第二轮研制:在终止罐内将喷淋管线上加一个丝头,丝头上方加一个丝堵,丝堵顶端打一个小孔,小孔正对罐顶中心。这个设计使喷淋水压力变大,喷淋水成雾状。运行一个周期后,打开终止罐人孔后,罐顶光滑无物料,罐壁一侧,占25%的面积光滑无物料。由于喷淋方向很难控制,喷淋覆盖面较小,此方案试验结束后,停止试用。当检修操作人员进入罐内物料清理时,减少了罐顶和部分罐壁的清理工作,劳动强度略有降低。

第三轮研制:在终止罐内将喷淋管线上加一段管线,出口封闭,垂直于罐顶,在管线四周开小口,使水能多角度喷淋到罐壁和罐顶。这个方案实施后,经过一个生产周期,打开人孔。罐顶和罐壁依然有部分物料堆积,有水喷淋到的部位堆积较少,由于是小孔喷淋,喷淋角度无法调节,此方案不能解决物料堆积的实质问题。

第四轮研制:借鉴以上研制的经验,为解决喷淋不均匀问题。在罐内接一根环形管线,环形管线上均匀打上小孔。经过一个运行周期后,打开人孔。罐壁一侧光滑,另一侧有物料堆积。原因是环形喷淋水入口的近端压力大,远端压力低,无法达到喷淋效果。

第五轮研制:为解决压力不均问题,又能进行大面积覆盖的喷淋。研制了更试用的设备,将一个6分丝头内并列插入数根φ6白钢管,用金属胶将细管固定。用钳子调好每个细管线的喷淋角度,调整喷淋水转子流量,使喷淋水压力足够能覆盖整个终止罐。运行一个周期后,打开终止罐,罐顶和罐壁都是光滑的,没有物料堆积。运行第二个周期,打开人孔,终止罐壁附着大量物料。检查喷淋系统,细白钢管脱落严重。原因是金属胶和丙烯腈反应,导致丝头内细白钢管脱落,失去喷淋作用。

第六轮研制:延续上次试验,将一个6分丝头内并列插入数根φ6白钢管,送到保运进行焊接,由于细白钢管的管壁薄,丝头顶端焊接空间小,焊接难度大。细白钢管焊接时,一点就漏,而且很难将管线之间的空隙封堵彻底。焊接后的喷淋设施,用水试验。无法均匀的向周围喷淋,大部分水都从丝头正前方空隙处喷出。

第七轮研制:为解决细白钢管的管壁薄不易焊接的问题,采用较粗的白钢管进行焊接,结果由于丝头内的焊接空间小,焊接的白钢管线只有三根。试验后依然存在压力低,喷淋面积小的问题。

第八轮研制:用φ57×3.5管线制作喷淋水分布器,在管线壁周围均匀钻了8个φ6的孔,将细白钢管插入孔中,由于增大了焊接空间,而且不用直接焊接细管线,打孔处周围用氩弧焊焊接,既不伤害细管线,又能保证细管线与分布器的连接无缝隙。 取3mm厚的白钢板,将白钢板切成小块,再车成圆形。做喷淋水分布器的上、下面的挡板,上面的挡板开孔。再用六分丝头制作喷淋器入口接头,焊在开孔的挡板上。细白钢管用弯管器调好角度,再用锤子将细白钢管出口砸扁,留0.5mm的缝隙。用水试压,然后装在终止罐内,再进行微调,调好弯管角度使喷淋水成雾状高压喷出,能够覆盖整个终止罐的罐壁和罐顶,形成流动的均匀保护膜。喷出雾状高压水同时起到了终止反应的作用,液面上空的飞沫状物料停止反应后,就失去了附着能力。第八轮研制的喷淋器用水量为0.2m3/h,喷淋水压力大,成雾状覆盖面大,喷淋效果理想。

3 终止罐防结疤系统研制与应用

2009年11月16日,终止B罐首先进行了终止罐防结疤系统的研制与应用,进行试验。经过一个生产周期,出料泵未出现堵泵现象,放空线没有堵塞的情况。

终止罐达到运行周期,打开人孔,罐顶和罐壁都是光滑干净的,没有堆积物料。每次停车检修,只需要打开人孔,检查终止罐的内部情况是否正常即可,降低了劳动强度。

终止罐防结疤系统研制与应用后,2011年1月获得了实用新型国家专利。

终止罐防结疤系统的研制成功,减少了物料损失,增加了经济效益。在环保方面,消除了由于堆积物料造成停泵最终导致临时停车的情况,避免了临时停开车时外排污水对环保的影响。

如图:

终止罐防结疤系统研制与应用的喷淋器图纸

3 经济效益和社会效益

(1)经济效益: 每年减少因终止罐壁物料堆积被迫停车3台次,每台次检修处理用时3天,每天24小时,聚合物干基产量2吨/小时,每吨干基效益为0.23万元。增产经济效益=3台次×3天× 24小时× 2吨/小时× 0.23万元=99.3万元

每年停开车24台次,每次减少损失物料0.2吨,物料1.2万元/吨。节省物料经济效益=24台次× 0.2吨× 1.2万元/吨=5.8万元。每年减少碱煮12台次,每次消耗30%NaOH溶液0.8立方米,单价0.23万元/吨。节约NaOH经济效益=12台次× 0.8立方米× 0.23万元/吨=2.2万元。经济效益合计:每年增加经济效益合计=99.3+5.8+2.2=107.3万元

(2)社会效益: 2009年以前,终止罐运行50天,物料便堆积严重,达到70%液位就会冒罐,因此必须停车检修。如果不停车,物料随时有可能脱落造成管线堵塞,导致冒罐,冒罐会严重影响外排污水。因此终止罐运行周期短,也成了影响装置产量的一个瓶颈问题。终止罐防结疤系统研制与应用后,聚合釜的运行周期不再受终止罐的影响,每台釜可以平稳运行60天左右。2009年以前,平均年产干基6.5万吨,2009年产量达到6.8万吨,2011年10月份产量达到5.7万吨,年底产量预计超过6.9万吨。

终止罐体积只有1.7m3,操作空间小,罐内有搅拌和折流板,清理堆积的物料时,操作人员在罐内作业困难。罐内温度高,空气流通不畅,带着防毒面罩呼吸困难,大量的汗液导致视线不好, 容易被碰伤。由于堆积的物料里含有大量丙烯腈,极易渗透皮肤,操作时身上必须缠塑料布,皮肤依然有强烈的刺痛感,每隔20分钟就要换人,每次清理工作长达3到5小时,人员多次轮换。皮肤较薄的部位,如睾丸,红肿疼痛剧烈,几天疼痛感才能减退。终止罐防结疤系统研制与应用后,此项作业已成为历史,不再需要清罐。

4 结语

在不影响产品质量和外排污水指标的同时,每年增加经济效益107.3万元 ,解决了终止罐运行周期短的瓶颈问题,增加了装置的产量。降低了操作人员检修时的工作强度,减少了有毒挥发物料对操作人员的伤害。减小了外排污水对环保的影响 。

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