降低燃气-蒸汽联合循环机组厂用电率的方法探索

2020-08-31 08:55冯亮亮
上海节能 2020年8期
关键词:辅机厂用电燃机

冯亮亮

江苏华电扬州发电有限公司

0 引言

扬电公司#1、2 机组是由东电公司与三菱重工合作生产的M701F4型燃气—蒸汽单轴联合循环发电机组,联合循环额定功率475 MW。余热锅炉为无锡华光锅炉有限公司生产的三压、再热、卧式、无补燃、自身除氧、自然循环余热锅炉。机组投产以来,以调峰运行为主,年利用小时数达2 500 h,年发电量20 亿kWh 左右。机组运行水平日渐成熟,扬电公司便开始探索节能降耗的可行方案,以减少与同类型机组的能耗差距。本文针对扬电公司目前两台F级燃气轮机的实际运行状况以及发生的问题,提出了优化机组厂用电的方案,进一步提高了经济性。

1 影响厂用电率因素分析

1.1 辅机运行方式

在厂用电量中,最主要的耗电量来源于各类辅机的耗电量。在发电过程中消耗的厂用电主要消耗在正常连续运行的6 kV和380 V辅机上,其中6 kV辅机的耗电量约占全部厂用电量的75%~80%。因此,主要辅机的运行方式将直接影响厂用电率的高低。

1.2 厂用电源方式

扬电公司两台燃机出线采用了220 kV 双母线运行方式,在正常运行时,发电机发出的电量通过主变升压送入220 kV母线再送入电网。在停机时,机组所有厂用电全部来自电网通过主变降压送入。经长期对比数据发现,两台主变的空载损耗很大,增大了下网电量,因此降低主变的空载损耗是降低停机时厂用电率的主要方向。

1.3 机组运行方式

燃机作为调峰机组,启停频繁并且启停无规律,因此每次机组的启动状态也不尽一样,温态和冷态启动都会延长机组并网前及暖机的时间,就会消耗更多的下网电量。同时,机组停运期间部分辅机仍需运行,因此如何尽早停运辅机设备至关重要。机组调度方式对厂用电率影响较大[1]。

1.4 其他因素

季节变化引起的环境温度变化、运行人员的技能水平、设备自身质量水平等因素也会对厂用电率产生影响。

2 降低厂用电率的措施

2.1 优化辅机运行方式

梳理机组各系统之间的相互依赖关系,提出了“从基础到核心”的辅机启动原则,即优先恢复开机所必须的基础系统,再恢复可以快速投入运行的核心系统,同时在机组各个阶段充分利用好停机泵和变频器的作用,在仅使用停机泵或变频器即可满足要求的工况下及时切换使用,以减少厂用电[2]。基于以上原则,在机组运行的各个阶段分别制订了优化方案。

2.1.1 机组启动阶段

以冷态启动为例,通常燃气机组可以在冷态下12 h 内达到点火前条件。因此,本文便以12 h 为限,探讨优化运行的方案。

1)机组点火前12 h,依次恢复闭冷水、主机润滑油、密封油、顶轴油、控制油系统,投入盘车。

2)机组点火前8 h,恢复循环水系统,启动停机循环水泵。

3)机组点火前6 h,恢复凝结水系统,启动停机凝泵,同时利用停机凝泵对低压汽包和高压汽包进行上水。上水至点火水位,启动中压给水泵将中压汽包上水至点火水位,及时停运中压给水泵。

