某核电站设备冷却水系统气动阀卡涩原因分析

2020-08-13 04:23
中国核电 2020年3期
关键词:拉杆气缸电磁阀

(中广核工程有限公司,福建 宁德 355200)

在CPR1000型核电机组中,设备冷却水系统(RRI)作用是为下游各用户提供冷却水,其中最大的用户是安全壳喷淋系统(简称EAS)的热交换器。EAS系统的主要作用是机组在LOCA事故(一回路丧失冷却水)情况下将安全壳的压力、温度以及放射性降低到可接受水平。EAS共有两台热交换器,编号为EAS001/002RF,RRI系统为EAS热交换器供水的管道上设置有一个气动隔离阀,编号为RRI035/036VN。这两个阀门在RRI系统正常运行工况下保持关闭,当收到安全壳喷淋信号后立即开启,为EAS热交换器提供冷却水,保证EAS系统的正常运行[1]。

某核电站1号机组的RRI035/036VN在调试阶段发现,阀门在收到安喷信号后出现卡涩现象,无法开启,影响事故工况下安全壳的喷淋,对机组安全产生危害,必须立即处理。

1 问题描述

RRI系统分为A、B两列,正常工况下一列运行,一列处于备用状态,当发生LOCA事故时,备用列1台泵自动启动,RRI035/036VN自动开启,备用列(以A列为例)下游用户为RRI系统电机(RRI001/003MO),EAS电机(EAS001MO),安全注入系统电机(RIS001MO),电气厂房冷冻水系统凝气器(DEL001CS),上充泵房应急通风系统热交换器(DVH001RF),相关用户流量见表1,RRI系统流程图见图1。

表1 RRI下游用户流量表Table 1 The flowrate of RRI downstream users

由表1可知:当备用泵刚启动时,流量很小,只有266.8 m3/h,只有当RRI035VN全部开启后,流量才会达到正常流量2 186.8 m3/h,RRI系统泵为离心泵,对于离心泵,流量越小,压头越大,作用在阀门密封面上的压力越大,阀门开启越困难,所以,在启泵瞬间,管线上阀门最难开启,某核电站RRI035VN在执行备用列自动启动试验时发现阀门卡涩,无法开启,导致试验失败。

2 原因分析及故障处理

图1 RRI系统流程图Fig.1 RRI system flow diagrams

RRI035VN为气动蝶阀,阀门相关参数见表2[2]。

表2 阀门参数表Table 2 Valve parameters

阀门为失气开类型,即当气缸进气后,压缩空气作用在活塞上,活塞压缩弹簧,使阀门关闭,失气后,弹簧复位,推动活塞使阀门开启。气动阀卡涩一般是下面两个原因[3]:

1)气动装置输出扭矩不够;

2)阀门开关所需扭矩较大。

下面分别从这两方面加以分析并处理。

2.1 气动装置输出扭矩不够

气动头输出扭矩不够,则阀门开启动力不足,无法带动阀门动作,所以,可考虑通过增大输出扭矩的方式解决问题,在不改变阀门本体的情况下,增大输出力矩,优化阀门性能的方法有两点:

1)更换更好的电磁阀;

2)调整气源管线。

电磁阀控制气动阀的进气和排气,是气动阀的重要组成部分,其性能优异对阀门影响较大,RRI035/036VN发生卡涩时,首先决定更换新的电磁阀,新旧电磁阀参数如表3所示。

表3 电磁阀参数表

由表3可知,新电磁阀主要在功率和流量系数上进行了优化,减小功率可以使电磁阀不易发热,稳定性更好,减小流量系数,可以减小进气量和进气速度,这样,气缸失气时排气时间更短,有利于阀门开启。

对气源管的优化主要是两点,一是在电磁阀和气缸之间增加了一个单向阀,把气缸失气时本应该通过电磁阀排往大气的压缩空气,输送到气缸里弹簧侧,帮助弹簧推动活塞开启阀门;二是将减压过滤器上的排气孔,由原来的2 mm扩大到2.6 mm,增大排气速度,使阀门在失气时反应更加迅速,减小弹簧的阻力。新型电磁阀及气源管线见图2所示。

图2 新型电磁阀与气源管线图Fig.2 New type of solenoid valve and gas source pipeline

2.2 阀门关闭所需扭矩较大

只有当气缸输出扭矩大于阀门动作所需扭矩时,阀门才能动作,所以阀门动作扭矩大容易引起卡涩。导致阀门扭矩较大的原因是阀门关闭过死,蝶阀是通过碟板与橡胶阀座的过盈来实现密封的,过盈量越大,则阀门关闭的越严,开启时就会越困难,再加上此阀门是长闭阀门,只有在事故工况下才会开启,长期关闭情况下,碟板因为单侧受压,会逐渐的陷进阀座橡胶里面,碟板与橡胶之间形成一定的结合力,增加开启难度。减小过盈量的方法有两个:一是调整关限位,二是增大端盖的厚度。调整限位比较容易,在气缸上重新选择限位开关位置即可,但要注意的是必须在厂家指导下进行,否则可能导致关闭不严;调整端盖厚度需要部分解体气缸。气缸内的阀杆在压缩空气和弹簧的作用力下做直线运动,阀杆通过转动机构带动阀瓣做90°的角运动,阀杆在阀门全关时紧紧地顶在端盖上,因此增加顶盖的厚度,可以减小阀杆关闭时的行程,进而减小阀瓣压缩阀座的深度,减小结合力。

