SMS连铸连轧生产线通讯电缆故障分析及处理

2020-12-14 04:08黄奇志江新
科学与财富 2020年30期
关键词:故障

黄奇志 江新

摘 要:本文就铜陵有色铜冠铜材分公司SMS连铸连轧生产线出现的铸机塞棒电机出现的通讯电缆故障,简要介绍了其控制原理等,并对此故障处理进行了探讨及总结。

关键词:塞棒电机;通讯电缆;故障

一、控制系统简介

铜陵有色金属集团股份有限公司铜冠铜材分公司,2013年引进引进德国SMS Meer公司的CR3500连铸连轧铜杆生产线,其中配套美国Hazelett 双带铸机。

铸机中的塞棒电机(西门子1FK7080-5AF71-1UA0)的控制由西门子控制器U15, S120驱动电源模块U35以及塞棒电机模块U25实现。

塞棒电机具体电气控制如下:

塞棒电机带有编码器(STOPPER ROD RESOLVER),即“旋转变压器”, 编码器与控制单元之间由DRIVE-CLIQ通讯电缆连接。

二、故障情况描述:

2019年8月16日,2019年8月25日及2019年9月4日,先后出现三次铸机塞棒电机通讯电缆故障,故障报警在操作台上显示为塞棒驱动故障(stopper drive fault), 在控制器(U15)上显示为F31885。

对于故障报警情况,根据西门子SINAMICS S120手册,可以查看其故障和警告列表如下:

即表示编码器与控制单元之间的DRIVE-CLIQ通讯有故障。

后更换通讯电缆后均正常。

三、故障原因分析:

三次故障均發生在铸机正常停机,之后准备生产时出现。

在第一次出现故障后,即更换了控制器U15, 塞棒电机模块U25,另外更换了塞棒电机(内装配编码器)整体。

在第三次出现故障后,又更换了S120驱动电源模块U35。

2019年9月4日检查故障的通讯电缆,发现靠近塞棒电机编码器一侧出现短路情况(编码器的工作电压线)。其另外4根信号线也短路。

另外,检查此前的8月25日出现故障的通讯电缆,其故障情况和上面一样。

解开通讯电缆,详细查找故障点及故障情况,发现在靠近编码器侧约80cm处,六根线都明显出现因过热导致线缆绝缘层破坏的状况,可见内部铜丝裸露,所以六根线之间发生短路(1,2,3,6及A,B)。最后两次都是一样的故障,且故障点位置也差不多。

故此归纳起来发生编码器通讯电缆故障情况为1、均发生在塞棒电机启动时(此时约有1小时时间烘中包);2、通讯电缆出现短路类故障,且短路点靠近塞棒电机侧。所以需要分析什么原因导致通讯电缆短路。

出现通讯电缆短路,原因有外部高温、挤压等情况;或是大电流流过通讯电缆。所以需要重点分析此通讯电缆连接的器件即编码器。

(一)、外部高温、挤压等情况

检查损坏的通讯电缆,由于电缆外观没有异常,所以几乎可以排除其外部高温、挤压等的可能。

(二)、大电流流过通讯电缆情况

对此需要分析编码器Resolver。,编码器Resolver实际上存在着两个旋转的变压器,前一个变压器的初级是固定在定子上的输入线圈,次级是转子上的第一个绕组。通过参考电源(Ref +/-)为输入线圈施以正弦交变电流,Resolver 的转子上就会因电磁感应而产生一个交变电流,由于这个变压器的绕组中心是在转子旋转轴线上的,因此无论其角度位置如何,转子上感应产生的电流都是相同的,也就是说,在转子线圈回路中的两个绕组上都会有一个固定的交变电流。

故障发生在塞棒电机得电的时候(在铸机正常停机,之后准备生产),有大电流流过通讯电缆。理论上分析有如下情况会导致此:

1、编码器Resolver参考电源(Ref +/-)出现高压,即在输入线圈侧本身就会产生大电流,同时会导致输出线圈侧产生高压,并产生大电流。

2、如果接地有问题,会导致大电流流过通讯电缆。

3、编码器Resolver本身出现故障。

对于第一种情况,则说明塞棒电机模块U25有异常,如果这样,那么应该更可能在靠近U25侧(在距离塞棒电机侧约30米远处的控制室)的通讯电缆过热短路。但是由于此模块在第一次出现通讯电缆故障时即已经更换过,且塞棒电机模块U25自身有很多保护。另外检查此模块中DCP,DCN以及24VDC电压正常,并且不至于出现在塞棒电机得电的时候。故此基本上可以排除。

第二种情况则是说明大电流不是出自塞棒电机模块U25,那么可能在于塞棒电机侧接地出现问题。

而且如果接地出现问题,将会导致感应电压,在编码器Resolver中由于实际上存在着两个旋转的变压器作用下,极有可能产生高压及大电流,况且之前更换过塞棒电机,完全可能是没有接好接地线。随后对于接地进行检查,未见异常。

第三种情况则是说明编码器Resolver中输入线圈绕组近似短路,但是检测其阻值正常,而且在换过新电缆后运行正常一段时间。故此基本上也可以排除。

所以至此,对于造成通讯电缆故障的所有可能都进行了排除,问题点并未找到。我们对于通讯电缆发生的故障位置,以及发生的时间段再次分析,并对于在此状况下现场检查,发现此时间段正是天然气烘烤浇包的过程。由于此时烧嘴的火焰是喷射状态,塞棒电机离此距离不远,且因急于恢复生产,后来更换敷设的通讯电缆路径未严格按照技术规范要求,所以高温可能导致电缆损坏。

为了验证此分析判断,我们将一段通讯电缆放置在靠近浇包位置,在天然气烘烤浇包后进行测试,发现通讯电缆绿色的绝缘外皮并没有明显变化,但是其内部的电线绝缘已经发生明显老化,其中有些电线之间已经粘接在一起而短路,这个试验验证了我们的分析判断。

四、结论:

本文就铜冠铜材分公司SMS连铸连轧生产线出现的铸机塞棒电机通讯电缆故障,对其故障情况进行描述,以及故障原因进行分析,我们认为此类故障有一定的隐蔽性,所以给故障处理带来很大的难度。但是重点就通讯电缆发生的故障位置,以及发生的时间段分析,是我们此次处理故障的启发。

通过本次故障处理,同时我们也给出相应的对策,一是严格按照技术规范要求,对于更换敷设的通讯电缆安装在单独的、够强度的钢管中,钢管远离EMI及RFI电磁,离动力电缆一定的距离。二是通讯电缆路径尽可能的短。三是增强通讯电缆的耐温防护,即在与中包之间增加隔热装置,同时通讯电缆本身增加隔热套管。

参考文献:

[1]《Hazelett CR3500 Electrical System Mannul》.

[2]《SINAMICS S120/S150》.

[3]《Resolver 是怎么工作的 》.

作者简介:

黄奇志,1967年6月,安徽桐城人,现供职铜陵有色铜冠铜材公司,高级技术主管,学士学位,研究方向电气自动化。

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