进站工艺改造的研究与应用

2019-08-06 08:06娄维宁
科学与财富 2019年11期
关键词:低效管线计量

娄维宁

摘 要:近年来,我厂低产低效井比例不断增加,稠油更为严峻,平均单井日产液13.9吨,日产油0.9吨,冬季生产管理难度大,单井进站模式已不符合现场生产要求,面对严峻形势,进站工艺优化改造势在必行,必须减少管线铺设,也要考虑老管线利用,同时要保证计量,为此,我们研制了“鱼刺状”一根汇管进站,结合目前现场应用的平台计量阀组,使两者优势互补,大面积优化现场进站工艺官网。

关键词:低效、管线、计量、工艺

建厂初期,我厂单井平均日产液50吨以上,每口井均铺设D89管近年来,我厂低产低效井比例不断增加,我厂现有总井2703口,日开井1623口,日产液28223吨,日产油2235吨,平均单井日产液17.4吨、日产油1.38吨,日产液10吨以下的井已超过35%。稠油更为严峻,平均单井日产液13.9吨,日产油0.9吨,冬季生产管理难度大,单井进站模式已不符合现场生产要求。我厂现有单井集油管线644千米,根据《SH3059-2001-石油化工管道设计器材选用通则》标准,管道设计寿命宜为15年,但经调查统计,运行15年以上的管线占65%,运行20年以上的占50%,一半以上管线超期服役。加之我厂辖区濒临渤海,锦16、锦612等区块位于大凌河河套内,锦45块内涝,管线水淹严重等,致使集油管网腐蚀迅速,穿孔事件频发,存在重大环保隐患,若单纯更换进站管线,工程量繁重,耗资巨大。

1、前言

2、工作原理和主要研究内容

2.1、工作原理

近年来,我厂研究使用了“平台井增建计量阀组”,即一条D108汇管混输进站,一条D89计量管线进站,利用玻璃管计量分离器计量,相当于把计量间阀组前置于井场,改变了一口井一条进站管线的模式。

以2008年在采二实施效果为例,9个平台共计汇集39口井的进站。若更换单井管线需D89管线9900m,需投资396万元;实际改造用D159管線150m,D108管线600m,D89管线2000m,阀组9个,共花费144万元,一次性节约费用252万元,平均每个阀组可节约28万元。

由于国内单井计量设备的研制成功,“鱼刺状”一根汇管进站得以实现,结合目前现场应用的平台计量阀组,使两者优势互补,大面积优化现场进站工艺官网。

2.2主要研究内容

由于单井日产液的降低,对输油管径的选择进行了研究对比:

①流速核算:

按照《油气集输设计规范—GB50350-2005》要求,油田内部稠油集输管道的液体流速一般为0.3-1.2m/s。

D89的进站管线,按照最低流速0.3m/s的要求,可日输液量130吨,即平均至少有84%的输液负荷浪费掉。

以油井日产液10吨,含水90%,D89管线进站,架桩铺设1000m计算。K值按照设计院测试参考值,取1.28 W/(m2?℃);90%含水的进站液C值为3980 J/(kg?℃);选取冬季环境温度为-20℃;井口加热炉出口温度为60℃。

综合以上数据,可得按以上条件进站时温度16.8℃,温降达到43.2℃!

②管径选取结论

按照流速核算,应选取低于D89的进站管线。按照温降核算,产量越低、进站管线越长、冬季井口加热炉加热温度低,均容易导致凝管,冻堵管线,而选取小管径的输油管线,温降可减小,上述条件下选取D76的管,温降在30℃左右。但也不能再减小管径,低于D76的管线,稠油容易挂壁、凝管,造成回压上升,甚至堵管线。价格方面,D89管线38元/m,D76管线32元/m,每千米管线可节约0.6万元,按每年更换管线30km计算,每年至少节约18万元。

因此,目前生产条件下,稠油井生产建议选取D76的进站管线。

以63#站100平台管线改造为例,该平台现有生产井4口:11-134、12-134、11-154、10-101,老式工艺为双管流程,单条管线长度1.5km。因腐蚀严重,目前只有2条进站、1条掺油管线运行,致使计量不准确,冬季掺液存在较大困难。

若在平台内增置单井计量器1套,加装阀组1个。

利旧1条D89进站管线做混输,利旧另一条D89进站管线做掺水管线。

需要费用:单井计量装置1套5.8万元, 阀组1个,单流阀一个,以及30m的D76泡夹管,共计资金7万元,相比单纯的更换管线,可节约173万元!

此外, 站内检测不合格或其他原因已不能使用的计量分离器逐渐增多,尤其针对承包站无人看管的情况,建议增置单井计量器1台,代替玻璃管量油。

3、现场应用及经济效益

3.1现场应用

2014年,在采二95#站进行方案实施,实现了锦25-32-26、锦25-30-30、锦25-H5、锦632CH共计4口井的统一进站,实现了预初目的。

3.2经济效益分析

减少新井锦25-H5、锦632CH新铺管线共计D89泡夹管4km,综合材料、工程及征地费用,按60万元/km(来自辽河油田设计院)估算,节约费用240万元,实现1座偏远计量平台的自动计量,极大减小管理难度,保证油井按时计量,减少了1名计量员配备,节约人工成本10万元/年。同时治理1台计量分离器隐患,节约更换成本20万元。

参考文献

〔1〕朱益飞。单井三相分离计量连续装置[ J] 工业计量, 1998( 5) :

39- 41

〔2〕郭长会 。浅谈分离器液面和压力的控制 [ J] 油气 田地面工程,1999( 6) : 51- 52

〔3〕郭长会。油井计量技术现状及发展趋势[]石油规划设计,

2001(5): 74-77.

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