端盖位于阀门端部,是一端开口、另一端封堵的圆柱体,外直径80 mm、内径55 mm,通过外螺纹旋进阀门端部,阀杆从开口处进入,全关时顶在封堵处,阀门结构简图见图3,端盖图见图4,图5。

图3 阀门结构简图Fig.3 The structure of the valve

图4 端盖正面Fig.4 The front viewof the end cover

图5 端盖侧面Fig.5 The side viewof the end cover

增大端盖厚度的方法是在端盖内堆焊,通过堆焊,大约使端盖增加了10 mm,阀瓣全关时减少3°。

通过以上方式的改进,阀门卡涩问题在一段时间内得到了解决,但是阀门在维持关闭状态时间较久后,仍会出现开启困难,需要进一步处理。

2.3 气缸换型

考虑到对当前的阀门改造已经达到极限,下一步决定对气缸进行改造,以便大幅增加气缸输出扭矩,减小阀门开关扭矩,阀座及电磁阀型号VALCOR不变,气缸结构和材料不变,改进的主要是以下四点[4]:

(1)减小碟板与阀座之间密封过盈量

前面介绍了通过增厚端盖的形式减小过盈度,属于间接方式,本次改造通过减小碟板外径使碟版与阀座之间过盈量减小了0.4 mm,效果更明显,新旧气缸参数见表4。

表4 新旧阀门参数表

新阀门在出厂前进行了扭矩测试,厂家测试结果显示,过盈量减小后,阀门开启所需扭矩减少1000 N·m以上,数据见表5。

表5 厂家试验数据表

(2)上下阀轴之间增加拉杆

原阀门没有设计拉杆,导致阀门在开关过程中,上下阀轴受力不均,产生偏移,增加拉杆后,减小了系统压力对阀轴的影响,增加上下阀轴同轴度,使阀门在开启过程中更加平顺。新旧阀轴见图6、图7。

图6 旧阀轴Fig.6 Old valve shaft

图7 新阀轴Fig.7 New valve shaft

新气缸上阀轴与碟板之间采用方榫连接,上阀轴与连杆采用螺纹连接,下阀轴与碟板处设计了止动小球,起到定位防转的功能,拉杆下端设置止动线圈和锁紧螺母,防止拉杆螺纹脱落,同时,拉杆下方还设置了减摩调整垫,限制拉杆轴向位移。

(3)增大气缸尺寸

为提高气动头的输出力矩,将气缸直径由350 mm增加到450 mm,长度由2 265 mm增加到2 380 mm,同时改用更大更强的弹簧,开启输出力矩增加明显,厂家试验结果对比见表6。

表6 新旧气缸输出力矩表

(4)减小橡胶的密封结合力

通过改造橡胶阀座结构,将密封带宽度由25 mm较小到15 mm,进而减小因橡胶变形产生的密封结合力,见图8。

图8 橡胶阀座示意图Fig.8 Rubber seat sketch map

通过以上改造,气缸进气量由270 L增加到450 L,输出力矩由4 160~7 036 N·m增加到7 000~11 912 N·m。出厂前,厂家对新气缸做了一系列试验,结果满意,试验数据见表7。

表7 新气缸出厂试验数据表

3 现场试验验证

新气缸安装到现场后,立即进行备用列自动启动试验,试验按照要求配置好用户,模拟安全壳喷淋信号,备用泵RRI001/003PO自动启动,RRI035/036VN自动开启,试验结果见表8[5],结果满意。(备注:试验过程中,如果RRI035/036VN在120 s没有开启,则必须立刻停泵,防止泵小流量运行过久)

截至目前,新阀门已经在现场使用超过两年,没有再发生卡涩现象,此问题得到彻底解决。

表8 现场试验数据

4 结 论

设备冷却水系统气动隔离阀发生卡涩现象,无法在启泵瞬间自动开启,影响机组安全,在对原阀门进行多次改进后仍无法得到满意效果。最终经过分析验证,得出卡涩的根本原因是原气缸输出扭矩较小,而阀座与碟板之间密封过于严密,导致原气缸无法带动阀门动作,随后重新设计新气缸,新气缸在橡胶阀座、阀轴、气缸尺寸等方面加以改进,使得气动头输出扭矩大大提高,满足了现场阀门开启的扭矩要求,有效的解决了阀门卡涩问题,避免了LOCA事故下安全壳超温、超压的风险,并为后续气动阀卡涩问题处理提供了宝贵的经验。

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