工业逆流冷却塔技术改造

2017-03-03 16:40郜奎山崔煜兰州石化公司动力厂甘肃兰州730060
化工管理 2017年18期
关键词:水器塔内逆流

郜奎山 崔煜(兰州石化公司动力厂,甘肃 兰州 730060)

工业逆流冷却塔技术改造

郜奎山 崔煜(兰州石化公司动力厂,甘肃 兰州 730060)

对现有冷却塔存在的问题及原因进行了分析探讨。提出了解决这一问题的切实可行方法。采用这一方案对冷却塔进行了改造,收到了较好的效果。为此类冷却塔的改造提供了理论上和实践上的依据。

冷却塔;填料;逆流

1 工程概况

某化工企业二循共有2台φ10.06m风机钢结构冷却塔,型号为:GFNS2-5000,该塔2012年11月建成并投入使用,主体为18m×18.5m钢混结构支撑机械逆流通风冷却塔,冷却塔分为1#塔和2#塔,风机直径10.06m,设计总循环水量10000m3/h,单塔处理水量5000m3/h。

2013年8月中旬标定,标定结论:该塔冷却效果只达到设计能力的48.92%,飘滴损失率0.0054%,实际进出水温差最大6℃,未达到设计冷却能力。自2012年11月投运后,喷头损坏情况逐年增多,喷头坠落造成填料遭水冲击损坏,冷却能力下降。

2 冷却塔存在主要问题及原因分析

2.1 配水系统设计不合理

配水系统采用梁上支状配水(16根支管树状),为避免冷却塔结构梁对喷头喷洒效果的影响,喷头设计安装时采用管径为DN60mm、长1075mm的ABS下引管,与DN200配水管马鞍垂直连接,下引管下端连接喷头,运行中由于安装垂直度偏差及水流速变化,使喷头中心受力不均匀而产生抖动;加之喷头和配水管之间的连接管较长,使循环水持续冲击喷头,造成部分喷头连接管断裂、连接马鞍损坏导致喷头脱落。循环水在失去喷头的分散作用后,形成柱状水流直接冲击填料,长时间冲刷致使填料出现破碎、孔洞等。填料遭受不同程度的损坏,从而影响冷却塔整体的冷却能力。

2.2 塔内喷头数量不足

单间塔内喷头376个,喷头间距1m,喷头间距过大、不能有效保证淋水密度(13.8m3/m2·h),单碰头喷洒面积0.8m2,冷却塔填料利用率较低,且该型反射三溅式喷头,喷洒出的水存在中空现象,配水存在死角。

2.3 FRP填料未有效利用冷却塔内空间

冷却塔内填料层由两层PVC填料和一层玻璃钢填料组成,装填高度1.5m,交错布置,其中有0.5m高的FRP材质填料,其孔距超过3cm且FRP填料表面光滑亲水性差,水流滞留时间短,冷却效率低。

2.4 收水器收水效率低

塔周围有明显的水滴飘出,塔顶及周边湿滑,影响环境。

2.5 风机检修平台设计不合理

检修通道均为钢板,风机中心部位负压区增大,严重阻碍塔内配风的流畅性,阻力增大,直接影响风机的性能,导致冷却性能下降。

针对以上问题,本着挖潜利旧的原则,我们和相关部门技术人员经过反复探讨论证,采用某公司技术进行挖潜改造,改造工程于2016年7月18日开始至2017年8月4日结束,工期18天。

3 改造情况

3.1 配水系统

改造后的配水系统为支状下喷溅自动稳压管式配水系统(28根支管树状)。由两条玻璃钢DN700管线引入塔内,管径由DN700变径至DN500再变径至DN 400,在主管的水平两侧各接引DN200的8条支管和DN100的6条支管进行配水,单间安装喷头576套,采用水力平差设计,配蜗壳式喷头,设稳压盒,对填料无冲击,具体有以下4项特点:刚性悬吊固定、设稳压盒防水锤,耐冲击、防松设计,喷头不脱落、蜗壳喷头,喷水均匀。

3.2 淋水填料

此次改造采用TX型斜折波填料,填料高度1.75m,分三层安装,第一层和第二层填料高度为500mm,第三层填料高度为750mm,使冷却塔冷却面积增加了16%。

对新旧填料波纹对比发现,填料高度均为50cm,原填料波纹为“S”型,新填料波纹为“W”型,现场测量原填料波长为54cm,新填料波长为60cm,新填料可以更有效地延长水流经过填料时的滞留时间,从而延长了循环水在下流过程与空气的接触时间,使得冷却更充分。

改造后凉水塔冷却数由原来1.4025增加至2.9705,容积散质系数由12902提高至24095kg/(m3/h),极大地提升凉水塔冷却能力。

3.3 收水器

采用改性PVC MWDP型收水器,该收水器片材含橡塑组份,抗老化,不变形,片间无透视,收水效率高、气流阻力小、强度高,不变形,经测试飘滴损失率为0.0002%,塔上无雨感,原收水器飘滴损失率为0.0054%,塔上飘雨。

3.4 改造检修平台

塔内原有检修平台采用花纹钢板制作,平台面积达到8.6m2,风筒面积80m2,平台损失塔内通风面积10%。经测试风机通风量由原来249.91万m3/h增至254.986万m3/h,虽增加填料但风机全压由原来111.25Pa降至109.49Pa,通风阻力降低。

4 改造后效果

采取以上方案进行技术改造后提高了冷却塔的冷却效果,为了准确地考核改造效果,2016年9月对改造后的2号冷却塔进行了热力性能考核试验。改造前该冷却塔曾于2013年8月进行过热力性能考核试验。

改造后单塔冷却能力在设计条件(q1=31℃,t1=21.3℃,P= 84820Pa,t1=38℃,t2=28℃)下达到设计水量5030m3/h的要求比改造前冷却水量增加了1289m3/h,提高了34.46%,飘滴损失由改造前的0.0054%降至0.0002%,效果是明显的,达到了改造预期目的。

5 结语

由以上论述可知,采用以上技术方案进行冷却塔改造是成功的,提高了冷却塔的冷却性能,可供相同类型冷却塔参考。由于冷却塔的应用环境、工艺要求、水质等不同,同时由于冷却塔技术改造是一项有相当实施难度的技术,须在原有结构基础上对冷却塔配水、配风做重大调整,故在选择实施冷却塔技术改造时,应进行充分的论证、准备和慎重考虑。

[1]赵振国.《冷却塔》.北京:水利电力出版社,1997.

[2]史佑吉《冷却塔运行与试验》北京:水利电力出版社,1990.

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