FK61000加弹机排烟系统改造

2017-10-21 13:11张溢儒
科技风 2017年12期

张溢儒

摘要:通过对FK61000加弹机排烟系统的设计与改造,保证了产品的质量、提高设备性能、减少机械故障、为公司增加收益。

关键词:FK61000;排烟系统;离心风机

涤纶三厂后纺11台FK61000加弹机设备2002年安装完成,均采用德国技术设计,北京巴马公司生产,加弹机最高机械速度为1200m/min,共240锭。主要生产低弹丝、网络丝、细旦丝等自投产以来,运行情况良好。由于近几年来公司产品转型快,品种开发多,设备开、停过于频密等。排烟系统发现全压不足,风量不够,还有漏油、滴油、排烟电机轴承卡死、电机损坏(严重时,约1.5月/次),影响到正常运转。成品出现僵丝、深色丝、油污丝等现象,产品质量下降。经现场观察及分析,排烟系统出现问题,设计不够完善,影响排烟风机正常运转。在有关领导的支持下,结合我厂生产实际情况,决定对排烟系统进行改造,完善系统功能,保证正常运转。

1 排烟系统的分析

排烟系统是由一台倒立式安装的高压离心风机、四条排烟主管道(¢120mm)、排风主管主要组成(如图1所示)。每条排烟主管道长度约为16米,均匀分布有120个小孔,小孔与热箱排气口用排烟软管连接。加弹机主要以加工POY为主,POY含油率较高,因POY丝条与热箱是接触式加热,加热温度为150°~250°左右,会产生较大的油烟,排烟系统主要作用就是排掉丝条在热箱加热时所产生的油烟。油烟排出流程:热箱油烟排烟软管排烟主管道离心风机排风主管油烟排出。在生产过程中,如果油烟无法及时排出,会造成热箱内部污垢增多,严重影响产品质量。

由于长期运行,累积在排烟主管道内的油垢会逐渐增加,引起堵塞,再加上排烟主管道过长,弯头过多,增加了排烟阻力,导致运转时电机电流增大,排烟风机负荷增加,引起风机流速慢,排风量衰减,全压不足,使油烟无法及时排出,造成产品质量问题。由于离心风机倒立安装,无法排出的油烟很容易回流到电机轴承上,引起电机轴承发热甚至消坏,再加上倒立安装的电机转子承受向下的力,对轴承不利,容易造成机修故障。

2 排烟系统改造(如图2所示):

2.1 离心风机选型

原离心风机电机功率为7.5KW,风量为7200m3/h。在运转中,实测量到运行电流为12A,根据三相电的功率计算公式:

通过离心风机的型号、尺寸、参数对比,结合本厂空间位置,决定选用两台926型高压离心风机进行改造,分左、右旋安装,均选风机出口角度为00。926型参数表的数据为:电机功率5.5KW,转速2900r/min,风量3215 m3/h, 全壓3407Pa,适合系统改造使用。

2.2 离心风机主体安装与设计

两台离心风机分A、B面改为卧式水平安装,用三脚架支撑紧固风机的主体,直接对中下排烟主管道的中心安装,目的是保证风机进风口畅顺,以增加排烟机的风量。

2.3 排烟主管道改進

在离心风机进风口至连接三通处,增大管道的直径,改为Φ180mm,会有效加大风量的体积,提高风机流速。

2.4 排风箱结构设计及改进

(如图3)所示,在排风箱内安装导风铁板,防止左、右旋风机排出的气体对冲,影响风机性能,来保证排风畅顺,以增加风机的全压。并在排风箱2底面开一个Φ32mm的孔,作用是排去残留在排风箱中的废油,防止排风口堵塞。

3 改造效果

(1)产品的AA率和一等品率大大提高。改造后,每面达到2500Pa以上,系统运转正常,排气畅顺,风量、全压都达到理想的效果,对产品质量得到很好的保证。

(2)设备故障率减少,机台产量增加,为公司创造利益。通过预算,每改造一台排烟系统估计的费用大约15000元/台,单从排烟系统故障停机一次来算,机台减少产量约0.3吨(生产100D丝),约为人民币5000元,投资成本约半年收回。

(3)节约成本,耗材费用降低。改造后,不需投入轴承、风机的风叶、电机转子等备件的费用。

4 结语

通过对排烟系统的改良设计,大大提高了排烟效果,本改造投入成本不大、设计合理,适合FK61000加弹机的应用。

参考文献:

[1]谭天恩.化工原理.北京:化学工业出版社,1990.

[2]林平勇.电工电子技术.北京:高等教育出版社,2000.