乙烯制冷压缩机冷箱流道堵塞原因分析及处理

2018-10-12 05:47邹玉军白林张志飞王金柱罗剑成
中国设备工程 2018年19期
关键词:冷剂进料液位

邹玉军,白林,张志飞,王金柱,罗剑成

(独山子石化公司乙烯厂乙烯二联合车间,新疆 独山子 833600)

1 乙烯制冷压缩机工艺流程

乙烯制冷系统为工艺精制过程提供制冷介质以满足低温冷量的要求,制冷温度一般为-101℃、-75℃和-65℃,制冷剂为本装置生产的聚合级乙烯产品。各段冷剂用户汽化的气体通过压缩机分三段压缩至大约2.629MPaG,气体先用10-E-601中的冷却水冷却,然后再用10-E-602中的丙烯冷剂冷却,最后在乙烯精馏塔侧线再沸器10-E-603中冷凝成液相乙烯,液体乙烯收集在乙烯冷剂收集器10-V-604中。部分液体在4#尾气换热器10-E-315X中复迭制冷至约-38℃后作为乙烯精馏塔尾气冷凝器10-E-436的冷剂。在12#尾气换热器10-E-350X中复迭制冷到-38℃的液体为1#预切割塔冷凝器10-E-362提供冷剂。从10-E-350X来的部分物流在流量控制下进入三段吸入罐10-V-603。由10-V-603出来的物流,进入2#脱甲烷塔进料激冷器10-E-308X,剩余的物流闪蒸进入二段吸入罐10-V-602。10-E-315X和10-E-350X的剩余冷剂进一步复迭制冷到-70℃。该复迭制冷后的液体在压力控制下经过10-E-315X,在流量控制下经过10-E-350X与来自三段吸入罐的-64℃的冷剂混合后在液位控制下闪蒸进入二段吸入罐10-V-602。10-V-602向脱甲烷塔3#进料激冷器(10-E-309X)提供-75℃的冷剂。10-V-602中剩余的液体在液位控制下闪蒸进入一段吸入罐10-V-601。来自三段用户的气体进入三段吸入罐,气液相进行分离。来自三段吸入罐的顶部气体作为三段进料进入乙烯制冷压缩机。来自3#脱甲烷塔10-E-309X进料激冷器的气体进入二段吸入罐。二段吸入罐顶部气体直接进入压缩机二段入口。10-V-601中的液体冷剂为脱甲烷塔进料顶部冷凝器10-E-310X提供进料。来自10-E-310X的气体进入10-V-601然后进入一段入口。

2 大检修后开车异常现象及原因分析

10-K-601出口压力、温度高,乙烯收集罐10-V-604罐液位和压力高,初步判断有不凝气,通过排不凝气后效果不明显,且压力持续上涨,为防止损坏机组及安全阀起跳,需要通过放火炬维持;乙烯收集罐10-V-604罐液位居高不降,而10-V-603罐在进罐控制阀100%开度下仍然不进液,液位只能靠补乙烯阀及现场旁路阀来维持,各用户换热效果较差;由于10-V-603罐无法进液,液位持续降低,导致10-V-601和10-V-602液位空。

通过以上几点,初步判断10-E-603至10-V-604,10-V-604至10-V-603之间流道不畅。

分析为以下几点原因造成此异常现象:开车前氮气置换时,系统露点取样分析不合格,检查发现公用工程氮气露点不合格,进而造成系统露点不合格,开车后系统温度低,水份凝结造成系统冻堵;系统换热器水压试验,由于换热器较大,吹扫时存在死点,导致干燥不彻底,开车后系统温度低,水份凝结造成系统冻堵;为了赶开工进度,系统干燥不彻底有部分位置露点不合格,经评估,当系统实气乙烯置换时应该可以露点合格。

3 冻堵部位的分析及处理

3.1 10-E-603处管线及流道冻堵分析及处理

10-E-603乙烯精馏塔侧线进料线孔板冻堵,导致冷凝效果下降,致使乙烯制冷压缩机侧乙烯冷不下来;10-K-601出口压力和温度高,由于10-K-601出口乙烯在乙烯精馏塔侧线再沸器10-E-603中可以冷凝至-19.2℃,所以该换热器管线或者流道冻堵,会导致10-K-601出口压力和温度升高。

首先对乙烯精馏塔侧线进料线孔板蒸汽加热,效果不明显。通过全开全关FV14021,升压降压,将流道打通,效果亦不明显。通过打压泵,在10-E-602进10-E-603原甲醇注入线倒淋处注入甲醇,顺流程甲醇冲洗冻堵部位,如图1所示。在注甲醇时,首先10-V-603、10-E-362升高液位,通知分离装置系统做相应调整;DCS控制画面上将L16602、F16617、F16004、F16005、P16001A/B关 闭,10-V-603、10-E-362升高液位。通知分离装置系统做相应调整。

