大型LNG工厂能耗分析及UPS改造

2017-12-06 08:38祝新兵邓向军文超中国石化江汉油田分公司江汉采油厂湖北新捷LNG项目部
石油石化节能 2017年10期
关键词:进线全厂电耗

祝新兵 邓向军 文超(中国石化江汉油田分公司江汉采油厂湖北新捷LNG项目部)

大型LNG工厂能耗分析及UPS改造

祝新兵 邓向军 文超(中国石化江汉油田分公司江汉采油厂湖北新捷LNG项目部)

为了研究大型LNG工厂能耗组成,系统分析能耗情况并提出合理节能措施,结合GB/T 50441—2016《石油化工设计能耗计算标准》,运用某大型LNG工厂性能考核期间连续运转数据进行分析,并在此基础上分析了UPS改造方案。研究表明,LNG工厂为整体性系统工程,LNG产品能耗分析对于整个系统生产工艺的可持续性评价具有重要意义。对系统中各物料能耗、装置单元的合理评价是准确分析工程整体能耗的关键,其结果能有效指挥生产,避免能源浪费,促进企业盈利。

能耗分析;UPS;负荷;LNG工厂

1 工程简介

某大型LNG工厂天然气处理能力为500×104m3/d,LNG年产量为120×104t/a,生产操作弹性为50%~100%,工艺、设备全部国产化,主要由脱碳、脱水、脱汞、液化、BOG、公用工程等部分组成,生产工艺流程见图1。其中,液化装置采用多级单组分制冷液化工艺,该工艺总体上为传统阶式制冷工艺,最后一级改进为混合冷剂制冷,分别由丙烯、乙烯、甲烷3台压缩机提供动力。负荷由大到小依次为丙烯机、乙烯机、甲烷机。在换热器部分,原料气通过7个蒸发器和1个板翅式换热器逐级降温冷却,直至液化。液化装置设有重烃洗涤塔,脱除重烃防止最后一级冷箱冻堵[1]。

综上所述,某大型LNG工厂制冷循环长,换热器及其传动设备较多,能耗分析工作艰巨,节能潜力大。

2 能耗分析

本次能耗分析数据取自工厂性能考核期间连续性数据。投料开车产出合格产品,满负荷运行。设备匹配调整至最佳状态运行4 h后,分别调整生产负荷至50%、80%、100%,50%工况负荷数据采用当时的50%工况条件下数据,80%数据采用工况条件下连续稳定运行24 h,100%数据采用工况条件下至少连续稳定运行48 h。综合能耗计算标准执行GB/T50441—2016《石油化工设计能耗计算标准》[2]。

2.1 综合能耗

综合能耗主要包括各装置电耗、燃料气消耗、水消耗。装置各生产负荷运行下采集统计数据。其中,电量折算值为10.89 MJ/kWh,新鲜水折算值为6.28 MJ/t,燃料气为33.81 MJ/m3。计算方法如下:

图1 LNG工厂主要生产工艺流程

燃料气能耗=24 h燃料气分配罐累计总量×33.81

总电耗=24 h 110 kV变电站计量表总电量×10.89

循环水能耗=24 h水表累计总量×6.28

单位综合能耗=(燃料气能耗+总电耗+循环水能耗)÷上游分输站原料气来气流量计日累积量

综合能耗计算结果见表1。

在工厂72 h满负荷运行期间,全厂的综合能耗值为5235 MJ/t LNG,优于设计指标5412 MJ/t LNG。

2.2 装置电耗

由综合能耗分析结果可知,某大型LNG工厂电耗占比较大,以下做详细分析。此部分主要包括各装置电耗、制冷能耗、工艺能耗、全厂能耗,装置各生产负荷运行下采用电力检测系统统计数据[3]。

制冷系统装置用能主要为丙烯压缩机、乙烯压缩机及甲烷压缩机。制冷能耗计算方法:制冷能耗=(丙烯压缩机日耗电量+乙烯压缩机日耗电量+甲烷压缩机日耗电量)÷进冷箱天然气流量计日累计量。

工艺系统装置用能主要为“三脱”装置单元(包括低压贫液泵、贫液循环泵、再生气压缩机等)、液化装置单元(包括丙烯压缩机、乙烯压缩机、甲烷压缩机等压缩机组和重烃回流泵等)和BOG增压装置单元(包括BOG压缩机等)。工艺能耗计算方法:工艺能耗=(“三脱”装置单元日耗电量+液化装置单元日耗电量+BOG增压单元日耗电量)÷上游分输站原料气来气流量计日累积量[4]。

全厂能耗装置用能为全厂所有装置用电量。全厂能耗计算方法:工艺能耗=110 kV变电站计量表日累积量÷上游分输站原料气来气流量计日累积量。

用电量汇总见表2,电耗分析数据见表3。

在工厂72 h满负荷运行期间,液化装置三机组的制冷电耗为0.24 kWh/m3,主要工艺装置区电耗为0.26 kWh/m3,全厂的综合电耗为0.29 kWh/m3,电耗值达到设计要求。

3 UPS分析与改进

综上所述,LNG工厂电耗是关键,而变频系统运行效果是决定其正常生产和节能降耗的关键。对某大型LNG工厂UPS跳闸故障进行分析,并找出相应解决措施[5]。

UPS是利用电池等直流系统(化学能)作为后备能量,在市电断电等电网故障时,不间断地为用户设备提供(交流)电能的一种能量转换装置。UPS主要由整流器、逆变器、静态转换开关和后备电池组成。输出的交流电源是经过逆变器重新产生,其电压、波形频率由UPS本身控制,具有稳压、稳频、净化和不间断等功能[6]。