4)机组点火前4 h,恢复辅助蒸汽系统,及时投用炉底蒸汽加热,直至锅炉起压后停用,以减少热耗、减少机组启动时间。

5)机组点火前2 h,投入机组轴封,启动真空泵,凝汽器抽真空,低压缸冷却蒸汽暖管。

6)机组启动前,将停机闭冷泵切至6 kV 闭冷泵,停机循泵切换至6 kV 循环水泵,停机凝泵切至6 kV凝结水泵。

2.1.2 机组停运阶段

1)机组解列后,停运一台循泵。

2)机组停运后,闭冷水泵切换为停机闭冷水泵,循泵切至停机循泵。高、中、低压汽包水位上至高二值后停运高中压给水泵,凝结水泵及时切换为停机凝结水泵。

3)机组次日无启动计划时,停运控制油泵。

4)机组停运后,高压缸第一级金属温度降至350 ℃时,停真空泵破坏真空到零停轴封,真空破坏后停止停机循泵运行,注意排汽温度应不大于60 ℃。

5)当高压缸第一级金属温度降至300 ℃时,停运停机凝泵。

6)满足盘车停止条件时,停运盘车、顶轴油泵,待发电机气体置换完毕停运密封油泵、润滑油泵。

7)机组长期停运后,前置模块天然气置换结束,停运燃机罩壳风机及FG风机。

8)公用系统及时切换至运行机组供电,减少下网电量。

2.1.3 机组正常运行阶段

1)根据气温及机组负荷率,合理调整循泵运行方式(循泵运行台数及高低速),以保证凝汽器在最佳真空下运行。

当循环水温度降低至18 ℃,真空在95 Kpa以上时,将一台循泵改为低速泵运行(一高一低运行)。

当循环水温度降低至14 ℃,真空在95 Kpa 以上时,停用低速循泵(一高运行)。

当循环水温度降低至10 ℃时,将循泵调为低速循泵运行(一低运行)。

当循环水温度上升至12 ℃,真空在95 Kpa 以下时,将循泵调为高速循泵运行(一高运行)。

当循环水温度上升至16 ℃,真空在95 Kpa 以下时,增开低速循泵(一高一低运行)。

当循环水温度上升至20 ℃,真空在95 Kpa 以下时,将低速循泵改为高速循泵运行(两高运行)。

2)精心监盘,认真调整,力求各参数压红线运行。精细调节,在保证安全运行的前提下适当提高各系统冷却水温度,降低冷却水泵的能耗。

3)加强真空系统的运行监视,利用机组大小修或节日调停时,在条件许可情况下,对真空泵冷却器、闭冷水冷却器、凝汽器水侧进行清洗。每月定期进行凝汽器真空严密性试验,保证凝汽器高效率运行。

4)尽量用变频凝泵和变频高压泵运行,工频泵只作为紧急备用。

2.2 优化电气设备运行方式

扬电公司两台煤机长期单机连续运行,停运期间厂用电由#02 启备变供电,两台燃机作为调峰机组,经常一台机组连续或调峰运行,而另一台机组调度备用,甚至于在天然气紧缺电网负荷低谷时,两台机组同时调度备用。在这种实际运行情况下,为保证厂用电安全及随时启动的灵活性,一台(两台)燃机高压厂用电源,长时间通过主变、高厂变从220 kV母线串联下载,必然造成较多不必要的变压器损耗,并且停运时间越长,损耗越大。扬电公司在燃机全停期间停用两台燃机主变,使用#02 启备变供燃机厂用电的方式降低厂用电率。经过测算,#02启备变的冗余容量满足燃机双机停运期间的厂用负荷需要。因此,扬电公司进行了燃机厂用电优化改造(改造前全厂一次接线图如图1所示)。

2.2.1 改造方案

改造后的厂用一次接线图如图2所示。从煤机#02 启备变低压侧6 kV 厂用0A 段共箱封闭母线,通过“T”接母排引下至燃机6 kV厂用备用总电源间隔(新增间隔),连接1路6 kV电缆对燃机6 kV厂用A 段母线备用负荷电源间隔供电,并联1 路6 kV 电缆至燃机6 kV厂用B段母线备用负荷电源间隔,分别对A、B段6 kV母线供电,以减少燃机停运时主变及高厂变的空载损耗。

图1 改造前全厂电气一次接线图

图2 改造后的燃机厂用电一次接线图

2.2.2 节能措施

1)燃机双机停运后3 日内均无开机计划,停用一台主变。

2)燃机双机停运后,所有6 KV 辅机全部停运,将燃机厂用电调至#02启备变供电(燃机6 KV厂用由#02启备变供电期间,严禁6 KV辅机试转、运行)。

2.3 优化机组运行方式

随着国内经济增速放缓,燃机利用小时数逐年下降,结合扬电公司燃机两班制运行的特点,根据机组启动经济性影响因素的分析,从经济性角度出发,对燃机经济调度进行了研究分析。在考虑缺陷处理、机组检修计划以及运行经济性,统筹机组启动方式,实现最优经济调度。

1)积极与调度沟通减少机组空负荷运转(3 000 rpm 等待并网)的时间,切实降低机组启动过程中的厂用电率。

2)紧跟电量、气量两个市场的变化,灵活控制燃机的发电量,同时积极协调负荷调度与天然气调度,尽一切可能保证机组高负荷运行,提高负荷率。

3)加强与天然气调度的沟通联系,精准把握燃气消耗进度,把气量消耗精确到每小时,降低未消耗气量偏差,提高每方气的利用率。

4)根据燃机两班制运行特点,及早与省调沟通合理调度机组,优化机组启停方式,切实减少机组启停次数,尽量避免机组温态或冷态启动。

2.4 其他方面

1)坚持“预防为主、安全第一、综合治理”的安全生产方针,严格执行“两票三制”。缺陷管理实行“小缺陷不过班,大缺陷不过夜”,通过制订严格的设备缺陷管理考核措施,严格控制设备缺陷消缺及时率,确保机组设备处在良好的健康状态。

