防止切片线SRC堵塞的设备改造

2020-07-10 09:29胡旋何磊胡玉萍刘斌
科学与财富 2020年12期

胡旋 何磊 胡玉萍 刘斌

摘 要:SRC是烟草加工生产中的光谱除杂异物剔除机,它剔除的是经松散回潮后的烟叶,由于切片线生产瞬时流量大,SRC皮带运转速度快,输送通道较为狭窄,因此对进入SRC前的烟叶要求充分打散,防止大块、大片烟叶进入SRC,从而产生堵料现象,造成生产断流。造成堵塞后不仅疏通难度大,且对生产质量造成很大影响。

通过全面分析问题产生的多方面原因,充分调研行业内外的相关经验,主动开展技术试验和论证,制定了多种策略的解决方案,并最终筛选出最优的方案进行实施,实现了目标。本次设备改造特别适合烟草加工企业星辊输送机的调整改进,以及相关行业的星辊输送机的调整改进。

关键词:SRC;星辊;物料接收

引言:

生产断流指因设备故障、操作失误、物料堵塞等原因引起的生产过程中物料中断现象。卷烟企业的制丝生产过程是流水线作业,具有高度的连续性,生产断流对产品质量的稳定性及生产效率有很大负面影响。为了降低切片线SRC堵塞引起的断流,需针对出现的问题及时进行设备改造。

正文:

一、现状调查

制丝车间切片线主要将被拆箱后的烟包通过皮带机输送至切片机内,将其切成一定厚度的烟块后,再由装有计量式皮带秤的皮带送至松散回潮滚筒内进行烟叶松散,并使其达到一定的水分,经星辊将烟叶松散,最后进入SRC进行异物剔除,以满足后序工序的要求。

通过对断料原因的观察和分析,我们发现在造成SRC断料的原因中,入料口堵塞和出料口堵塞占比达到了70%,星辊松散效果不佳,大片、大块烟叶直接落入SRC入口处的高速皮带上,短时间内在入口处聚集,造成堵塞。在SRC出口处,落下的烟叶呈小山丘状堆积,由于出口落料罩高度较低,会阻挡烟叶运输,造成堵塞。

二、改造思路和措施

1、增加物料接收盘

通过连续的生产跟踪观察,部分大片、结块烟叶经过星辊时,无法被打散,直接进入SRC,因此,考虑在星辊后部增加一个物料接收盘,位置紧靠最后一根星辊,使未经松散的物料经星辊输送至此时能被接收装置接住,同时防止物料因惯性继续向前运动,脱离接装盘,为此,将物料接收装置设计成L型(图1)。

2、星辊间隙的确定

(1)合理间隙范围的确定

星辊间隙的确定是本次设备改造的关键所在,间隙太小,虽然结块烟叶无法下落,起到了筛分的作用,但也会阻挡部分符合要求的大片烟叶顺利下落通过,间隙太大,则无法起到筛分作用,为获得最佳松散输送效果,需对星辊间隙测量调整,甚至对星辊进行重新加工及安装,但目前没有专用测量工装,需人工多次测量、反复调整,甚至多次加工星辊,这样就浪费人力又浪费物力,因此,设计了一种星辊间隙测量装置,模拟现场星辊间隙的变化对物料通过的影响程度(图2)。

星辊间隙测量装置由框架、不锈钢圆钢、紧固螺母组成,所诉框架由不锈钢板折弯及焊接成型,并在两端不锈钢板加工滑槽,所述不锈钢圆钢与框架长度方向构成条形栅,不锈钢圆钢恰好能在滑槽中移动,圆钢之间的间隙模拟的就是星辊间隙。

测试时取一定数量含有大块、大片以及完全松散的烟叶放置在条形栅上,并在水平方向往复运动,评估烟叶通过能力,最终确定星辊间隙的范围应在40mm-60mm。

(2)星辊起始角度的改变

星辊的横截面为正五边型,通过链传动,所有星辊实现同向同步运动,通过观察和绘图软件模拟发现,相邻两星辊起始角度不同时,星辊间隙的变化规律不同,生产中,需要前半部分星辊输导物料,使物料通过星辊间隙掉落至下方皮带上,结块不易从星辊间隙掉落,结块直接被输送至后半部分星辊并进入接装盘,因此星辊间隙是一个由小变大,再逐渐变小的过程。星辊组将呈现疏导物料能力逐步变强再减弱,传递物料能力逐步减弱,再增强的过程,由此,我们对方案进行优选:

方案一:首先选择两相邻星辊镜像排列,最大间距Dmax=68.2mm,Dmin=43mm,相差较大,输送和疏导能力波动较大,且超过了60mm,会造成大块烟叶下落,从而堵塞SRC入口。

方案二:选择相邻两星辊同向排列,最大间距Dmax=55.6mm,Dmin=49.5mm,由于正五边形相邻两边的夹角为72°,因此星辊在转过72°后,间隙变化与之前相同,即运动周期为72°,在一个周期内,星辊间隙呈现了两段变化,不满足由小变大,再逐渐变小的条件。

方案三:选择相邻两星辊相错90°排列,星辊间隙是一个由小变大,再逐渐变小的过程。间距变化运动规律平稳,星辊组将呈现疏导物料能力逐步变强再减弱,传递物料能力逐步减弱,再增强的过程。

方案四:选择相邻两星辊相错-90°度排列,Dmax=58.8mm,Dmin=44.6,间隙变化曲线与相错90°相同。

综上所述,方案三和四较为合理,进一步比较得知,方案三的最小间隙处在中心线上方,方案四的最小间隙处在下方,在物料传输能力方面显然方案三更优,因此选择相错90°排列最为合理。

确定了起始角度后,对星辊进行重新调整,再装上传动链条,确保星辊运动同向同步。

3、出料口堵塞的解决

分别选取五个牌号的烟叶分5次进行出料口烟叶堆积高度的测量,其中金圣(软)最大堆积高度为370mm,金圣(吉品)为360mm,金圣(滕王阁紫光)为375mm,南京(紫树)为347mm,利群(新版)为359mm,煙叶堆积高度明显大于出料口250mm的高度,因此需增大出料口的高度,考虑到高度太大会引起扬尘,结合测量结果,将原有的250mm提高至400mm。

三、实施效果

经过以上设备改造后,SRC入口和出口的堵塞次数为0,未发生断流现象,实施效果良好。

四、结束语

经过有效的设备改造,SRC未发生堵塞情况,实现了设定目标,有效杜绝了因堵塞造成的生产断流,烟叶流量和水分温度较稳定,《防止切片线SRC堵塞的设备改造》历经了了现状调查分析、总体设计、一种星辊测量装置的研制和测试、生产跟踪观察测试等几个阶段。先后进行了三次方案设计、八次技术改造、九十余次实验测试、申请了1个技术发明专利,大大提高了生产效率,节约了因堵塞造成的成本浪费。

参考文献:

[1].陈良元.卷烟生产工艺技术【M】.河南科学技术出版社 2002.

[2].吴宗泽.机械零件设计手册【M】.机械工业出版社2003.

[3].余建宏.机械工程材料 【M】.中国电力出版社  2005.