精炼渣理论分析与实践应用

2019-12-27 02:37杨福新谭广雷杨梅梅
世界有色金属 2019年19期
关键词:渣中碳钢碱度

杨福新,郑 伟,谭广雷,唐 丹,杨梅梅

(1.五矿营口中板有限责任公司,辽宁 营口 115000;2.营口理工学院,辽宁 营口 115000;3.冶金工业信息标准研究院,北京 100730)

通过取精炼渣样检验,根据检验结果对渣样进行分析,了解目前炉渣成分,查找操作中存在的问题,提出改善措施。对炉渣成分分析、调整,提升炉渣对夹杂物的吸附能力,提高钢水纯净度,以满足品种钢对钢水纯净度的要求[1]。

1 炉渣分析

炉渣分析中主要指标如下:

(1)硫分配系数(LS):硫在炉渣中的质量百分含量(S)与在钢中的质量百分含量[S]之比,以LS表示,即LS=(S)/[S]。硫分配系数表示炉渣的脱硫能力,其值越高,钢中可能达到的硫量越低[2]。

(2)渣指数:渣中CaO/SiO2:Al2O3比值,反映了精炼渣在一定的碱度下,炉渣的流动性,渣指数为0.2~0.4时,硫的分配系数较高。

(3)C/A比:渣中CaO/Al2O3比值,用来衡量渣系吸附Al2O3夹杂能力强弱的指标,当渣中C/A=1.6-1.8时,炉渣吸附Al2O3的能力最强。

取精炼渣样送检分析,根据不同类型的钢种,精炼渣分为普碳钢、硅铝镇静钢、硅铝镇静钢(低碳低硫)进行分析。

1.1 普碳钢

普碳钢种精炼渣样成分见表1。

表1 普碳钢渣样主要成分

1.1.1 渣中FeO

普碳钢渣中FeO>1.0%比例为26.2%,FeO含量偏高,平均在0.9%,脱氧稍差。硫分配比普遍较低,基本在100以下,影响脱硫,普碳钢脱硫率平均45%。硫分配比随FeO增加呈下降趋势,见图1。

图1 普碳钢硫分配系数随FeO变化趋势

1.1.2 碱度

不同碱度下硫分配系数的变化趋势见图2。

图2 不同碱度下硫分配系数的变化趋势

根据图2,当碱度在2.8以下时,随着碱度升高,渣中CaO含量增加,促进了钢渣界面的脱硫反应,LS逐渐增加;当碱度在2.8以上时,随着碱度升高,渣中CaO含量进一步增加,炉渣粘度增加,炉渣流动性变差,LS逐渐降低[3]。

根据不同碱度下硫分配系数的变化趋势,普碳钢碱度可控制在2.0~3.5。在2.0~3.5下,CaO含量在50%~60%,SiO2含量在20%~25%。

普碳钢精炼渣目标成分见表2。

表2 普碳钢精炼渣目标成分

1.2 硅铝镇静钢

硅铝镇静钢精炼渣样成分见表3。

表3 硅铝镇静钢精炼渣样成分

1.2.1 渣中FeO

渣中FeO含量较高,平均0.95%,其中FeO>1.0%比例占24.14%。渣中FeO含量高的原因:

(1)检查精炼渣样,部分渣样内表面粘钢,造成FeO含量虚高。个别炉次FeO在1.0%左右,LS在100以上,炉渣脱硫效果良好,也说明存在FeO偏高情况;

(2)脱氧不良,渣中FeO含量高。当转炉出现终点低碳、点吹、出钢下渣等情况时,渣中FeO含量偏高,若加入正常脱氧剂量,可能造成脱氧不良,需根据过程脱氧程度确定是否补加脱氧剂。随渣中FeO升高,硫分配系数呈下降趋势,渣中FeO越高,钢水脱硫效果越差。

1.2.2 碱度

炉渣碱度在3.8以下时,随着碱度的增加,硫分配比呈上升趋势。

在低碱度时,随着石灰加入量的增加,渣中CaO含量增加,促进了钢渣界面的脱硫反应,LS升高;碱度在3.8以上时,随着碱度的增加,硫分配系数呈下降趋势。碱度较高时,随着石灰的进一步增加,炉渣粘度增加,流动性变差,传质速率降低,不利于脱硫反应,LS降低。考虑物料消耗,碱度可控制在2.5~4.0。

1.2.3 渣指数(CaO/SiO2:Al2O3)

根据实际检验数据计算渣指数在0.12~0.47,渣指数在0.25左右时,LS最高。渣指数降低或升高,Ls均降低。渣指数在0.30以上逐渐增加时,LS逐渐降低,变化明显。在渣指数较低时,炉渣粘度低,流动性良好,有利于钢渣间的界面反应,脱硫效果好[4]。若炉渣过稀,氩气搅拌时,界面渣与钢混合,且易造成钢水裸露,二次氧化,不利于夹杂物去除。渣指数较高时,炉渣粘度大,流动性降低,传质速率下降,脱硫效果差。

根据不同渣指数下硫分配系数的变化趋势,渣指数在0.15~0.30范围内时Ls较高。

1.2.4 CaO/Al2O3(C/A)

当渣中C/A在1.6~1.8时,炉渣吸收Al2O3的能力最强。根据渣样数据计算C/A在2.02~6.78,均在2.0以上,C/A普遍较高。

渣中CaO含量基本在50%~63%,Al2O3在10%~25%,为降低C/A,炉渣成分控制目标为:CaO含量在50%~55%,Al2O3在15%~25%。根据渣指数计算SiO2成分控制在10%~15%。根据上述分析,确定硅铝镇静钢精炼渣目标成分,见表4。

表4 硅铝镇静钢精炼渣目标成分

2 依据分析采取措施

(1)普碳钢、含铝钢均存在渣中FeO含量偏高情况,精炼处理过程根据渣样判断脱氧程度,尤其是低碳、点吹、下渣炉次,确定是否补加脱氧剂,控制熔渣脱氧良好,渣中FeO<1.0%;

(2)根据渣样分析,为控制熔渣成分调整渣料加入量,见表5。

表5 渣料参考加入量

硅铝镇静钢可根据钢种需要加入约200Kg预熔渣。

3 结论

(1)根据炉渣分析,确定各钢种精炼渣目标成分,见表6。

表6 各钢种精炼渣目标成分

(2)对比目标渣样成分脱硫及夹杂物去除效果,目标渣样成分平均脱硫率提高4%~8%,T[O]降低3ppm~4ppm见表7。

表7 目标渣样成分下脱硫及夹杂物去除效果

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