NCMA技术在脱硫脱碳系统中的工业应用

2016-11-29 03:40李春霞
安徽化工 2016年4期
关键词:机封贫液脱碳

李春霞

(东华工程科技股份有限公司,安徽合肥230022)

NCMA技术在脱硫脱碳系统中的工业应用

李春霞

(东华工程科技股份有限公司,安徽合肥230022)

简要介绍了NCMA工艺在工业项目中的应用情况,着重介绍了应用中出现的问题及改进措施。

合成气;脱碳;二氧化碳;NCMA

我国是以煤为化工主要原料的国家,煤炭资源中含有较高的硫元素。在气化过程中,硫元素和氢生成H2S等杂质,H2S会使各种反应催化剂产生不可再生的中毒现象。水煤气进入变换系统发生变换反应后,合成气中含有大量CO2,CO2的存在会降低有效气分压,对后续反应不利。因而合成气中H2S、CO2的去除效果对装置的正常运行起至关重要的作用。H2S、CO2杂质的去除工艺方法很多,针对不同的工艺装置,选择适宜的脱硫脱碳工艺显得尤为关键。

1 脱硫脱碳工艺在工业项目中的应用

新疆天业电石炉气制乙二醇项目中采用了南化院NCMA法脱除合成气中的H2S和CO2。选择该工艺,主要是基于新疆天业电石炉气进入界区压力只有5KPa(g),从能量消耗角度考虑,必须选择一种在低压力下H2S和CO2脱除率高的工艺。

工艺流程简述:先将电石炉气通过压缩机增压至1.6MPa(g),进入变换系统进行CO/H2的比例调节,由变换工段出来的合成气进入脱硫脱碳装置。经变换气分离器分离冷凝后,进入CO2吸收塔,在此用复合胺脱碳液即NCMA溶液洗涤,合成气先在吸收塔下段用半贫液洗涤,大部分CO2被吸收,然后在吸收塔上段用再生后的贫液洗涤,将净化气中的CO2含量降到0.05%(V),再经过净化气分离器,除去气体中微量的NCMA溶液。从吸收塔底出来的富液进入常解塔顶部减压到0.06MPa(g)解吸;从常解塔顶部出来的气体经过冷却分离,并返回常解塔顶部作为回流液,冷却后的CO2送到后续工序。从常解塔出来的NCMA溶液分成两股:一股降温后循环到吸收塔中部;另一股通过换热后送到再生塔顶部再生。再生过的NCMA溶液经冷却后送到吸收塔的上部进行再吸收;再生塔顶部出来的气体进入常解塔下部作为其再生热源。流程简图见图1。

图1 脱硫脱碳工艺流程简图

NCMA吸收再生原理:NCMA溶液吸收H2S和CO2是单纯的物理吸收过程,根据相平衡数据可知,H2S和CO2在NCMA溶液中的溶解度基本符合亨利定律。表1是NCMA溶剂常温下对H2S和CO2的溶解度。

表1  NCMA溶剂对H2S和CO2的溶解度

从表1可见,H2S气体在NCMA溶剂的溶解度远大于CO2,当合成气CO2被吸收完成后,合成气中更易吸收的H2S也已被吸收完,得到合格的净化气。因而,净化气中CO2残余量为主要控制指标。

CO2在NCMA溶液中发生的主要反应如下(式中R1、R2、R3为氢或烷基,对于每一种胺不完全相同):

总反应式为:

反应式(2)对普通醇胺来说,反应极慢,从而影响了整个吸收速度。而对NCMA溶液中的活性胺而言,由于醇胺分子结构中具有位阻效应,因而R1R2NCOOH极不稳定,故反应速度很快。因此使用该复合胺溶液,在同摩尔浓度下与常用的烷醇胺相比,吸收能力提高,再生能耗下降。

