增投0号高压加热器对汽轮机热耗的影响

2017-03-24 05:33成胜军周敬
中国高新技术企业 2017年1期
关键词:热耗省煤器抽汽

成胜军 周敬

摘要:目前,由于电力产能过剩,火电机组可利用小时数明显降低。火电机组常处于低负荷运行状态,增设0号高压加热器可显著提高机组在低负荷运行时的热经济性。文章分析了设置0号高压加热器对汽轮机组热耗率的影响,通过实验数据计算机组负荷在80%以下时,汽轮机热耗显著降低,节能效果明显。

关键词:0号高压加热器;汽轮机热耗率;热力循环;给水温度;电力生产;火电机组 文献标识码:A

中图分类号:TK223 文章编号:1009-2374(2017)01-0064-03 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2017.01.032

1 某厂基本情况简介

某厂三期工程(#5、#6机组)2×1000MW超超临界机组,三大主机均为上海电气集团制造,两台机组分别于2010年6月和7月建成投产,2011年6月通过环保部的环保竣工验收,改造后的0号高压加热器于2014年12月

投运。

给水系统按锅炉最大连续蒸发量(BMCR)工况,相对应的给水量进行设计,系统设置两台50%容量的汽动给水泵、1台40%容量的电动启动给水泵(不考虑备用)。给水系统还为锅炉过热器的减温器、事故情况下的再热器减温器、汽轮机的高旁减温器提供减温喷水。锅炉再热器减温喷水从给水泵的中间抽头引出;过热器减温喷水从省煤器进口前引出;汽轮机高旁的减温水从省煤器前给水管道上引出。

2 0号高压加热器技改情况

在原有给水回热系统上,通过在高压缸处选择合适的抽汽点,取消汽轮机主机补气阀(上汽西门子技术),相应增加一个抽汽可调的专用给水加热器及相应的热力系统,回热系统由八级抽汽增加至九级抽汽,从而提高了给水温度。机组在非满负荷时的给水温度还有很大提升空间,可通过增加的0号高压加热器实现。

热力循环在节能技改前采用八级回热抽汽系统,设有2(双列)×3台高压加热器、一台除氧器、四台低压加热器和一台疏水加热器,节能技改后在B列给水回热系统上增加一台高压加热器,抽汽加热汽源取自高压缸第五级,在A列高加出口增加给水调节门,变负荷工况下调节A列给水流量,实现提高给水温度后的经济性和安全性。

技改后机组采用八级非调整抽汽(包括高压缸排汽),增加一级可调整抽汽,设有可调节阀调整进入0号高压加热器抽汽量,一、二、三级抽汽分别供给3级高压加热器。在额定工况时,0号抽汽调门不开,0号高压加热器不加热给水。低负荷时,0号抽汽调门开启,0号高压加热器加热给水,以提高低负荷时给水温度。

3 某厂增加0号高压加热器后的控制逻辑和运行中存在的问题

3.1 控制逻辑

增加0号高压加热器以后,给水温度提高了,为了保证省煤器和水冷壁的安全,必须要确定安全的给水温度,某厂的省煤器温升设计值为40℃,省煤器出口最高给水温度为346℃,0号高压加热器出口给水温度按照300℃设定,对应的0号高压加热器抽气压力为8.57MPa。变负荷工况时,通过控制A列出口调阀控制进入0号高压加热器给水流量,为了保证了A列高压加热器的换热能力,A列高压加热器给水出口调节阀设定47%为调节下限。

3.2 0高壓加热器解列条件

(1)负荷升高时0号高压加热器调门后压力超过9.6MPa;(2)0号高压加热器水位大于350mm;(3)监视省煤器出口温度,过冷度大于5K;(4)0号高压加热器抽汽温度大于540℃;(5)0号高压加热器水位大于280mm且抽气入口温度过热度小于15K同时满足。

3.3 运行中存在的问题及整改方法

(1)机组负荷在60%以上时,0号高压加热器控制逻辑可以正常的满足要求,60%工况以下时由于0号高压加热器的疏水量达到150t/h及B列高加给水流量增加以后,B列高加抽汽量增加,高加正常疏水调阀全开,不能满足正常调节的需求,60%以下工况时需要人为干预0号高压加热器抽汽调阀压力,导致0号高压加热器在60%负荷以下经济性相对较低;(2)0号高压加热器运行中正常疏水调阀频繁出现积碳现象。

鉴于上述情况,将0号高压加热器的疏水从B列1号高压加热器改造至A列1号高压加热器,既保证了B列高加的水位调整有余量,又能提高A列高加的做功能力,增加了0号高压加热器以后全负荷变工况运行的经

济性。

4 增加0号高压加热器以后对汽机热耗率的影响

第一,机组实际运行中,对汽轮机热耗的影响因素很多,比较复杂,很难精准计算出机组热耗率,一般机组的真实热耗需通过机组的热力性能试验得到。本文采用了一种简单实用的汽轮机热耗计算方法,计算公式如下所示:

式中:

Dm——主蒸汽流量,t/h;Dhr——再热蒸汽流量,t/h;Dfw——主给水流量,t/h;Dcr——高排蒸汽流量,t/h;Drhs——再热器减温水流量,t/h;hm——主蒸汽焓,kJ/kg;hhr——再热蒸汽焓,kJ/kg;hcr——高排蒸汽焓,kJ/kg;hfw——给水焓,kJ/kg;hrhs——再热器减温水焓,kJ/kg。

第二,增加0号高压加热器后,具体的抽汽压力与给水温度不能只局限于额定温度下的给水温度,应该考虑机组的性能状况、锅炉系统的给水要求及性能变化。0号高压加热器抽汽量的增大会使给水温度增加,造成锅炉排烟温度的升高,使锅炉效率下降,过多的抽汽量对锅炉效率是不利的,因此在实际运行中应根据情况选择最佳的给水温度。通过试验得出增加0号高压加热器后各负荷点对应的最佳给水温度如图1所示:

结论:在机组负荷500MW时,根据上文计算公式;当0号高压加热器投入后,给水温度提高了18.6℃,汽机热耗共降低202.4kJ/kW·h。

第四,800MW工况0号高压加热器增加前后重点参数对比:

结论:在机组负荷800MW时,根据上文所列计算公式,当0号高压加热器投入后,给水温度提高了11.3℃,汽机热耗共降低101.2kJ/kW·h。

第五,1000MW工况0号高压加热器投入前后重点参数对比:

结论:在机组负荷1000MW根据上文中所列公式计算,0号高压加热器投入后,给水温度提高了4.9℃,汽机热耗共降低8kJ/kW·h。

5 0号高压加热器在新建项目中的重大意义

鉴于目前电力市场的实际情况,机组长期在低负荷运行将成为常态,机组长期不在设计“经济区”运行势必会造成热效率下降,供电煤耗升高。通过以上试验数据计算分析,机组在增加0号高压加热器以后,在80%负荷以下热耗降低100~200kJ/kW·h,节能降耗效果明显。与此同时,当机组处于低负荷工况运行时,主蒸汽调节阀常处于节流状态,机组的效率损失有所增加。增设0号高压加热器,在一定程度上可增大主蒸汽流量,进而降低主蒸汽调节阀的节流损失,提高汽轮机组热效率。

参考文献

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作者简介:成胜军(1982-),男,湖南宁乡人,神华(福州)罗源湾港电有限公司工程师,研究方向:火力发电厂集控运行;周敬(1987-),男,湖南湘潭人,神华(福州)罗源湾港电有限公司助理工程师,研究方向:火力发电集控

运行。

(责任编辑:蒋建华)

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