表1 综合能耗计算

表2 用电量汇总

表3 电耗分析数据

不断电系统的供电原理是当市电正常时,UPS将市电的交流电转换为直流电,再经过逆变器的转换提供电力给负载使用;由此可知,在线式不断电系统的输出完全由逆变器来供应,因此不论市电电力品质如何,其输出均是稳定而不受任何影响。

2015年5月29日凌晨4点,某大型LNG工厂110 kV新捷变电站,因10 kV开关柜母线过热需计划停电检修10 h,在全厂停电后为保证UPS继续不间断供电,随后启动发电机保持UPS供电(图2)。这时面板输出LED绿灯OUT亮,电池LED黄灯BATT亮,出现市电中断报警声,此时为电池工作模式。因巡检时未查看检查记录,13点10分检修任务完成,在停止发电机后,中控室突然掉电,造成DCS系统、SIS系统失电,全厂自控阀失控的事故。

某大型LNG工厂中控室采用双UPS并机的原理,进线1取自400 V A段母线,进线2取自400 V B段母线,进线3取自发电机。正常工作时,UPS由进线1、进线2进各自的整流逆变同时输出380 V给负载。当进线1、进线2同时断电时,UPS切换为电池工作模式。此时虽然启动了发电机,但是UPS仍由电池通过逆变单元给负载供电,发电机所接的旁路不会有输出;因此,在电池模式下工作6 h、电池电压完全放完后,UPS自动切换到旁路模式,这时才由发电机提供输出给负载。在停发电机后,进线1、进线2、进线3、电池组全部断电,造成UPS逆变、旁路都不工作,负载掉电。

由上述分析可知,设计时未考虑UPS正常模式、电池模式和旁路模式的优先级别,造成在发电机状态下电池不能及时退出电池模式;因此,重新调整进线方式,将进线3接B段母线,进线2接发电机。经过这样简单的修改后,一旦发电机启动,UPS会从电池模式立即切换到正常的整流逆变模式,不至于电池放电放完,等检修完要恢复市电前停发电机,UPS会切换到电池模式;市电一旦恢复后,UPS又可以切换到正常的整流逆变模式,从而能保证可靠后备电源[7]。

通过此次对UPS供电方式的改造,有利于UPS的管理和维护,确保市电停电切换时不会出现跳闸故障,更利于全厂节能效果。

按发生市电停电切换时出现跳闸故障,造成全厂设备停机的直接损失计算,以全年停电检修一次和雷击停电一次为例,将减少经济损失80万元。

采用在线并机模式后,可根据不同工况下分级使用1台或2台UPS供电,使UPS始终工作于最佳的效率点,同时能在1台UPS故障时切换为另一台工作,便于故障维修。

目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护铅酸电池,设计寿命为3~5年。长期的过度充放电会使蓄电池内阻增大,可充放电性能变差,蓄电池寿命加速缩短。经过改造供电方式后,不会出现蓄电池频繁的过度充放电,保证蓄电池的设计寿命。

图2 UPS接线流程

4 结论

由于UPS的控制电路很复杂,因此要求运行人员对机器非常熟悉。一般来讲,UPS的故障大多数是突然发生的,这时UPS会突然关断或将负载转到旁路,维护时作定期的记录十分重要。今后UPS出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示、蜂鸣器鸣叫声音、指示灯状态和UPS各个开关的状态,并参照故障信息说明表,查找故障原因。

LNG工厂为整体性系统工程,LNG产品能耗分析对于整个系统生产工艺的可持续性评价具有重要意义。对系统中各物料能耗、装置单元的合理评价是准确分析工程整体能耗的关键,其结果能有效指挥生产,避免能源浪费,促进企业盈利。

[1]蒲黎明,李莹珂,刘家洪,等.湖北500万方/天LNG工厂国产化示范工程主要技术方案选择[J].广东化工,2014,41(14):191-192.

[2]杨烨.数字化LNG工厂建设与应用[J].天然气与石油,2015,33(5):66-69.

[3]杨烨,肖传桃,刘彬.基于灰色系统GM(1,N)模型的脱碳装置效果分析[J].石油与天然气化工,2016,45(1):30-35.

[4]高建,廖传华.化工生产过程中的能耗分析与节能[J].节能,2003(1):27-29.

[5]罗斐.LNG工厂冷剂压缩机运行方案优化经验[J].天然气与石油,2016,34(4):36-39.

[6]杨烨,渠建儒.离心式压缩机干气密封系统常见故障分析[J].天然气与石油,2015,33(3):87-89.

[7]杨烨,何骁.LNG工厂停产状态下循环冷却水腐蚀性研究[J].石油与天然气化工,2016,45(1):102-106.

2017-04-11

(编辑 张兴平)

10.3969/j.issn.2095-1493.2017.10.006

祝新兵,2006年毕业于湖北工业大学,从事LNG工厂电气运行维护工作,E-mail:zxb109@126.com,地址:湖北省黄冈市火车站开发区昆仑能源湖北黄冈液化天然气有限公司(湖北500×104m3/d LNG工厂国产化示范工程),438011。

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