山西杜儿坪煤矿压力显现巷道高预紧力锚杆锚索联合支护方案

2018-04-12 08:29王国明
现代矿业 2018年3期
关键词:托板垫片锚索

王国明

(山西焦煤集团有限责任公司杜儿坪煤矿)

杜儿坪煤矿现开采1 010 m水平,矿井以北大巷为中轴,分别以南大巷、北一大巷、北二大巷3条大巷分割井田布置盘区,布置有南九3#煤层、南十2#煤层、北三8#煤层等7个生产盘区[1-3]。3#煤层盘区由于受到上层煤柱及巷道侧压的影响,巷道整体变形、断面缩小、顶板破碎、底鼓、锚杆失效等现象时有发生,形成回采系统前,需要再次对综采工作面两顺槽进行扩帮等工作。不足在于:①大幅增加了支护材料、人工成本的重复投入和浪费;②机电设备循环利用率降低,增加了机电设备租用费,提高了吨煤成本;③再次扩帮整巷时,巷道受二次、三次采动影响,增加了人员作业的危险系数,给安全生产带来了直接影响;④矿井整体的采、掘、抽等生产环节衔接受到了影响,后续抽采打钻、综采设备安装、初采调试等工作受到拖延,影响了整个矿井生产的正常衔接,降低了矿井的抗风险能力。本研究针对该矿3#煤层盘区地应力分布特征以及锚杆支护存在的问题,对该矿73903轨道巷的支护方案进行优化。

1 锚杆支护失效原因

本研究以杜儿坪煤矿73903轨道巷为例分析锚杆支护失效的原因。该巷道盖山厚度为349~534 m;2#煤层厚度为3.6 m(已采空),3#煤层厚度为3.2 m。该巷道沿3#煤层顶板掘进,直接顶为细粒砂岩(厚度为3.7 m)。该巷道的支护方案为φ22 mm 螺纹钢锚杆(长度2 000 mm;排距0.8 m)+W型钢带垫片(230 mm×230 mm×4 mm)(长×宽×高)+方铁片(110 mm×110 mm×14 mm)(长×宽×高)+加厚型螺帽;1×7结构φ21.6 mm、长5 000 mm锚索,排距0.8 m,一排2根;锚杆的锚固力为50 kN,扭矩为180 N·m,锚索预应力为100 kN。由于该巷道受上层煤柱及巷道侧压的影响,两帮变形严重,断面缩小,局部地段发生了漏顶事故。通过对73903轨道巷锚杆支护现场情况的分析,认为该巷道锚杆支护失效的原因为:

(1)原支护方案中锚杆预紧力较小,在低预紧力支护状态下,原支护方案无法及时有效地控制围岩的离层、滑动、裂隙张开等非连续变形,导致围岩的整体性以及承载能力大幅下降[4]。

(2)锚杆的强度、结构与其附属件不匹配,锚杆垫片与锚杆螺帽之间形成了“点”接触,锚杆受到了一定的剪切力影响,在高地压或强烈动压影响的巷道地段,会出现锚杆破断现象。

(3)现有托板无减摩垫片和调心球垫。托板存在的不足为:①托盘拱高小、强度低、易压翻;②托板结构不合理,孔口直径小,锚杆托板易“蹩劲”;③锚杆托板厚度大,经济不合理;④无调心球垫和减摩垫片;⑤托板底部加工不整齐,易剪切钢带。

2 围岩体强度特征及支护材料力学性能

2.1 围岩体强度特征

2#煤层直接岩层为砂质泥岩,抗压强度为20~40 MPa,属于Ⅲ类中等稳定性岩层顶板;2#煤厚度为2.4 m,2#煤层抗压强度为15.44 MPa,属中等强度;2#煤层与3#煤层间距为7.4 m;3#煤层直接顶由泥岩(厚0.5 m)和细砂岩(厚3.7 m)组成,抗压强度为30~70 MPa;3#煤层老顶为粗粒砂岩(厚3 m),直接底为砂质泥岩(厚5.6 m),老底为K5含砾粗粒砂岩(厚8.5 m),3#煤层抗压强度为13.65 MPa,属中等强度。

