微波辐射下复合型抑尘剂的制备及性能研究

2019-05-07 03:28王振宇
煤矿安全 2019年4期
关键词:风蚀风速曲线

王振宇,王 飞

(1.太原理工大学 矿业工程学院,山西 太原 030024;2.山西省煤矿安全研究生教育创新中心,山西 太原 030024)

扬尘污染是全球性的一大难题,在我国,燃煤排烟和建筑扬尘等扬尘污染问题依然严峻[1]。化学抑尘,近年来越来越受到欢迎[2]。Krzysztof等发现“纯水”的使用会大大降低润湿剂润湿煤尘的时间[3];Gilmour等开发的微生物抑尘剂,有生物修复功能[4];杜翠凤等研发的抑尘材料,25 d内含水率依然在8%以上[5];刘生玉等制得的改性淀粉固化剂,可明显降低运煤列车的风蚀率[6];程淑艳等以废纸为原料合成抑尘剂,5 d后抑尘率仍可达99%[7];王永慧等利用微波聚合法,制备了一种植物基抑尘剂[8]。传统的聚合方法聚合时间长,加热不均,微波聚合、光聚合等新工艺不断被开发应用。以微波辐射辅助传统的溶液聚合,合成了一种新型复合型抑尘材料,并进行了一系列性能验证分析,以期对抑制扬尘的研究奠定理论基础。

1 实验部分

1.1 主要试剂与仪器

二甲基二烯丙基氯化铵,AR,上海阿拉丁生化科技股份有限公司;膨润土,AR,上海阿拉丁生化科技股份有限公司;羧甲基纤维素钠,AR,上海阿拉丁生化科技股份有限公司;Tween-80,AR,上海阿拉丁生化科技股份有限公司。

85-2磁力搅拌器,江苏省金坛市大地自动化仪器厂;HCT-2综合热分析仪,北京恒久科学仪器厂;NDJ-5S黏度计,上海绩泰电子科技有限公司。

1.2 合成工艺

低速搅拌条件下,在烧杯中依次加入一定量的二甲基二烯丙基氯化铵、成膜剂膨润土以及引发剂过硫酸钾,恒温反应30 min;转速升至高速,缓慢加入羧甲基纤维素钠,恒温反应30 min;转速降至中速,加入交联剂硼砂和润湿剂Tween-80,恒温反应20 min;将烧杯置于微波装置中辐射2 min后,烘干、破碎即可。

1.3 正交实验

选定4种对样品性能影响较大的因素:成膜剂加入量A、润湿剂加入量B、交联剂加入量C、反应温度D。选用L9(34)四因素三水平正交实验表,因素水平见表1,正交分组见表2。

表1 因素水平表

表2 正交分组

1.4 性质验证

依照《铁路煤炭运输抑尘技术条件第1部分:抑尘剂》的相关标准,对最佳配比的样品进行了pH值、黏度、固化层厚度及固含量的测试。

样品经烘干、研磨破碎后,过30目(550 μm)标准筛,称取5 mg,置于坩埚内,升温速率为10℃/min,温度区间为20~600℃。

煤样过30目标准筛,50℃下烘干5 h。各实验组分别喷洒一定比例的抑尘剂,同时均设置清水对照。烘箱中50℃烘干120 min后称重。用离心风机模拟风吹,角度控制为 0°、45°、90°,风速仪测定风速,分别为 5、10、15 m/s,10 min 后再称重。按式(1)计算样品风蚀率:

式中:E为样品风蚀率;w1为吹蚀前的质量;w2为吹蚀后的质量。

煤样过80目(180 μm)标准筛,107℃下烘干2 h,按3%的质量分数配制抑尘剂。设置3个实验组,每组称取等量煤样,按2.4 L/m2的规格喷洒抑尘剂,每天早、午、晚称重3次,连续称重5 d。每组均有等量清水对照。按式(2)计算固结层失水率:

式中:η为固结层失水率,%;m0为喷洒后的初始质量,m;mi为固定时间后测得的总质量,m;m为喷洒溶液的质量,m。

2 结果与讨论

2.1 正交实验结果分析

2.1.1 直观分析

正交实验结果见表3,各因素直观分析结果见表 4。失水率方面,极差 RA>RB>RC>RD,因素 A 影响较大,结合各因素指标和大小判断,最优组合为A1B1C1D1;pH 值方面,极差 RC>RA>RB>RD,因素 C 影响最大,因素A、B、D次之,最优组合为A3B3C3D3;吸湿率方面,极差 RA>RC>RD>RB,因素 A 影响较为显著,最优组合为A1B3C3D1。

