高密度沉淀池/反硝化深床滤池在污水处理厂提标改造工程中应用

2020-09-12 14:16张钰彩吕军辉
中国科技纵横 2020年8期
关键词:污水处理厂

张钰彩 吕军辉

摘 要:某污水处理厂设计规模为10×104m3/d,污水处理厂采用A2O工艺,为了使出水水质能够达到地表水准Ⅳ类水质标准,采用高密度沉淀池+反硝化深床滤池工艺进行提标改造,通过对比分析改造前后的运行效果发现,经提高改造后,出水BOD5≤6mg/L、COD≤30mg/L、SS≤10mg/L、NH3-N≤1.5mg/L、TN≤12mg/L、TP≤0.3mg/L,出水水质全部达到地表水准Ⅳ类水质标准。

关键词:污水处理厂;提标改造;高密度沉淀池;反硝化深床滤池

中图分类号:X703 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2020)08-0025-01

0 引言

随着人们对环境的更加重视,国家对城镇污水处理厂污染物排放标准的提高,对污水处理提出了更严格的要求。该污水处理厂2015年出水从《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)[1]一级B排放标准提高到一级A排放标准。为了尽快与国家排放标准接轨,根据地方政策要求,要求2019年对该污水处理厂进行提标改造,出水从《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准提高到地表水准Ⅳ类水质标准。该污水处理厂采用A2O工艺,现状出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准。

1 现状工艺流程及运行情况

1.1 现状污水处理工艺介绍

现状污水处理工艺:粗格栅→细格栅→曝气沉砂池→初沉池→A2O工艺→二沉池→紫外线消毒→出水附近水系,设计规模为10万m3/d[2]。

1.2 原进、出水水质(见表1)

1.3 污水厂现状分析

该污水处理厂原设计进水水质较低,主要为生活污水,现状实际进水水质较高,有部分工业废水排入,导致水质波动较大,进水水质指标超出原设计值,严重影响出水稳定性。因此,本次提标改造应充分考虑进水水质超标时的设计余量[3]。

该污水处理厂现状出水执行一级A标准,各项指标基本达到要求。本次提标改造的重点是脱氮除碳、去除SS及提高TP、TN的去除效果,同时保证出水水质稳定。

原设计中缺少化学除磷工艺,仅在生物池出水投加除磷药剂,除磷效率低下。因此,本次提标改造考虑增加化学除磷工艺,新建处理能力10m3/d的高效混凝沉淀池。

原设计过滤单元,无法保证出水稳定达标。因此,本次提标改造考虑新建反硝化深床滤池作为过滤单元,同时保障TN稳定达标。

2 提标改造设計进、出水水质(见表2)

3 提标改造工艺设计

3.1 提标改造工艺的确定

根据提标改造进出水水质,需提升的指标有COD、BOD、氨氮、TP、TN[4-5]。

(1)提升COD、BOD、氨氮指标考虑采用加强生化处理系统功能,保障指标稳定达到提标改造要求。可考虑的手段有:增设硝化液回流泵,提高硝化液回流比,从而提高脱氮效率;在生化池内投加填料,提高微生物量提高脱氮、除碳效率。

(2)提升总磷指标通常采用的工程手段有生化除磷和化学除磷,该二污进水TP已超出可采用生物除磷范畴,因此必须考虑采用化学除磷。本次化学除磷采用高密度沉淀池。

(3)提升总氮指标拟优化A2O池运行参数,增大硝化液回流比,尽可能在生化池解决总氮问题,为了提高达标保证率,增设独立的生物脱氮工艺单元反硝化深床滤池,在设计参数取值上无需过于保守,并增设碳源投加和存储设备设施。

3.2提标改造后的工艺流程

“格栅+沉砂池+初沉池+生物池+二沉池+高效混凝沉淀池+反硝化深床滤池+紫外消毒池+计量槽”。

3.3 主要构筑物及设备参数

(1)生物池因进水总氮远高于设计值,原设计硝化液回流比偏小,本次设计增大回流比,在原有6台硝化液回流泵基础上新增硝化液回流泵4台,流量2083m3/h,扬程0.8m,功率20kW,使回流比达到400,提高总氮去除率。同时在好氧段投加MBBR填料,增加污泥浓度,从而提高脱氮除碳效率。

(2)新建高密度沉淀池。原设计缺少化学除磷工艺,仅在生物池出水投加除磷药剂,除磷效率低下,故此次新建10m3/d的高密度沉淀池,同时去除TP、SS、有机物等污染物,保证出水稳定达标排放。高密度沉淀池1座(分两组),由混凝区、絮凝区、沉淀区、浓缩区、污泥回流系统及污泥排放系统组合,其中混凝区停留时间为2min,絮凝区停留时间为7min,沉淀区负荷为15.5m3/(m2/h)。高密度沉淀池采用钢筋混凝土结构,尺寸为32.4m×31.25m×6.5m。

主要设备:混凝池搅拌器,4台,功率4kW。絮凝池搅拌器,2台,功率11kW。中心传动刮泥机2台,功率0.55kW。污泥回流泵4台,流量110m3/h,压力2bar,功率18.5kW,变频控制。污泥排放泵2台,流量110m3/h,压力2bar,功率18.5kW。

(3)新建反硝化深床滤池。深床滤池设计8格。滤速5.9m/h,采用钢筋混凝土结构,尺寸为46.0m×36.5m×7.2m。

主要设备:反冲洗水泵3台,流量650m3/h,扬程10.7m,功率30kW。反冲洗风机3台,风量4854m3/h,风压79.2kPa,功率160kW。反洗废水排放泵2台,流量270m3/h,扬程7.6m,功率11kW。碳源投加装置1套,其中1台,储罐50m3(10d的储存用量),碳源投加泵3台,流量700L/h,扬程60m,功率0.75kW。

4 运行效果及成本效益分析

本次提标改造总投资1.3亿元,新增运行费用0.278元/m3,其中电费新增0.066元/m3,药剂费新增0.212元/m3。提标改造工程建成投运后,COD、BOD、NH3-N、TP、TN削减量分别为73、15、12、0.7、11t/a。由此可见,该提标改造工程投资少、新增运行费用较低且环境效益显著。

5 结语

(1)通过增设高密度沉淀池、反硝化深床滤池设施后,系统运行稳定,各项出水指标均能稳定达到地表水准Ⅳ类水质标准。(2)提标改造后的运行结果表明,经过高密度沉淀池、反硝化深床滤池处理后,平面出水TP<0.3mg/L,TN<12mg/L,SS<10mg/L,除磷脱氮效果明显。(3)本项目提标改造进一步消减了污染物排放量,对当地水环境的改善及流域水环境保护有积极的作用。

参考文献

[1] GB18918-2002,城镇污水处理厂污染物排放标准[S].

[2] 李慧.高效沉淀池的工艺设计与应用案例[J].净水技术,2012,31(2):84-87.

[3] 张双,陈贵生,杨仁凯,等.高密度沉淀池在污水处理厂提标改造工程的应用[J].中国给水排水,2019,35(24):80-84.

[4] 成匡.反硝化深床滤池工艺提标改造污水处理厂工艺设计研究[J].广东化工,2019(6):177-178.

[5] 李采芳,杨丹,王志刚.A/O+高效沉淀+深床滤池用于污水厂提标扩建[J].中国给水排水,2018,34(16):88-92.

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