2 运行过程中存在的问题及改进措施

在设计脱硫脱碳系统时,处理变换气量为45300Nm3/h(干基),要求净化后气体中CO2含量≤0.05%(干基),有效气损失CO+H2≤0.2%。

2.1 NCMA溶液含杂质过多变黑

脱硫脱碳系统运行过程中,发现NCMA溶液颜色不断加深,且溶液中含有部分不溶物颗粒,溶液吸收效率下降,导致净化气中CO2浓度不达标,最高甚至达到1%(V)。为保证后续生产正常,开始只能通过降低生产负荷来保证净化气纯度。经分析得知,其原因一是开车初期,系统管线清洗不干净;二是前系统催化剂粉尘被合成气带入脱碳系统,造成脱碳溶液变黑且含有不溶颗粒。

解决的措施为增加小型布袋过滤器,使回用的溶液通过过滤器滤掉杂质颗粒,溶液的透明度和吸收能力均得以提升。增加过滤器后,提升负荷至设计负荷,净化气中的CO2浓度达标。

2.2溶液换热器和贫液冷却器换热效果不理想

装置初始运行是在冬季,初期装置运行较平稳,但随着天气转暖,环境温度和循环水温度也不断升高,溶液换热器和贫液冷却器换热效果越来越差,贫液温度较高,导致NCMA溶液吸收效果变差,净化气中CO2和H2S时有超标。分析原因为溶液换热器和贫液冷却器设计面积偏小,冬季时,循环水温度低,可弥补换热面积的不足,系统运行正常;当夏季到来,循环水温度逐步升高,换热面积不足的问题就出现了。

解决的措施为在原有溶液换热器和贫液冷却器后又串联一台换热器,以此来增大换热面积,满足夏季时的贫液温度能达到设计值。串联换热器后,净化气中CO2和H2S含量完全控制在指标范围内。

2.3半贫液泵流量不够及机封更换

在运行过程中,半贫液流量总是达不到设计值,半贫液泵的机械密封总是漏液。运行初期机封泄漏,只是进行了简单的更换。更换后使用一个多月,机封又出现泄漏问题。针对这种情况,和设备厂家共同进行原因分析,由于设备厂家对NCMA溶液性质不了解,仅按照水的性质进行设计制作,以致引发上述问题。

设备厂家根据NCMA溶液性质,对泵叶轮进行了改进,同时将泵机封形式由单端面密封改为双端迷宫密封。改造完成后,半贫液流量达到设计值,机封不漏液,运行正常。

3 结束语

此项目自开车以来,已连续运行4年,通过采取增加脱硫脱碳装置换热器,增加过滤器和更换设备密封型式等措施,使净化气中CO2浓度控制在0.05%(干基)以下,达到设计指标。运行至今,不再出现因本装置造成后续系统停车的情况。

The Industrial Application of NCMA Technology in Desulfurization in Decarbonization System

LI Chun-xia
(East China EngineeringScience and TechnologyCo.,Ltd.,Hefei 230024,China)

The application of NCMA process in industry program were reviewed,Highlighting preparation of the problem and the improvement fromthe application.

syngas;decarbonization;CO2;NCMA

10.3969/j.issn.1008-553X.2016.04.026

TQ113.26+4.1

B

1008-553X(2016)04-0074-02

2016-03-29

李春霞(1978-),女,毕业于合肥工业大学,高级工程师,从事化工工艺优化工作,18225888750,lichunxia@chinaecec.com。

猜你喜欢
机封贫液脱碳
脱硫装置水洗循环泵机封冲洗案例分析
5种沸石分子筛的吸附脱碳对比实验
脱硫装置贫液循环泵优化改造研究
哌嗪活化N-甲基二乙醇胺半贫液脱碳工艺配方优选及参数优化
天然气半贫液脱碳工艺三元胺液配方优选
碳素工具钢T8表面脱碳规律研究
高压自平衡锅炉给水泵机封水系统改造总结
电位滴定法测定MDEA中硫化氢含量
冷冻水循环泵机械密封泄露分析及改进措施
加热和旋锻过程对弹簧钢表面脱碳层厚度的影响研究