2)定期开展设备检查和设备安全性评价活动。从设备及管理两个方面进行诊断,对查出的问题及隐患,限期进行整改,通过制订严格的考核措施,确保整改工作如期完成。

3)合理安排机组的检修和消缺计划,应修必修,修必修好,注重减少故障率,机组减少启停次数,特别是设法减少机组非计划降出力和非计划停运次数。

3 节能效果

两台燃机在实施了以上优化方案后,厂用电率下降明显。经济性计算过程如下:

厂用电负荷计算采用估算法计算(6kV 主要辅机耗电量如表1所示),公式为

式中:I-电动机运行电流(A);

η-电动机额定电压(V);

表1 6 kV辅机耗电量

1)机组启动过程

(1)机组点火前8 h,循环水泵使用停机泵至点火前0.5 h,相比使用6 kV循环水泵

比低速循泵节约(667-145)×7.5=3 915 kWh。

(2)使用停机凝泵给高压汽包上水至点火水位,相比使用6 kV高压给水泵

(3)机组启动后,进汽前启动循泵,相比启机前启动循泵

以高速循泵节约1 008.7×1.2=1 210.44 kWh。

(4)按照节能措施执行后,每次启动前准备工作可以节约2 h,每小时高厂变电量大约为500 kWh,总计500×2=1 000 kWh

启动过程节约用电 6 477.45+646.4+1 210.44+1 000=9 334.29 kWh。

2)机组停机过程

(1)解列后及时停运循泵

以高速循泵节约1 008.7×0.17=171.479 kWh。

(2)及时将凝泵切换停机凝泵

(274.2-36.8)×2=546.8 kWh。

(3)及时将循泵切换停机循泵

以高速循泵节约(1 008.7-145)× 0.5=431.85 kWh

停机过程节约用电171.479+546.8+431.85=1 150.1 kWh。

3)正常运行阶段

(1)使用变频凝泵

每小时节约电量:440.7-274.2=166.5 kWh。

(2)使用变频高压给水泵

每小时节约电量:1 847.3-1 417.4=429.9 kWh。

(3)适时切换循泵高低速

每小时节约电量:1 008.7-667=341.7 kWh

每年机组运行小时数按2 500 h 计算,正常运行中可节约用电(166.5+429.9)×2 500+341.7×1 000+667×500=216.62万kWh。

4)停机后减少主变空载损耗

燃机主变设计空载损耗为170 kW,正常在低负荷运行时,为防止变压器局部过热,开1~2 组冷却器,加上少量的负载损耗,在停机情况下,单台主变总的损耗超过200 kW。

燃机高厂变设计空载损耗为15 kW,25%负载时的负载损耗为6.875 kW,50%负载时负载损耗为27.5 kW。在低负荷情况下,单台高厂变总的损耗超过20 kW。

综合而言,在燃机机组停运的情况下,单台机组的变压器损耗加起来大约220 kW。结合机组实际运行情况,暂按单台机停运一年(8 760 h)作为估计基础(实际更高),每年损耗电量192.72万kWh。

按下网电价0.57 元/kWh 为计算基础,每年需支付约110 万元的无效损耗电费,单台主变空载损耗按220 kW 计算,全年可节约用电220×100×24=52.8万kWh,共降低厂用电率0.053%。

通过精细化管理、对标管理和节能管理,扬电公司的厂用电率逐年下降(见表2)。目前,机组厂用电率达1.58%,为同类型机组厂用电率的2/3。同时,扬电公司#1 机组还荣获全国400~480 MW“F”级改进型纯凝机组厂用电率最优奖。我们将继续秉承绿色能源理念,加强节能管理工作,继续保持行业领先和标杆地位。

表2 经济性比较

4 结语

厂用电率是衡量发电机组运行经济性的重要指标,降低厂用电率对电厂节能降耗有着重要意义,通过优化辅机运行方式、改造厂用电源、节能调度等方式可以有效降低厂用电率。评价电厂经济性的指标并不仅仅是厂用电率,还有气耗率、热耗率等指标,因此电厂节能降耗应当统筹管理,寻找最优解决方案。

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