陈蛮庄煤矿“红色工匠”聚力攻坚

2019-02-14 05:56通讯员罗敬玉
山东国资 2019年21期
关键词:外委煤机配件

□ 通讯员 罗敬玉

想以前不敢想的事,做以前不能做的事。这是山东能源肥矿集团陈蛮庄煤矿“红色工匠研培基地”成立3个月以来的新气象。他们通过自主攻关,破解了煤机变频器的维修难题,掌握了煤机自主维护主动权,成为企业节支降耗提效的一大亮点。

“煤机变频器作为煤机的核心部件,以前损坏了没人会修,矿上只能把损坏的部件返厂维修或外委维修,每返修一台变频器就要支付30万元费用,无形之中加大了成本支出。而且,返厂维修时间长达45天,严重影响正常生产。”研培基地负责人张鑫说。

今年8月份以来,随着学潍柴、学万华活动的深入开展,陈蛮庄煤矿“红色工匠研培基地”逐步建成,全矿原有的3个创新工作室技术人员进行了创新融合,向着破解关键技术难题发起冲锋。煤机变频器构造复杂,对于平时只是维修简单机电设备的技术人员来讲,几乎是一座难以翻越的高山。“有一段时间很苦恼!因为找不到攻关的突破口。”研培基地技术人员张文回忆。

但是,困难再大,也挡不住青年创客们不泄气不服输的创新激情。为了实现技术突破,他们仔细研究了煤机变频器中的线路、控制系统、内部结构,查找了煤机所有的配件型号,仔细研究结构原理。“为什么这条线路旁加个压敏电阻?均压电阻放在哪个位置最合适?我们进行了反复试验。”张文说,当所有配件都搜集齐全,安装在变频器里时,大伙以为大功告成,没承想,煤机还是不能正常工作。问题到底出在哪?晚上,创新团队挑灯夜战,开展头脑风暴,最后终于发现了问题的关键。“我们通过研究,认识到煤机变频器的核心部件是主板,主板就是变频器的大脑,相关程序厂家会输入关键性参数,不会给我们提供任何数据。”

集体攻坚克难

为破解“关键性参数”,突破最后一道技术壁垒,青年创客们用了最笨也是最有效的方法。煤机变频器参数从10.1到99.9多达几百条,他们全部手抄煤机里的参数备份,然后把每一条参数进行输入试验。当时既不能耽误生产,还要做到统计准确,只能利用采煤机不生产时段或检修时间,结合大倾角采煤环境,适当对参数进行试验修改。修第一台变频器时,光在研究数据上就耗费了一个多月时间。

在研培基地技术人员的共同努力下,目前已成功修复两台煤机变频器,顺利投入运行。所花费的配件投入只有几万块钱,在省下数十万元外委维修费用的同时,还锻炼培养了一支企业自有高水平技术力量。

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