108 m3聚合釜采用低压变频器调速的可行性和效益分析

2019-01-26 04:04耿庆鲁于张燕
中国氯碱 2019年4期
关键词:入料设定值冷凝器

耿庆鲁,于张燕

(德州实华化工有限公司,山东 德州 253007)

1 108 m3聚合釜技术特点

采用8台带有釜顶冷凝器的聚合釜,配套外夹套伴管,夹套换热面积为91.5 m2,釜顶冷凝器换热面积为200 m2,大部分反应热由釜顶冷凝器移出。该釜采用釜底低搅和高搅切换(280 kW/70 kW)运行,不仅有效节约电能,还可以减轻入料时泡沫的产生,并降低搅拌剪切力,保护搅拌器。该搅拌为二层三叶平桨搅拌,直径为1 700 mm。该工艺循环水系统开车前经酸洗预膜处理,且日常加药调水质,有效地保证了循环水水质,确保了换热效果,再加上该釜强大的换热系统—釜顶冷凝器、釜外壁半圆管式夹套、6组内冷管、釜上下封头整体夹套,可完全满足整个反应的换热要求。

采用冷水和热水交叉入料方式,加冷水的同时加入分散剂,然后再加入引发剂,接着加单体,最后加入设定量的高温热水;也可在加入设定量单体的同时加入热水,使单体和热水的入料同时完成。

108 m3聚合釜备有紧急事故终止剂加入罐,且保压1.3 MPa以上,以确保反应异常时能及时加入;釜底搅拌除配有高低速电动机外,还配有气动马达和工艺空气储罐。遇紧急情况,可加入紧急事故终止剂,然后启动气动马达。

2 108 m3聚合釜工艺流程

(1)涂釜操作。密闭入料涂釜时,根据设定的程序和时间,首先进行液封排水,然后启动真空循环泵,同时开高搅,涂釜蒸汽经排液后与涂釜液混合,通过喷嘴均匀喷入釜中。通过真空泵釜底、釜顶切换打循环,可使涂釜均匀无死角。开盖入料涂釜时同样开高搅,但不开涂釜真空泵。整个过程中需注意搅拌功率,并观察排水时是否见水。

(2)加水操作。开盖入料时需先抽真空使釜内压力达-0.08 MPa后再加水,先开低搅,根据设定料位低搅和高搅自动切换,同时开启釜底、釜顶注水。去离子水从釜底入料,同时加入分散剂,当达到配方设定值时,通过氮气管线进行氮气鼓泡,置换釜内空气,达设定量时关闭。密闭入料时同样先启动搅拌并注水,加去离子水到设定量,同时加入设定量的分散剂。

(3)引发剂入料。准确计量的2种引发剂经加入泵直接由入料管线进入聚合釜。DCS按设定程序对计量罐进行多次冲洗,最后一次冲洗后,当计量罐质量下降到规定值时,加入完成。

(4)单体入料。单体加入量达到设定值时,釜顶开始充入设定量的氮气,同时开启引发剂管线注水、涂釜管线注水和釜顶冷凝器注水。单体加入量达设定值时,加料完成。

(5)热水入料。通过冷水加入管线加入设定量的热水,加入完成后,把管线内的热水置换回热水槽。加完后,釜内温度一般可达聚合要求温度,如相差较大,可采用夹套升温。

(6)正常反应。冷水系统自动调节釜温,当反应达设定时间,釜顶开始间歇排氮气,直到釜顶冷凝器换热达设定值。各管线注水量按设定量正常加入。

(7)出料。当釜内压力低于设定值时,可根据物料型号决定是否自升温,如需自升温,完毕后可自压出料,不能出料则加入终止剂。出料前视型号加入消泡剂。出料时搅拌切到低搅,由出料管线加入中和剂和添加剂。当釜压降到设定值时,自动开启出料泵,釜内按程序进行一次回收,且对釜顶冷凝器和分散板进行多次冲洗。出料完成后,冲洗出料管线。

3 变频器具有多种功能

(1)通过调节频率,改变电机转速,达到节能效果。

(2)对运行中的电机进行力矩调整,大幅度降低功率消耗。

(3)可根据产品的工艺要求,对电机进行闭环控制,使电机始终工作在高效节能状态。

(4)降低机械磨损,齿轮箱的损耗,降低油温,从而延长齿轮和密封件的使用寿命。

(5)变频器自身有着超强的保护性能,当出现过流、过压、过载、欠压等系列问题,变频器都会瞬间进行保护,停止输出,从而保护负载免遭损害。

(6)变频器启动电流平缓,可减小启动冲击电流,避免了对电网的冲击。

(7)变频器运行时的功率因数可达到0.94,不消耗过多的无功功率,节能效果好。

4 聚合釜搅拌电机采用变频器的必要性

搅拌的转速对于悬浮液的流场的状态起到至关重要的作用,搅拌转速越高,流场的混合和剪切就越强,但转速太高将会导致电力浪费。悬浮液体系随着聚合反应阶段的不同,黏度逐渐变大,所需要的搅拌强度也应该逐步加强。根据反应原理,聚合釜选用变频器控制搅拌的转速,在不同反应阶段,控制不同的搅拌转速,达到聚合反应的最佳效果,并且可以节约电能消耗。

由于聚合釜搅拌电机的功率较大,功率在300kW左右,是PVC生产装置中耗电量较大的设备,并且在聚合的不同阶段其运行电流变化较大,因此,给聚合釜搅拌电机增加变频器来调节输出功率,避免长时间出现“大马拉小车”的现象,节电效果明显。