图1 10-E-603甲醇冲洗注入点

3.2 10-E-350X处管线及流道冻堵分析及处理

F16617流量显示逐渐下降,调节阀开至100%时,流量显示在1000kg/h以下,波动最低时0kg/h,与正常操作时的3700kg/h相差较大;10-V-604进10-E-350管线现场安装压力表显示2.6Mpa,出10-E-350X管线,FV16617控制阀前现场安装压力表显示0.7Mpa,如图2所示,压差很大,说明流道不畅通,有节流;FV16004全开流量显示偏低,现场开旁路后,流量才能达到要求,说明该流道亦不畅;10-E-362液位控制阀开度较大,且换热效果较差,说明流道不畅通,有节流。

图2 10-E-350X接压力表及甲醇冲洗注入点

首先升高10-V-603、10-E-362液位,通知分离装置系统做相应调整,然后现场在10-V-604进10-E-350X倒淋处通过打压泵注入甲醇,同时在DCS控 制 画 面 上 将 L16602、F16617、F16004、F16005、P16001A/B关闭,让甲醇充分溶解。全开调节阀F16617,流量上升至7300Kg/h左右,两压力表压差降至100Kpa以内,说明流道畅通,如反应不明显,继续注入甲醇解冻。

3.3 10-E-315X处管线及流道冻堵分析及处理

开工时10-E-315X后温度高,PV16001B阀开,全开此阀10-V-603液位变化不大;现场强制P16001A阀全开,10-V-602罐液位变化不大,且去10-V-602罐温度显示T16519在-65℃左右,比正常温度低很多,说明流道不畅通;全开10-E-436控制阀FV16005流量低于800kg/h,相当于正常时40%阀开度流量,说明该流道亦不畅;

图3 10-E-315X接压力表及甲醇冲洗注入点

首先升高10-V-603、10-E-362液位,通知分离装置系统做相应调整,然后在10-V-604进10-E-315X罐线倒淋处注入甲醇,如图3所示,在 DCS控 制 画 面 上 将 L16602、F16617、F16004、F16005、P16001A/B关闭,让甲醇充分溶解;将P16001A/B开大或关小,10-V-603/602罐液位变化明显。去10-V-602罐温度显示 T16519有明显的上升趋势,升高至-43℃左右,如反应不明显,继续注入甲醇解冻。

4 处理措施

4.1 压缩操作处理

在 10-V-603、10-E-308,10-V-602、10-E-309、10-V-601、10-E-310、10-E-362、10-E-358LD排放甲醇;由于排放,各罐液位降低,防止10-K-601喘振,F16002开18-22%开度左右,确保一段吸入量F16002在7500Kg/h以上,F16001开25%开度左右,确保三段出口量F16001B在30000Kg/h以上;10-V-601罐温度不低于-95℃,防止温度低于-98℃,甲醇冻堵。

4.2 分离操作处理

在甲醇注入及排放时,分离乙烯冷剂用户的冷凝效果较差,10-V-352罐液位下降,脱甲烷塔(10-C-301)顶温上升,冷箱温度上升;在甲醇注入和排放前,升高10-V-352罐液位,以便注甲醇时,关闭冷凝器10-E-362液位控制阀LV16602,不会出现10-V-352罐液位过低;同时,适当减小10-C-350塔的回流量,缓解液位下降幅度;如液位过低,及时联系压缩停止甲醇注入和排放,开大L16602建立10-E-362液位;由于受10-E-310/315的影响,注意10-K-302出口压力,及时调整防止超压。脱甲烷塔(10-C-301)顶温上升至120℃时,联系调度停止乙二醇的甲烷外送,停止再生氮气;冷箱温度上升,F13010、T13002和T13302做适当调整,注意10-R-301温度变化,及时调整入口温度。根据反应器的床层温度适当调整配气量。

4.3 操作管理

由于10-K-601一段吸入温度较低,正常应在-101℃,注入甲醇后,极易造成该罐假液位,因此要求每班当班班组对10-V-601、10-E-358做标准管试验,检查是否通畅;目前10-K-601段间罐液位联锁开关摘除,各班组严格执行联锁开关预案,避免压缩机进液损坏机组;同时根据乙烯中甲醇含量,对液位联锁开关进行排放,以免造成误判;当班期间对10-V-601、10-E-310、10-E-358LD排放甲醇并取样,分析乙烯中甲醇含量,根据分析结果,减少排放时间及频次;内操、外操认真核对段间罐液位,检查强制伴热的运行情况,注意各参数变化,及时发现问题、及时处理。

5 应用效果

通过注入甲醇,实现了在线解冻,效果非常明显,虽然甲醇注入时及注入后,乙烯有排LD,但每次乙烯排放量都很小,且随着排放,乙烯中甲醇含量逐渐减少,相应的排放亦减少;乙烯制冷压缩机乙烯正常后,脱甲烷塔顶及冷箱乙烯损失降低,同时,不停机解冻,避免了全装置非计划停工,乃至全厂停工,大大减少了损失。

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