2.2 支护材料力学性能

锚杆型号为φ20 mm锚杆,牌号335#,杆体屈服强度375 MPa,抗拉强度566 MPa,延伸率34.7%;φ22 mm锚杆,牌号400#,杆体屈服强度464 MPa,抗拉强度644 MPa,延伸率31.5%;螺纹段长度为100 mm,螺母厚约4 mm,杆体外露长度控制在50 mm 以内,经材料力学性能检测,满足要求。锚杆螺母可以与现加工的锚杆配套使用,其承载力满足要求。MSCK2360锚固剂的最大抗拔力为157 kN;MSK2380锚固剂的最大抗拔为167 kN,均大于所用锚杆杆体屈服载荷的1.2倍(150 kN),满足要求。可见,目前该矿使用的锚杆杆体、锚杆螺母、锚固剂的力学性能较好,满足支护要求,但锚杆托板未采用可调心拱形托板、调心球阀、减摩垫片,故而需要改进。

3 高预紧力锚杆锚索联合支护方案

73903轨道巷工作面内煤层厚度稳定,为3.2~3.4 m,平均3.3 m,煤层结构复杂,顶部往下约0.3 m 含一层均厚0.05 m、岩性为砂质泥岩的夹矸,局部顶板往下含一层厚0.5 m的泥岩伪顶,设计巷道内沿掘进方向煤层倾角为2°~6°,平均4°。

3.1 支护方案

锚杆高预紧力设计时,既要避免预紧力较小而影响围岩稳定性,又要避免预紧力过大而影响巷道掘进施工进度[5-9]。但是仅提高单根锚杆的预紧力难以有效控制巷道围岩变形。巷道稳定性的影响因素为:①巷道围岩稳定性;②巷道支护材料与围岩相互作用,共同形成一个具有较强承载能力的锚固层,即承载圈,承载圈厚度越大,圈内应力分布越均匀,承载能力则越大[10-13]。为此,本研究针对73903轨道巷提出了高预紧力锚杆锚索联合支护方案。方案中锚杆采用拱形高强度托板、调心球垫、减摩垫片,改善锚杆的受力状态,提高锚杆预紧力,为实现高预紧力,可使用专用工具,如风动扳手或液压扳手进行螺母安装预紧。新支护方案为φ20 mm螺纹钢锚杆(长度2 000 mm;排距1 m)+W型钢带垫片(280 mm×300 mm×4 mm)(长×宽×高)+方铁片(150 mm×150 mm×10 mm)(长×宽×高)+调心球垫和尼龙垫圈+加厚型螺帽,1×7结构φ21.6 mm,长5 000 mm锚索;排距1.0 m,锚杆的锚固力为90 kN,锚杆扭矩为300 N·m,锚索预应力为200 kN。

3.2 支护效果

高预紧力锚杆锚索巷道支护方案以锚杆、锚索共同支护为主,锚索的深层锚固,增加了锚固区范围,并对围岩施加了较强的预紧力,进一步增加了围岩的稳定性,提高了巷道顶板的承载能力。锚杆直径由22 mm调整为20 mm,锚杆排距由0.9 m调整为1 m,预紧力为300 N·m;采用减磨措施,改变了锚杆垫片与锚杆螺帽之间的“点”接触,使得“点”接触变为“面”接触,巷道掘进初期施加了较高的锚杆预紧力,提高了锚杆支护的主动性。采用本研究高预紧力锚杆锚索联合支护方案后,巷道两帮变形量较小,巷道顶板位移控制在100 mm以内,两帮变形控制在60 mm以内,支护效果显著(图1)。新方案增大了锚杆排距、减少了掘进循环个数,使得巷道掘进效率得以大幅提升(表1)。此外,新方案的巷道支护材料成本较原方案减少了242.64元/m;调心球垫成本与原方案相比,降低了3元/m。

图1 73903轨道巷表面位移观测曲线

方案巷道平均月进尺/m原方案73902皮带巷221新方案73903轨道巷300

4 结 语

分析了杜儿坪煤矿锚杆支护失效的原因,通过对支护材料进行力学性能检测,以该矿73903轨道巷为例,提出了高预紧力锚杆锚索联合支护方案。该方案实施后,巷道顶板及两帮的围岩稳定性得到了有效控制,巷道掘进效率得以大幅提升,巷道支护成本也得到了一定程度降低。

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