一次盐水三氯化铁加入量实验

2018-04-09 09:08孔金泳
中国氯碱 2018年2期
关键词:氯化铁卤水絮凝剂

孔金泳

(河南永银化工实业有限公司,河南 舞阳 462400)

河南永银化工实业有限公司烧碱装置采用全卤水离子膜法制碱工艺,引进日本旭化成“零极距”电解槽,一次盐水采用预处理、凯膜过滤工艺。2017年7月大修期间因腐蚀严重,出现处理器中心筒下沉,修复后中心筒仍有轻微偏斜。此后出现预处理器返浑现象。在此期间该公司进行对卤水井的疏通工作,疏通投运后卤水中镁略有升高,镁含量最高达到 0.24 g/L。

预处理器的操作条件:控制加压容器罐压力0.20~0.30 MPa,过碱量控制在 0.1~0.3 g/L,三氯化铁加入量依据预处理器上浮泥颜色做出调整;卤水钙镁含量钙为 0.6~0.9 g/L,镁为 0.17~0.22 g/L。

预处理器返浑原因主要有原盐中镁含量超标、盐水浓度温度波动大、NaOH及三氯化铁加入量控制不稳定等[1]。实际生产中,该公司严格控制各项指标的波动,但是仍然返浑。从理论分析,预处理中心筒偏斜对流体的流动、流向会产生一定的影响,从而对絮凝沉降过程也会有一定影响,但如果通过调整其他操作条件如增强絮凝过程等,应可以纠正这部分影响。

通过三氯化铁加入量实验,研究三氯化铁加入量与絮凝效果之间的关系,确定有效加入量。

1 原理方法

取预处理前卤水,加入一系列三氯化铁溶液,用浊度仪每间隔一定时间测定浊度值。

2 仪器

浊度仪1台、500 mL量筒8个、移液管等。

3 实验过程及数据记录

实验过程:用8个量筒分别取404盐水(预处理器前)500 mL,分别加入 0.0 mL、0.2 mL、0.4 mL、0.6 mL、0.9 mL、1.2 mL、1.6 mL、2 mL 的 1.3%三氯化铁溶液(取自配置槽),观察沉降效果,用浊度仪每隔一段时间测定浊度值数据记录,见表1。

4 分析及结论

由实验看出:(1)不加入三氯化铁时,盐水也能进行自然沉降,但沉降过程缓慢;加入絮凝剂后,30 min内即可快速絮凝沉降大部分沉淀,絮凝剂三氯化铁的作用明显。

表1 加入不同体积三氯化铁溶液时盐水浊度

(2)随着三氯化铁加入量的增加,絮凝作用及效果也更加显著;但三氯化铁量增加到1.2 mL时(对应浓度31.2 mg/L)效果达到最佳;加入1.6 mL时(对应浓度41.6 mg/L)絮凝效果相对变差,说明三氯化铁加入量最佳(最大)值在 31.20 mg/L~41.60 mg/L之间。根据实验数据进行曲线拟合,计算出三氯化铁加入量最佳(最大)值约在35.90 mg/L。

(3)当三氯化铁过量时,过量的絮凝剂对沉降效果影响相对缓慢,量效关系变得缓和。

5 其他

(1)絮凝沉降机理较为复杂,推测絮凝沉降也会受液体浮力,及溶液介质影响(饱和盐水为高电解质环境,也许会影响到絮凝胶团的形成)。

(2)曾尝试在三氯化铁溶液中提前加入氢氧化钠,来增加其聚合度以期增强絮凝效果的做法(有资料研究结果,聚合氯化铁絮凝效果比单纯三氯化铁效果好),实验结果不理想,反而效果更差。其原因可能与加入碱的强弱以及浓度有关,导致直接生成了Fe(OH)3,降低了三氯化铁的有效浓度;改进实验,尝试加入Na2CO3增加三氯化铁聚合度。

6 总结

通过实验以及计算得到一次盐水三氯化铁的最大加入量为35.90 mg/L,为预处理器的运行提供了实验参考依据。实际运行中也通过提高三氯化铁加入量来避免预处理器的返浑,取得一定效果。但预处理器的返浑受多因素的影响:如工人操作因素、预处理器自身结构、卤水质量、以及过碱量等,全面预防预处理器返浑还需更深一步的研究。

参考文献:

[1]钟永铎,胡艳刚.一次盐水预处理器返浑的原因及处理措施.中国氯碱.2012,3(3):9-10.

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