葡萄酒工生产废水处理工艺的研究

2020-11-28 07:52王晓
商情 2020年21期

王晓

【摘要】某公司主要从事荀萄酒的生产与销售,该企业所排放的废水属于高浓度有机废水,排放水量50m3/d,主要污染指标为COD≤9500mg/L,經水解+厌氧+AO+芬顿处理工艺处理后,排放废水达到出水水质达到《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》表3一级排放标准,COD≤60mg/L,色度≤40倍,氨氮≤15mg/L。

【关键词】葡萄酒生产废水 厌氧 好氧 芬顿

1、设计处理水量、水质

1.1 原水水量:

根据生产规模、工艺和厂方要求,设计规模为Q=50m3/d。为了确保以后生产规模扩大,处理水量留有一定余量。

1.2 原水水质:

1.3 出水水质

根据厂方要求,出水水质达到《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》DB37/676-2007表3一级排放标准:

2、工艺流程的选择、确定

2.1 废永处理工艺流程:

葡萄酒生产废水→调节水解→厌氧→AO→芬顿氧化→达标排放

污水进入格栅井,经格栅去除大块悬浮物,后自流进入调节酸不匕池,进行水量水质的调节,并且设置循环泵进行污泥回流。调节酸化池中的水位处于高液位时水泵自动启动;泵人厌氧池,通过厌氧菌厌氧发酵作用去除水中大部分有机物,此工艺COD去除率达90%以上。废水经厌氧池后出水进入厌氧为山定池,沉淀后的上清液进AO反应池,经缺氧、好氧处理后自流到中沉池,污水在中沉池中沉淀澄清后用泵提升至高级芬顿氧化装置,污水经高级芬顿氧化装置处理后自流到二沉池,二沉池出水进入混凝沉淀池,通过进一步加药处理,去除COD、SS等。最后出水进入清水池,出水即可达标排放。

调节酸化池、各个沉淀池的剩余污泥排至污泥浓缩池,污泥浓缩池的上清液回流至调节酸化池进行再处理。经过浓缩的污泥经脱水机压滤,所得泥饼外运进行无害化处理。

2.2 主要工艺单元说

2.2.1 调节酸化池:同时具有调节池和水解酸化池的特点,调节酸化池就是在调节池里面加活性污泥和进行污泥回流,保持一定浓度的酸化细菌。设计参数:停留时间24h,有效容积:50m3,结构形式:地下式钢混结构。配套主要设备:循环泵2台(1用1备)流量:20m3/h,扬程:7m;功率:0.75Kw,提升泵2台(1用t备)流量:3m3/h,扬程:15m;功率:0.75Kw。

2.2.2 EGSB厌氧反应器:其构造与UASB反应器有相似,可以分为进水配水系统、反应区、三相分离区和出水渠系统。与UASB反应器不同之处是,EGSB反应器设有专门的出水回流系统。EGSB反应器一般为圆柱状塔形,特点是具有很大的高径比,一般可达3-5,生产装置反应器的高度可达15-20米。颗粒污泥的膨胀床改善了废水中有机物与微生物之间的接触,强化了传质效果,提高了反应器的生化反应速度,从而大大提高了反应器的处理效能。

设计参数:停留时间72h总有效容积:150m3,结构形式:钢结构环氧煤沥青漆防腐。主要配套设备:厌氧提升泵2台(1用1备),流量:3m3/h,扬程:22m;功率:1.5Kw,循环泵2台(1用1备),流量:15m3/h,扬程:15m;功率:1.5Kw,电磁流量计1套,PH值在线检测仪:1套,10m3双膜储气罐1台,火炬燃烧系统1套。

2.2.3 A/O池:前置反硝化工艺,氧化分解有机污染物及氨氮。A池设计参数:停留时间20h,有效容积44m3,O池设计参数:停留时间36h,有效容积75m3,结构形式:半地上式钢混结构,A池0池合建,1座2格。主要配套设备:风机2台(1用1备),Q=1.19m3/min,压力:49Kpa,功率:3kw,硝化液回流泵2台(1用1备),流量:3m3/h,扬程:15m;功率:0.75Kw,污泥泵2台(1用1备),流量:2m3/h,扬程:10m;功率:0.75Kw。

2.2.4 芬顿氧化塔:Fentan氧化法是一种采用过氧化氢为氧化剂、以亚铁盐为催化剂的均相催化氧化法。设计参数:停留时间2h,有效容积:4.2m3,结构形式:316L不锈钢材质,数量:1台,配套主要设备:循环泵2台(1用1备)流量:3m3/h,扬程:20m;功率:1.5Kw。加药系统3套(配套加药桶3个、搅拌机1台,计量泵3台。搅拌机功率:0.7Kw,计量泵功率:60w),在线pH计1台。

3、运行效果

该工程于2015年6月竣工并进行调试,2015年7月开始24小时连续运行。根据现场调试结果,出水水质全面达标。具体情况如表3-1所示。

4.1 工程投资

该工程总投资为85万元,其中土建投资40万元,设备材料及其它投资45万元。

4.2 运行成本

该工程运行费用为4.47元/m3,其中:①电费为2.55元/m3[按0.65元/(kW.h)计];②药剂费为1.12元/m3;③人工费为0.8元/m3