山东某金矿选厂磨浮工艺参数优化试验探究与应用

2021-06-21 14:12温建波
世界有色金属 2021年4期
关键词:球磨机旋流器粒级

刘 颖,隆 岗,温建波

(中矿金业股份有限公司技术中心,山东 烟台 264010)

1 课题研发的背景及存在的问题

某金矿选厂原东系列为MQG1530和MQG2130球磨机2台,分别与FG-15单螺旋分级机和FG-20单螺旋分级机组成闭路磨矿,因设备老旧、处理量低、成本高和工艺参数达不到技术要求等原因,于2017年底-2018年初完成了磨浮东系列技改[1]。其中,磨矿系统更换为MQY2740球磨机和FX500×2旋流器组(即1#磨)。自2018年4月份投入生产使用后,磨浮技术指标明显改善,尾矿“跑高”现象极少发生。但磨矿系统还存在以下问题:

处理量维持在1000t/d左右,处理量偏低。为了满足细度(-200目)44%~50%的工艺参数要求,并使旋流器给矿压力值达到标准范围,现场分级泵池和球磨前加水量偏多,导致返砂量偏多,磨矿新给矿量偏低。

球磨出料端吐石子严重。球磨磨前补水、分级泵池补水和返砂量偏多,同时粉料仓给矿偏粗,导致偏粗矿石磨矿时间短,粗粒矿石易被矿浆带出,表现为“吐石子”现象。另外,吐出的粗粒矿石经分级泵打入旋流器组中,也加重了旋流器筒体和返砂溜槽的磨损程度。

外部给入循环水不稳定,导致自动化控制系统不稳定,进而影响工艺流程稳定[2]。分级泵池加水量一般在33m3/h以上,外部给入的循环水来自选厂高位水池,但高位水池液位波动较大,导致加水量出现频繁的骤减,表现为旋流器溢流浓度和流量骤然变化,进一步造成浮选液面波动,从而影响浮选指标。

2 技术创新课题内容

为了解决以上问题,经过研究,围绕1#球磨产能提升进行了以下试验探索和优化[3]。

降低入磨粉矿的粒度。按照磨矿原理,降低入磨粒度可有效提升磨矿设备处理能力。结合现场现状,将破碎系统闭路筛下层中间位置的11.5*27mm筛网(2#、3#、4#行共6块)更换为10*15mm筛网。

图1 球磨出料端

图2 球磨吐出的石子

优化旋流器溢流浓度和细度两项关键工艺参数:将溢流细度44%~50%下调至41%左右,浓度48%~52%上调至52%左右。阜山选厂破碎流程零点班开车8小时打满粉料仓,由于物料在料仓内存在粒度偏析现象,故入磨物料的粒度大小呈现出“0点班<8点班<4点”,8点班粒度上午偏细、下午偏粗,4点班最粗的规律。所以生产过程中,要求球磨工根据以上粒度变化规律,观察皮带给矿粒度大小变化和湿式筛分旋流器溢流细度相结合,在满足工艺参数的前提下,合理调节给矿量;降低球磨前加水量(9-11m3/h至8-10m3/h)和分级泵池加水量(33-40m3/h至30-34m3/h);同时保障分级泵池液位在0.7m以上,管路满管,旋流器压力稳定,确保旋流器分级效果[4]。

通过对现场工艺参数的调整和破碎系统振动筛筛板尺寸的降低,球磨出料端吐石子现象明显减轻,同时又在出料端防护罩下端开口,将吐出的石子和小钢球分离出来,吐出的石子运到球磨给料皮带上。

高位水池加装液位检测与控制装置,实现回水系统自动化,循环水池液位高度能够持续稳定在2.3m以上,水压值得以保证,分级泵池的补加水量趋于稳定,对磨矿分级闭路的系统稳定性产生裨益。

图3 循环水自动化控制系统图

技术试验评价分析:

(1)旋流器返砂比校核:旋流器返砂量的大小及其粒度,不仅关系着分级过程的质量,也直接影响磨机的生产能力及工作状况[5]。在实际操作中,返砂比通常为150%~600%,为了探究工艺参数调整对旋流器返砂比的影响,进行了取样分析计算,结果见表1。

表1 旋流器返砂比取样数据

据表1知,将旋流器溢流细度调整为41%左右时,旋流器返砂比为372%,处于正常值范围内。

(2)浮选指标对比及浮尾粒级分析。

为了直观的了解1#球磨产能优化前后对后续浮选的影响,分别进行了浮选指标对比和浮尾粒级分析(包括金的分布率)。浮选指标对比见表2,浮尾粒级和金的分布率分析见表3。

表2 产能提升前后浮选对比情况

据表2知,产能提升后,旋流器溢流细度平均为41%左右,尾矿品位可维持在0.06g/t;同时在原矿品位降低的情况下,富集比提高了2.70%。

据表3可知:产能提升前尾矿中-0.074mm粒级产率为47.61%,产能提升后为41.8%,减少5.81%(其中,-0.038mm粒级减少1.97%);但+0.25mm粒级仅增加了0.60%;从金的分布率来看,产能提升后+0.25mm粒级增加11.49%,-0.038mm粒级减少10.75%。故结合计算的样品综合品位看,产能提升调整使+25mm粗粒级增加的同时,-0.038mm难选粒级也相应减少,有利于整体浮选指标的改善。

表3 产能提升前后浮尾粒级和金的分布率对比表

另外,技术试验分析的旋流器返砂比和现场给矿压力、球磨磨音及电流数值的整体状态来看,以上调整措施使旋流器和球磨机更趋于最佳工作状态[6]。

3 取得的经济效益或效果

(1)通过试验探索和优化,1#球磨产能稳定在1100t/d以上,处理能力提高了近10%,增产增效效果明显。

(2)通过技术试验分析和浮选指标对比,产能优化提升后,旋流器和球磨机更趋于最佳工作状态,对后续浮选指标稳定和改善起到积极作用。

(3)设备优化使球磨出料端几乎不吐大粒矿石,回水压力和流量显著改善,影响自动化控制系统稳定性因素得以消除。

猜你喜欢
球磨机旋流器粒级
重介质旋流器选煤技术在我国的创新发展与应用
球磨机用同步电动机起动性能分析
煤泥重介质旋流器在动力煤选煤厂粗煤泥分选中的应用
球磨机的安装、维护及常见故障原因及其处理方法
山地暗棕壤不同剖面深度的团聚体分布
不规则烧结矿余热回收竖罐内气体阻力特性
双级径向旋流器对燃烧性能的影响
烧嘴旋流器优化设计计算
某铜矿粗扫选泡沫流动特性研究
球磨机振动的分析和解决办法