导弹在海洋环境下的三防改进设计

2021-05-25 00:16张跃峰李冲冲
科技与创新 2021年9期
关键词:壳体插头插座

钟 翔,程 翔,张跃峰,李冲冲

(中国空空导弹研究院,河南 洛阳471009)

1 引言

军事电子产品的海洋环境适应性主要包括防潮湿、防霉菌和防盐雾腐蚀(简称“三防”),它是衡量海洋环境适应性重要的战术技术指标之一。

随着中国各型战斗机的研制和服役,为保证战斗机的战斗力,空空导弹要求随载机战训值班,但恶劣的海洋环境会严重影响导弹,尤其影响弹上暴露的外部接口。美国空军总部对沿海基地使用的产品进行故障调查与分析,结果表明,17%的故障产品是由潮湿、盐雾、霉菌引起的。从1979-06—1980-06,A-7 对地攻击机每年的腐蚀维护费用高达1 350 万美元,占维修总费用的19%;F-4 舰载机每年的腐蚀维护费用为818 万美元,占14.8%;F-14 舰载机每年的腐蚀维护费用为829 万美元,占18.1%。

触发机构是空空导弹的重要组成部分,要求具有正常的贮存寿命和极高的可靠性,在海洋环境下触发机构不能出现电气性能下降、机械强度降低、功能失效等情况。

本文根据海洋环境试验情况所暴露的问题,对导弹该系统进行了密封、材料、表处理改进,并提出了密封性试验方法和验证,满足海洋环境适应性要求。

2 背景介绍

2.1 三防要求

经查阅相关文献及国军标,依据外部暴露区域和内部封闭区域的不同要求,汇总海洋环境的三防试验条件,如表1所示。

2.2 组成

触发机构安装在顶盖上,位于动力部件舱与战斗部舱对接形成的空间内(简称“动力部件头部”),包括主体(含连接总装电缆的触发插座)、支架、短路插头/座、开关等。

短路插头/座对触发主体进行短路保护,短路插座与动力部件之间有密封圈;开关用于导弹发射时形成物理分离信号,与动力部件之间无密封;支架位于动力部件正下方,用于固定触发主体的触发插座,支架与动力部件之间、触发插座与支架之间均无密封。

触发机构所用的材料与表面处理如表2 所示。

表1 三防试验条件

表2 触发机构材料及表面处理

2.3 现象描述

某导弹在海洋环境放置15 d 后拆卸检查,在动力部件头部存在漏水、漏气现象,触发机构出现锈蚀、积水、霉菌等故障现象。

短路插头锈蚀明显,红色飘带褪色发白,插头的连接环表面全部生锈。短路插头/插座连接处完全腐蚀,沉积物颜色发白并形成粘连,使短路插头无法正常取下;短路插座与壳体连接部位也存在锈蚀,如图1 所示。同时拆卸后发现所有标准件均发生锈蚀。

水滴从开关销头与壳体的安装间隙处渗入,并从支架与壳体的安装间隙处流出,在动力部件壳体、顶盖、触发插座处残留大量的铁锈及尘土。

图1 短路插头/插座腐蚀情况

开关销头和与动力部件壳体对接面腐蚀明显,锈蚀部分已覆盖基体。支架表面的黑色阳极化层存在掉皮和斑点现象。

3 海洋环境适应性设计

动力部件头部的密闭空腔与外界环境大气之间存在压差,受海拔高度、环境温度等影响压差不一致,由于动力部件头部多个对外接口无密封,使酸性水汽甚至雨水、海水渗入动力部件头部,发生各种故障。

由于海洋环境适应性要求极高,触发机构的零部件如改为钛合金、达克罗等虽可满足三防要求,但承压强度、成本等多个方面无法接受。

反之,如果动力部件头部实现有效水密甚至气密,那么触发机构的三防要求将大幅度降低,因此支架、开关与动力部件壳体之间必须采取防水、防压差措施,杜绝漏气、漏水现象。防水方面,为杜绝雨水、海水从动力部件头部的外部接口缝隙渗入。防压差包括两种情况:高温(+70 ℃)高海拔时内腔压力大于外界环境气压,经计算极限值为0.055 MPa;低温(-50 ℃)低海拔时内腔压力小于外界环境气压,经计算极限值为0.035 MPa。

在解决触发机构密封的前提下再合理替换部分材料、表处理,以下进行详细叙述。

3.1 短路插座/头

对短路插座/头进行如下更改:①短路插座/头的金属壳体更换为316 L 不锈钢(022Cr17Ni12Mo2),壳体表面钝化;该材料已通过了表2 的盐雾和酸性大气试验考核,并经1000h的盐雾专项试验不锈蚀,当前已成熟应用至多个舰载武器型号上。②飘带长期在海洋环境下,被日照、湿热老化后褪色,改为定期更换。③短路插座的O 形圈材料更换为HK6140F红色防霉硅橡胶,按照GJB 150.10A—2009 的11 组菌种加短柄帚菌进行28 d 考核,满足一级霉菌要求。④短路插头滚花处红色油墨牌号更换为耐海洋环境专用油墨。

3.2 支架

对支架进行了结构改进,增加一个弧形凸台与动力部件壳体窗口对接,且装配时凸台外环面涂抹硅橡胶以实现水密,支架改进如图2 所示。

针对表处理不满足的情况,在黑色阳极化处理后,喷涂S31-11 聚氨酯烘干绝缘清漆。

3.3 开关

对开关进行结构改进(如图3 所示),在销头根部增加一个密封槽,通过压缩密封垫(HK6140F 红色防霉硅橡胶)的方式实现水密。

图2 支架改进

图3 开关改进

3.4 触发插座

触发插座材料由铝合金镀镍改为316L 不锈钢表面钝化,此外触发插座与支架之间增增强密封,采用专用方盘胶垫(材料为HK6140F 红色防霉硅橡胶)进行压缩密封,经插座单独密封试验表明1 个大气压差无泄漏,实现了有效气密,如图4 所示。

图4 密封措施

3.5 标准件

标准件全部采用沉头螺钉,装配时锥面涂抹硅橡胶,且材料更换为316 L 不锈钢表面钝化处理,可有效防锈。

4 密封性试验验证

本文提出了一种简单、易实现的密封性试验方法,将模拟触发机构装配在模拟动力部件头部空腔的工装内,进行以下两种试验考核:①工装抽真空试验,考核内腔压力小于外界气压的情况,如图5 所示。在该情况下使用真空泵连续3次抽真空,使压差达到0.035 MPa 后保持5 min,每隔1 min 观察压力表数据,经检测压力表数值稳定,表明无泄漏发生,气密(外界压力大)满足要求。②工装浸水充气试验,考核外部接口水密效果及内腔压力大于外界压力的情况,如图6所示。

图5 抽真空试验图

图6 浸水充气试验

在该情况下连续3 次进行了0.055 MPa 的5 min 充气试验,观测是否有气泡产生以及压力表下降情况,经检测无气泡产生,压力表数值稳定,表明无泄漏发生,水密、气密(内腔压力大)满足要求。

该试验方法机理清晰,简单高效,可推广至其他舱段及整弹应用。

5 结论

对触发机构从密封、材料、表面处理等进行了改进设计,能够有效提升三防性能;提出了一种简单高效的气密/水密试验方法,可以有效考核舱段外露接口的密封性;下阶段进行整弹的海洋环境90 d 露天放置试验,考核三防效果。

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