表3 正交实验结果

2.1.2 方差分析

实验结果方差分析见表5。失水率方面,C项第Ⅲ类平方和最小,作为误差项输出,与D项合并分析,F0.05(2,4)=6.94,FA、FB>6.94,可知因素A成膜剂加入量和因素B润湿剂加入量对失水率影响显著;pH值方面,D项第Ⅲ类平方和最小,作为误差项输出,并与A、B项合并分析,F0.05(2,6)=5.14,FC=76>5.14,因素C对样品pH值影响显著;吸湿率方面,B项润湿剂加入量第Ⅲ类平方和最小,作为误差项输出,与D项合并分析,F0.05(2,4)=6.94,FA、FC<6.94,这说明因素A、C对样品的吸湿性能影响并不显著。

表4 各因素直观分析

表5 各因素方差分析

综合分析,成膜剂加入量A、润湿剂加入量B对样品的失水率影响权重最大,优选A1和B3水平;交联剂加入量C对pH值影响较为显著,选定为C3水平;D项反应温度的影响因子最小,选为D1水平。

因此,可知抑尘剂的最优组合为A1B3C3D1。

2.2 物理性能分析

样品技术指标对比见表6。从表6的结果可知,样品的黏度值为8 mPa·s,相比郑旭阳等制得的抑尘剂,黏度值为 4.77 mPa·s[9],同等条件下,黏度值越高,抑尘效果越好。各项指标均符合国家标准,适合进一步推广。

表6 样品技术指标对比

2.3 热分析实验结果分析

抑尘剂热重分析曲线(TG)和微商热重曲线(DTG)如图1。热重曲线分为3个阶段:①第1阶段(20~210℃):蒸发吸附水;②第2阶段(210~400℃):氧化分解主要阶段,失重百分比达41.54%,失重量dW为2.08 mg,以外推基线与TG线最大斜率切线交点为外推起始点(Te=217℃),该点最接近热力学平衡温度,而康杰等的耐高温抑尘剂抑尘温度仅为50℃[10],相比之下,本品性能更佳;③第3阶段(400~600℃):热解末段。而热重微商曲线则是TG曲线对温度的一阶导数,从曲线可直观看到样品的最大失重峰,温度Tm=313℃。

图1 样品TG、DTG曲线

样品的热流曲线(DSC)如图2。样品在升温伊始,吸热峰处于基线以下,△W<0。基线以上部分为放热峰,△W>0,在达到玻璃化转变时,Tg=274℃,冻结的分子微布朗运动加快,热容变大;然后依次经历结晶、熔融、氧化及分解阶段。

2.4 抗风噬性能结果分析

风蚀率实验结果见表7。从表7可知,随着风速和吹蚀角度的加大,对照组和实验组风蚀率均呈现正相关的趋势。当吹蚀角度为0°时,随着风速从5 m/s变为10、15 m/s时,风蚀率显著增大。当吹蚀角度为45°、风速为10 m/s时,实验组风蚀率仅为7.51%、对照组风蚀率则为18.46%。当风速保持在10、15 m/s时,随着吹蚀角度的加大,2个区间档的风蚀率基本相差不大,最低仅为4.93%,证明其抑尘性能良好。

图2 样品DSC曲线

表7 风蚀率实验结果

2.5 吸湿保湿性能分析

样品失水率与时间关系如图3。

图3 样品失水率与时间关系(注:A-上午;P-下午;E-晚间)

由图3可知,实验组失水速率均明显低于对照组。第1 d内对照组的失水速率均逐渐加快,且相差不大,在晚间失水率即临近100%。而3个实验组的失水速率则明显缓慢,第2 d实验组的失水速率减缓最为明显,最终在第3 d才逐渐达到96%左右,始终没有完全失水,且上下波动,说明抑尘剂有吸湿能力,有效抑尘时间为3 d,喷洒抑尘剂后,其保水能力远在清水之上,满足抑制扬尘的要求。

3 结论

1)通过正交实验,以失水率、pH值和吸湿率为指标,优选出了抑尘剂样品的最优配比。

2)综合热分析实验结果表明,氧化分解温度为217℃,样品的耐热性能稳定,可以满足在高温条件下的使用。

3)进行了室内抗风噬性能、保湿性能实验,结果显示样品在风速为15 m/s的条件下,煤尘表面的风蚀率仅为4.93%,有效抑尘时间可达到3 d。

4)室外固结层稳定性分析结果表明,固结层稳定性良好,室外适应性较强。

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