火电厂自然冷却塔的改造应用研究及经济性评价

2019-12-02 06:29曹荣却燕平华电电力科学研究院有限公司
节能与环保 2019年10期
关键词:淋水水膜冷却塔

文_曹荣 却燕平 华电电力科学研究院有限公司

1 机组概况

某电厂3号机组容量330MW,汽轮机为北京北重汽轮电机有限责任公司制造N330-17.75/540/540型亚临界、一次中间再热、单轴、三缸、双排汽凝汽式汽轮机。该机组配套的凝汽器为北京重型电机厂生产的N-17563-Ⅲ型单背压、单壳体、单流程、表面式凝汽器。凝汽器冷却水系统采用冷却塔循环冷却方式,冷却塔主要设计参数如表1。

表1 冷却塔主要设计参数

冷却塔采用单沟、单竖井进水方式与内、外围配水系统。全塔的六个水槽(其中四个水槽布置成两条双层水槽)成十字形布置,以压力管、槽联合配水。全塔四分之一塔相对于十字轴线对称布置。内区面积约为全塔面积的40%,由两个断面为1000mm×1400mm的水槽供水,即由两条双层水槽中的上层水槽供水。外围区面积为全塔面积的60%,接出四条主水槽,主水槽断面为1000mm×1400mm的水槽和两个1000mm×1500mm的水槽供水,即由两条双层水槽中的底层水槽和两个单层水槽供水(图1、图 2)。

图1 冷却塔塔体结构参数标注图

图2 冷却塔改造示意图

由于3号塔运行时间较长,冷却效果下降明显,现场检查发现,部分填料坍塌,出现较多水柱,同时淋水填料结垢、老化严重,影响冷却塔的通风效果和冷却效果,急需进行大修改造。

2 改造前的试验及结果分析

为了验证改造效果,大修改造前分别在3号机组单台循环水泵运行(一机一泵)和两台循环水泵并联运行(一机两泵)工况下,进行冷却塔热力性能试验。试验工况变化范围见表2。

表2 改造前试验工况变化范围表

经过对测试数据的计算分析,发现3号塔其冷却能力值为75.54%,在夏季频率10%气象条件下,3号塔计算出塔水温为31.44℃,比设计出塔水温30.68℃高0.76℃,严重偏离了设计冷却能力。

3 实施改造的主要内容

大修期间,某电厂对3号冷却塔专门进行了升级改造,主要以新型“S”型梯波淋水填料和节能旋转型喷溅装置更换老化的塔芯部件、损坏的配水管和喷头,同时疏通堵塞的配水管和配水槽,使冷却塔形成良好的配水条件和配风条件,以达到良好的冷却效果,降低机组运行真空。

3.1 “S”型梯波淋水填料更换

淋水填料采用S波(图3),布置方式为两层,高共1000mm,平均淋水密度为8.17t/(m2·h)。充分利用梯形斜坡的合理设计原则,同时增加水膜截流的次数,使水膜多次重分配且更趋于均匀,提高散热效果,尽可能地降低填料安装高度,达到节省工程投资的目的。增加竖向凸汶滞留波,提高水膜横向扩散能力,增强水气扰动,使在填料中水气热量交换更充分,同时使水膜下泄速度减缓,延长热量交换时间,提高冷却效果。“S”型梯波淋水填料的水气接触面积大,特别是增大竖向面积增长率,流程长,横向扩散能力强,使水膜分布更均匀。

3.2 节能旋转型喷溅装置更换

喷溅装置是配水系统的主要组成部分,也是影响冷却塔换热效率的重要元件,改造前使用的喷头在填料上存在无水区、轻水区和重水区,冷却塔的换热效率较低。通过更换的节能旋转型喷溅装置如图4,水流在压头的作用下通过喷溅装置的导水锥体推动溅水盘旋转,提高换热效果。节能旋转型喷溅装置均用进口ABS工程塑料,具有良好的物理力学性能和足够的刚度,几何形状在65℃条件下不软化变形,在-20℃条件下不脆裂,不破碎。节能旋转型喷溅装置主要材质性能见表3。

表3 喷溅装置主要材质性能

图3 “S”型梯波淋水填料

图4 节能旋转型喷溅装置

4 改造后的试验及结果分析

改造后专门对冷却塔改造效果进行了验证,分别单台循环水泵运行(一机一泵)和两台循环水泵并联运行(一机两泵)工况下,进行冷却塔热力性能试验。试验工况变化范围见表4。

表4 改造后试验工况变化范围表

经过对测试数据的计算分析,改造后3号塔其冷却能力值为111.85%,超过设计冷却能力。在夏季频率10%气象条件下,3号塔计算出塔水温为30.1℃,比设计出塔水温30.68℃降低0.58℃。可见,3号塔在以后的运行过程中应及时更换老化的塔芯部件、损坏的配水管和喷头,使冷却塔形成较好的配水和配风条件,以到达良好的冷却效果。

5 冷却塔改造后经济效益分析

依据《火力发电厂生产指标管理手册》,循环水温度变化1℃,影响热耗变化0.3%~0.5%,本文按0.4%计算,改造后出塔水温较设计值低0.58℃,改造前较设计值高0.76℃,实际降低出塔水温1.34℃。

该电厂最近的整机热效率试验数据(表5)。

表5 3号机组的整机热效率数据

结合表5可计算出机组的供电煤耗319.7g/kWh。则对冷却塔进行改造后可降低煤耗1.71g/kWh。以机组年运行4000h计,标煤价格取550元/t,可计算冷却塔改造的年收益为124万元,考虑本次冷却塔的改造成本为200万元,两年内就能收回投资成本。

6 结语

通过对冷却塔优化改造,冷却能力由优化前的75.54%提升到111.85%,超过设计值,出塔水温由改造前的31.44℃下降至30.1℃,温度下降1.34℃。

对3号塔进行喷溅装置、淋水填料的改造,可以实现降低煤耗1.71g/kWh,两年内即可收回投资成本。

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