有关烯烃厂节约能耗与精化操作的探讨

2017-09-10 15:29王守光张忠琛
中国化工贸易·上旬刊 2017年4期
关键词:改造节能装置

王守光 张忠琛

摘 要:辽阳石化分公司烯烃厂20万吨/年环氧乙烷/乙二醇装置于2007年建成,装置原设计采用Shell/CRI S-882高选择性催化剂。经过几次深度的改造,一乙二醇的产量由原来的20万吨/年降至1.27万吨/年。除去全部重醇(二乙二醇和三乙二醇)的产能。这样改造是为了更好的适应市场变化。本文主要对烯烃厂节约能耗与精化操作进行简要分析。

关键词:改造;节能;装置

1 引言

现在我们可以根据市场的形式来改变环氧乙烷和乙二醇之间的产量,顺应市场需求做到利益最大化。当以EO(环氧乙烷)为最大产能工况下,我们在原来的设计基础之上,根据自身操作条件进行精细化操作,多方位调整将原来的蒸汽能耗削减到原来的一半,即节约能源又降低了成本。

2 节约能耗与精化操作的流程

装置环氧精制工段为主要设备,环氧精制单元分为精制I和精制II两个单元,以串联方式结合。环氧乙烷水溶液经EO/H2O循环水泵P-309A/B送至EO精制塔C-303,塔顶设巴斯段,塔顶气经EO精制塔顶冷凝器E-312冷凝、经EO精制塔顶冷却器E-313冷却至29℃,部分气体返回EO解吸塔C-204,凝液进EO精制塔顶回流罐V-305,再经EO精制塔顶回流泵P-306A/B送至EO精制塔C-303作为回流。高纯EO产品从塔上部作为侧线抽出,经高纯EO冷却器E-311冷却至20℃后,再经EO急冷器E-314冷却至-5℃后,由高纯EO输送泵P-307A/B经外输管线送至下游用户。E-314采用冷冻水作为冷媒,冷冻水由新增的冷冻水单元Z-629A/B提供,供水温度为-15℃,回水温度为-10℃。EO精制塔C-303塔顶操作温度为45℃,操作压力为0.229MpaG;塔釜操作温度为59℃,操作压力为0.281MpaG,釜液为38.9wt%的环氧乙烷水溶液。

精制II单元是由EO精制塔C-303釜液经EO精制塔釜液泵P-305A/B送至EO脱水塔C-325,C-325塔顶操作温度为51.7℃,操作压力为0.303MpaG;塔釜操作温度为146.6℃,操作压力为0.331MPaG。C-325塔顶环氧乙烷气体进入EO精制塔C-323B塔釜,C-323B塔釜液返回至C-325塔顶作为回流;C-325釜液主要为水,与EO脱醛塔C-323A釜液混合后送至乙二醇反应和蒸发系统(400单元),用于生产乙二醇。EO脱水塔再沸器E-325采用中压蒸汽作为热源。EO脱醛塔C-323A和EO精制塔C-323B串联构成接力塔,C-323A位于下部,C-323B位于上部。C-323B塔顶操作温度为46℃,操作压力为0.247MpaG;塔釜操作温度为52℃,操作压力为0.306MpaG。C-323A塔顶操作温度为52℃,操作压力为0.299MpaG;塔釜操作温度为53.8℃,操作压力为0.322MpaG。EO精制塔C-323B从塔釜进料,进料为C-325塔顶环氧乙烷气体,EO精制塔C-323B塔顶设巴斯段,塔顶气经EO精制塔顶冷凝器E-322A/B、EO精制塔顶冷却器E-323A/B冷凝、冷却,部分气体返回EO解吸塔C-204,凝液进EO精制塔顶回流罐V-325,再经EO精制塔顶回流泵P-326A/B送至EO精制塔C-323B作为回流。

高纯EO产品从塔上部作为侧线抽出,一部分经高纯EO冷却器E-321A冷却至20℃后,经高纯EO输送泵P-327A/B送至环氧乙烷罐区;另一部分经高纯EO冷却器E-321B、EO急冷器E-324冷却至-5℃后,由高纯EO输送泵P-327C/D经外输管线送至下游用户。E-324采用冷冻水作为冷媒,冷冻水由原环氧乙烷冷冻机组Z-605A/B提供,供水温度为-15℃,回水温度为-10℃。C-323B釜液经EO精制塔釜液泵P-315A/B,一小部分送至EO脱水塔C-325顶作为回流,大部分送至EO脱醛塔C-323A塔顶EO脱醛塔C-323A塔顶气体返回EO精制塔C-323B底部,塔釜液作为除醛环氧乙烷排放,经EO脱醛塔釜液泵P-323A/B送至静态混合器AZ-3301与C-325釜液混合后送至乙二醇反应和蒸发系统(400单元),用于生產乙二醇。EO脱醛塔再沸器E-320采用热水作为热源,热水由原热水机组Z-604提供,热水供水温度为90℃,回水温度为75℃。

开车初期装置设定脱醛塔C-323A返回量为20t/h,C-325釜蒸汽使用量在满负荷下为10000—13000kg/h,产品质量为优级品。然而系统中的醛类并没有那么多,使用过多的蒸汽来加热返回的20t/h的冷介质是一种浪费。于是将C-323A停用來观察醛类的积累程度,经过约100工时醛类指标开始上升,质量仍为优级。150-170工时醛类指标打破优级品范围,将V-325以1t/h的速度送往400#单元置换继续观察醛类的积累,结果醛类指标仍旧缓慢升高。证明C-323A是必须启用的,但是数据证明能源仍旧可以节省一大部分。措施是将C-323A返回量降至5t/h,这样降低了C-325釜蒸汽使用量,满负荷下降至5000-7000kg/h,如此大的降幅相当于原来蒸汽使用量的一半。随之而来的就是在操作控制上的严格要求,蒸汽量和返回量的减少使得塔内气相和液相交换减少了很多,温度波动变化剧烈,操作难度加大,这就要求操作人员时刻根据参数变化及时进行调整,反应时间缩短,操作精度加大。

相对于能耗的损失,岗位人员操作素质的提升变得尤为重要。随着能源供应日益紧张,近期能源价格不断上涨,提高装置能源综合利用水平,降低能耗进而降低生产成本,对提高生产厂的经济效益,缓解能源约束,减轻环境压力,保障经济安全,实现可持续发展,具有越来越重要的意义。

参考文献:

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[4]张须之,王松汉等.乙烯衍生物学[M].北京:化学工业出版社,1995.

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