兴42块合理提高油井采液量研究与应用

2018-10-21 19:46孙俐
中国化工贸易·中旬刊 2018年11期
关键词:水淹

摘 要:兴42块投入开发已达40余年,目前已处于“双高期”开发后期,近年来对兴42块井网完善后,发现大部分井的沉没度偏高,为解决这个问题,提高油井产油量,我们提出了适合于兴42块“双高期”开发阶段的合理提液方法,即在增大冲程冲次及泵径的同时,油水井联动,合理提高油井采液量,避免油井过快水淹。

关键词:双高期;油井提液;水淹

1 概况

兴42块构造上位于辽河盆地西部凹陷兴隆台背斜构造带中部,是兴隆台油田乃至辽河油田早期发现的整装主力区块。兴42块含油面积4.0km2,原油地质储量1213×104t。1972年投入开发,经过40多年的高效开发,目前已进入“双高期”开发后期。

2 目前现状

通过现场生产实践发现,兴42块油井普遍产液量较高,尤其是近年来我厂地质部门对兴42块井网进行了调整与完善以后,兴42块的整体产液量大幅上升。随之而来的就是我们发现兴42块油井的沉没度普遍提升。

兴42块具有油层厚、渗透率高的特点,因此在注水开发阶段,采油井往往供液充足,应选择合理的生产压差,而兴42块采油井普遍沉没度偏高,平均在900m以上,部分井达到1100m,造成生产效率低下,油井潜力没有得到充分释放。

3 问题分析及解决思路

兴42块产油量产液量的大幅提升得益于区块井网的调整与完善,同时,现场的生产管理也要采取相应的措施才能保障兴42块的合理高效开发。生产管理中针对油井沉没度高的问题,普遍做法是提高冲程冲次及增大采油泵泵径,但采液量过大会造成注入水的突进而使油层暴性水淹,因此冲程冲次及泵径的选择要充分考虑油层的供液能力,合理的冲程冲次及泵径既能满足油井提高采液量的需要,又能使油井避免过快水淹,最终达到注采平衡,使油井潜力充分释放。

针对兴42油井的现状,我们提出了解决思路:根据油井的油层厚度、渗透率、压力等数据计算出理论的日产液量,再结合不同冲程冲次及泵径的理论排量值选择合理的冲程冲次及泵径,同时紧密跟踪产液量的含水及注水井的注入情况,油水井联动,对油井含水异常上升情况及时作出调整。

兴42块抽油机型号以10型机为主,措施前泵径以38mm为主,冲程为3m,冲次为每分钟3-6次。油井平均日产液20-30m3,单井日注量主要集中在55-105m3,为达到注采平衡,避免含水上升过快,综合考虑,在兴42块选择应用Ф56mm抽油泵進行规模化提液。

4 现场应用情况

近两年来,我们结合地质部门,以单井分析、井组分析为基础,地面地下相结合,对兴42块8口油井实施了提高冲程冲次及增大泵径的措施,同时相对应的调整注水井注入13井次。兴42块日产液量由480m3上升至680m3。区块日产油量由89t上升至最高130t ,综合含水控制在85%以下,累计增油达29000余吨。

以兴检1C井组为例,兴检1C井组位于兴42块腰部,相邻采油井有6口,分别为兴42-2-15、兴42-3-15、兴109、兴检2K、马51K、兴469。

兴42-3-15井2016年7月日产油量10t,日产水量6m3,泵深1840m动液面836m。沉没度达1000m。

对该井果断实施的大泵提液措施,措施后,兴42-3-15井日产油量16t,日产水量5m3。

生产一段时间后,含水上升明显,我们及时与地质部门沟通调整了兴检1C的注水量,注入量由150m3降至100m3,兴42-3-15井反应明显,含水下降至10%以下,一个月后含水再次上升至70%,再次调整注入量至50m3,含水逐渐下降至10%以下,期间日产油保持在20吨左右,稳产期达一年,累计增油1500余吨。

5 结论及认识

①合理提高油井采液量,油水井联动实施,有效的提高了油井产量,同时避免了油井过快水淹,达到了释放油井潜力,增产的目的;

②随着油田开发的深入,油水井的地面管理更要达到精细化,“地面与地下相结合”,地下为基础,地面为保障,这样才能保证油田的有效开发;

③合理提高采液量可快速提高油井产量,我厂区块众多,该措施推广实施,对我厂降本增效有极大促进作用。

作者简介:

孙俐,就职于辽河油田兴隆台采油厂地质研究所。

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