排污泵轴系不对中故障诊断及处理

2020-09-24 06:19沈晨炎葛江磊
设备管理与维修 2020年15期
关键词:联轴器轴系频谱

沈晨炎,葛江磊

(杭州汽轮机股份有限公司,浙江杭州 310022)

0 引言

现代大型企业中大型精密设备不断增多,一旦出现故障,往往会因为设备精密程度和机械复杂程度很高,维修时受到配件、人员、技术条件等限制较多,拆卸时也有所顾忌,难以迅速确定故障源,达到及时、精准修复的目的。如今的设备状态检测技术日趋成熟,运用振动状态检测技术,可以在各类设备运行中或基本不拆卸的情况下,判断故障产生的部位和原因,对故障进行早期预测和及时诊断。机械设备振动状态诊断技术具有十分广阔的应用前景,非常适合在企业的设备维护中推广和运用。

1 故障现象

某企业污水泵房安装两套(1#,2#)排污泵系统,排污泵系统由一台Y2-250M-4 三相异步电机和一台300ZW800-14 自吸无堵塞排污泵组成,中间通过联轴器联接,三相异步电机额定转速1480 r/min。

在使用过程中,1#排污泵系统运行时现场噪声很大,达93 dB,而2#排污泵系统运行时现场噪声只有45 dB。

在应用振动状态检测故障诊断技术之前,设备管理部门按照传统的维修方式,将排污泵打开检查,并对排污泵叶轮进行拆除,做过动平衡,但回装后问题依然存在。

2 振动状态检测数据分析故障类型

根据三相异步电机额定转速1480 r/min,计算得电机转频在24.6 Hz 附近,近似认为该转频为25 Hz。水泵与电机通过联轴器直连,转频与电机相同。

选取1#排污泵系统较为典型的振动频率图谱,说明被测设备的故障情况。现场排污泵系统测点分布见图1。

图1 现场排污泵系统测点分布

运用振动故障分析检测。如图2、图3 所示,1#电机轴承振动主要集中在转频25 Hz,带有明显2 倍频,轴承径向振幅37 μm,轴向振动幅值67.2 μm;轴向振动大于径向振动。1#电机外壳径向振动主要集中在转频25 Hz,幅值30.7 μm。对比电机轴承振动频谱图,振动幅值在电机轴承处较大,因此判断电机轴承应更接近故障源。

分析:根据对转子系统不平衡类型的研究,频谱中出现2 倍频成分,轴向振动较大的情况,是转子系统不对中故障。1#排污泵系统实测图谱符合转子系统不对中故障频谱特征。

图2 1#电机轴承径向频谱

图3 1#电机轴承轴向频谱

3 振源分析

根据转轴系统故障类型,对转轴进行进一步振动状态检测,查找振源。

分析水泵轴承时域振动,得到1#水泵轴承附近振动幅值非常大,峰谷值大于800 μm,幅值为电机和联轴器的近10 倍,分析认为这里是主要的振源所在。

分析水泵轴承频谱,1#水泵轴承振动的主要频率是低频,并且振动频率不固定,25 Hz 的转频反而不明显。

1#排污泵轴承附近出现较大低频振动情况分析:轴系不对中引起整个轴系振动,远端的水泵轴承受影响更大,加上受水流冲击的影响,使泵水下部分或叶轮的振动加大,造成水泵轴的低频窜动,导致轴瓦振动。

检查1#污水泵系统联轴器偏心情况:径向1.9 mm,轴向1.5 mm。参照弹性圆柱销联轴器同轴度允许偏差规定范围(表1),1#排污泵系统联轴器偏差已超过规定范围。

表1 弹性圆柱销联轴器同轴度允许偏差规定范围

4 故障排除与振动状态验证

通过分析判断,针对1#排污泵系统转轴系统进行调校,调整部分包括电机底座支架,联轴器矫正等,之后测得联轴器偏心情况:径向<1.0 mm,轴向<0.5 mm。再次对1#水泵轴承轴部分进行振动状态检测,见图4、图5。

图4 1#水泵轴承轴向振动频谱

图5 1#水泵轴承径向振动频谱

如图4、图5 所示,系统轴系调整后,水泵轴承附近振动情况很好,振动集中在25 Hz 的转频,比调整1#水泵轴承正负峰值近800 μm 的情况,幅值降至小于0.1 μm,图形正常,1#排污泵系统附近环境噪声由93 dB 降至47 dB。

5 总结

这是一起典型的轴系不平衡故障案例,虽然排污水泵的轴和叶轮已经做过动平衡处理,但却忽略了联轴器的不平衡因素。水泵轴承在频谱图表现出大幅振动,也会影响对故障源的判断。此类轴系不平衡故障,通过调校以联轴器为主的轴系同轴度,对于改善系统的振动情况十分有效。

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