(1)节能。

采用变频器控制,满足工艺要求的前提下达到最大限度的节能,达到了自动调速控制功能。

(2)可靠。

由于降速运行和软启动,获得良好的转矩,改善机械运行的性能。减少了振动、噪音和磨损,延长了设备维修期和使用寿命,提高了设备平均故障维修时间值,减少了对电网冲击,提高了系统的可靠性。

(3)安全。

系统具有各种保护措施,使系统的运转率和安全可靠性大大提高。

(4)变频器维护中旁路可正常运行。

变频调速闭环控制系统与工频控制系统互为互锁,不影响原系统的运行,且在变频调速闭环控制系统检修维护或故障时,原工频控制系统通过旁路照样可以正常运行。

5 高压电机和低压电机带变频器的对比

(1)设备投资

采用10 kV高压电动机,并设置280 kW/70 kW双速电动机,高压柜需1面断路器柜和2面高压接触器切换柜。采用380 V低压电机,用变频器调速,低压柜需1面变频器柜和1套旁路启动的软启动柜。再考虑到高压电缆的投资,采用低压电动机用变频器调节,与采用高压电机相比,可节约12万~18万元。

(2)节能比较

采用10 kV高压电动机,没有明显的节能效果,只是可以提高10 kV功率因数,可以减少10 kV电流的电能输送消耗。而采用380 V低压电机,用变频器调速,功率因数可达到0.94,可减少低压电流输送中的电能消耗。同时,根据搅拌电机的运行状况,可以方便调低运行转速,降低电机功率消耗,节能效果显著。

(3)运行安全比较

采用280 kW/70 kW双速10 kV高压电动机时,当高速搅拌切换低速搅拌时,需高压开关柜进行切换,3面高压柜的故障,直接影响搅拌电机的运行。每一批料反应过程是高搅涂釜30 min,低搅进料10 min,高搅反应5 h,低搅出料1 h。在高压电动机运行过程中进行切换,属于热态启动,直接启动电流较大,因绕组过热对高压电机绕组的损害较大,甚至造成高压电机烧毁。

采用380 V低压电机,用变频器调速,一般电机在低于额定负荷状态下运行,在高速搅拌向低速搅拌切换时,无需重新启动,只需调节变频器的频率,改变输出电压,即可调节搅拌电机的速度,安全性较高。

6 效益分析

(1)节电分析

因搅拌电机消耗功率与电源频率的3次方成正比。例如,将供电频率由50 Hz降为40 Hz,则P40/P50=(40/50)3=0.512,即P40=0.512P50(P为电机轴功率)。

聚合釜在PVC生产过程中,每一批料反应时间是:高搅涂釜 30 min,低搅进料 10 min,高搅反应5 h,低搅出料 1 h。

高压双速电机带动搅拌的转速,高搅为125r/min,低搅为62.5 r/min。设定电机功率280 kW,减速比为11,搅拌额定转速为136.4 r/min。高搅和低搅为满负荷运行,高搅280 kW,低搅70 kW。

当采用变频器后,高搅时速率为125 r/min,低搅时速率为62.5 r/min。全天按生产3聚合釜PVC考虑。

高搅涂釜T1为0.5 h,速率125 r/min P1=0.5(125/136.4)3280=0.5×0.84×280=117.6

低搅进料T2为0.167 h,速率62.5 r/min P2=0.167(62.5/136.4)3280=9.8

高搅反应T3为5 h,速率125 r/min P3=5(125/136.4)3280=5×0.84×280=1 176;

低搅出料T4为1 h,速率62.5 r/min P4=1(62.5/136.4)3280=58.8;

全天用电量 W1=3×(P1+P2+P3+P4)=3 ×(117.6+9.8+1176+58.8)=4 086.6(kW·h);

当采用高压电机时:W2=3×(0.5×280+0.167×70+5×280+1×70)=4 865.1(kW·h);

当采用变频器后,全天节电量W=W2-W1=4865.1-4 086.6=778.5(kW·h);

8台聚合釜全年节电量

W总=8×W×365=2 273 220(kW·h)。

每度电按照0.6元计算,全年可节约成本:

2 273 220×0.6=136.393 2(万元)。

实际上,当聚合反应温度和压力稳定后,在高搅反应后期,可以适当较低搅拌速率,节能效果更佳明显。

(2)提高系统效率

采用变频器驱动之后,反应釜搅拌机电机与减速器之间是直接硬联接,中间减少了液力偶合器这个环节。而液力偶合器本身的传递效率不高,并且液力偶合器主要是通过液体来传动,而液体的传动效率比直接硬联接的传动效率要低许多,因而采用变频器驱动后,系统总的传递效率要比液力偶合器驱动的效率要高5%~10%。

(3)降低维修率,提高了电网的安全运行

如果为了到达工艺要求采用机械方式调速,增大搅拌机的损耗,同时会使搅拌机工作在波动状态。采用变频器驱动之后,避免了工频启动对齿轮箱的冲击,减少了齿轮箱的损耗。由于软启动方式启动时,电流平缓,可减小启动冲击电流,避免了对电网的冲击。

(4)提高产品质量和生产效率 通过变频器的无级调速,逐渐提高和降低搅拌速率,可以改善了生产工艺条件,使化学物质反应条件达到最佳状态,缩短反应周期大大提高了物料的反应效果。

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