洗煤机控制系统改造

2019-02-08 13:02杨飞杨海振
山东工业技术 2019年1期
关键词:控制系统自动化

杨飞 杨海振

摘 要:针对洗煤设备老化,自动化程度低,洗煤效率低、质量差等问题,采用PLC为核心控制器,触摸屏为人机界面对洗煤机控制系统进行改造。将洗煤自生介质的密度作为被控量来调节电动调节水阀,实现自生介质密度控制,通过圆筒筛研石厚度检测来调节变频器频率以调节圆筒筛转速,经改造后提高了该系统自动化程度及洗选煤效率和质量,现场运行情况良好。

关键词:洗煤机;控制系统;自动化

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.01.090

圓筒螺旋洗煤设备是作用于动力煤、脏杂煤的炼煤设备,对这一设备进行优化,能够在相当程度上提升其自动化水平,对提升企业盈利能力、资源有效利用率并加强环境保护有着极大作用。

1 圆筒螺旋洗煤机工作原理

煤的洗选是将原煤进行选洗加工,清除原煤中的杂质、矸石,并根据原煤规格、质量对原煤进行划分,从而提升原煤质量水平,加强环境保护,将环境污染减少到最低限度。圆筒螺旋洗煤机是一个由I段弧型筛、II段弧型筛、末煤筛、渣浆泵、旋流器、直线振动脱水筛等部分构成的设备[1]。

在输送带的作用下,将给料机中粉碎的原煤输送至圆筒筛内,而圆筒筛内置的顺时针螺旋叶片,在电动机的带动下,实现逆时针转动,并在渣浆泵的作用下实现圆筒供水,使原煤沿圆筒内部来回起伏,并滤除原煤中的细粉物,并生成悬浮液。通过悬浮液对选洗煤进行悬浮操作,让被选洗煤按照密度以及颗粒粒径进行沉降操作,进而实现分层的目的[2]。圆筒旋转时,密度较大的颗粒物质起伏较大,在分层时会沉降在螺旋叶片内;而密度较小的物料,则随着流水流出出料口,矸石则在螺旋叶片旋转过程中由上端出料口流出。矸石通过矸石筛的作用,对夹矸石煤旋流器进一步进行处理,旋流器流出物则在矸石筛的作用下,进行再次筛选,从而最大程度的减少原煤资源的浪费。原煤初步洗选后,圆筒筛下端出料口流出的物料在直线脱水振动筛的作用下,进一步进行冲洗,并根据粒径再度筛选,符合需求的物料,经过输送带将精煤送到旋流器,然后在旋流器的作用下,将Ⅰ段弧形筛、Ⅱ段弧形筛选后,符合要求的物料送走,其余的煤泥则送入循环水池,并通过渣浆泵的作用实现水循环[3]。

2 控制系统设计

该设备系统本身不带有自生介质的检测元件,无法做到介质水密度的实时监测,但洗煤介质密度检测直接关系到洗煤质量。如果介质水密度过高,则会造成精煤杂质含量较多,并直接影响到洗选效率;而介质水密度过低,则无法达到浮选目的。根据以往经验,基本确定了科学的密度值,型密度检测元件能够有效实现密度检测工作。经过介质水密度检测,再通过PLC运算处理,实现自动调节水阀开度的目的,进而将洗煤介质密度控制在科学范围。因调节过程中的滞后性匀速的影响,我们将密度上下限值划分为三个层级,并根据密度等级范围确定阀门开度。由于实时调节将导致一定的损耗,因此应当在密度处于科学范围时,都采用固定开度。

由于圆筒转速调节性较差,因此基本通过变频器实现转速的调节,并根据入选煤矸石厚度的检测,将厚度划分为不同级别,并在挡板作用下,选择科学的变频器从而实现调速调节的目的。出于经济成本的考虑,本次研究选取三菱系列变频器,其调速最高可达15段,在本次研究过程中,选择7段调速,并通过PLC的三个硬件输出点选择通道,连接PLD从而达到安全保护的目的。该系统主要由自动控制以及手动控制两部分构成,并连接三菱型号的触摸屏,实现动态监控,能够实现人机之间的交互。就计量而言,将称重信号输入到PLC的4AD模块,推算出重量方面的信息,并在入料皮带秤以及出料皮带秤进行出料、入料量的计算,从而得出洗煤产量,然后评价洗煤质量。

在进行电机电气系统设计时,应通过中间继电器的作用,驱动交流接触器线圈,达到保护PLC硬件、提升其使用寿命等的目的。设备在启动过程中,一般遵循由上而下、由左往右的顺序;设备停止运行时,则遵循由右朝左、由上而下的顺序。系统的核心控制器,主要由模块、模块、模块构成,系统硬件型号应当根据操作现场以及安全生产需要进行选择。

3 触摸屏设计及部分PLC程序

这一系统采用的是三菱型触摸屏,其主要有运算速度快、适应能力较强以及存储量较大等优势,并在串口和型号的PLC连接,达到信息交流的目的。具体来说,就是在触摸屏界面设置自动按钮取代手动按钮,从而便于操作,并通过设置各项工艺参数从而加强监控,还应当设置故障警报装置、不当操作警报装置等,一旦有人工操作不当之处,就会自动报警,提醒操作人员,从而将错误操作率减少到最低限度,保证设备使用寿命。系统外部还应当连接蜂鸣警报器,一旦出现故障就会自动发出警报。受密度控制的滞后性因素的影响,应对检测得出的密度值,和前次检测得来的密度值进行对比,从而实现调节电动阀的目的。

4 结语

受现场干扰因素的影响,控制柜布线时应将直流电路分开布线,并在系统中引入信号隔离装置,从而实现密度控制并解决洗选煤密度控制问题。圆筒转速也随着矸石层厚度而不断进行调整,从而减少了因电机转速导致故障的几率。为保证操作的便捷性,系统同时设有手动以及自动控制两个系统,保证系统的有效运行,为企业创造经济效益。该系统是独立运作的操作系统,随着自动化技术的不断发展,以及企业自动化生产的要求,可通过多重设备,集中于一台计算机,并在DCS系统作用下,实现在工艺程序过程中的集中管理,并连接上机组监控软件,实现对工艺数据比如耗水量、入洗原煤量、操作日志、工作量、精煤产量等多种数据的监控,并创建数据库,从而便于分析工作。

参考文献:

[1]刘自平,于常顺.圆筒洗煤机在脏杂煤处理中的应用[J].山东煤炭科技,2017(03):10-11.

[2]张跃首.自动控制系统在选煤厂的应用[J].煤炭加工与综合利,2016(04):13-16.

[3]苏长德.螺旋滚筒洗煤机的改造[J].洁净煤技术,2016(02):34-36.

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