粉煤气化装置快捷拆装式充气锥优化改进

2021-09-24 08:02李俊杰张林峰
氮肥与合成气 2021年10期
关键词:形圈粉煤直管

李俊杰, 张林峰

(安徽晋煤中能化工股份有限公司, 安徽临泉 236400)

在安徽晋煤中能化工股份有限公司(简称中能化工)航天炉粉煤加压气化装置中,充气锥是保证系统安全稳定运行的关键设备之一。然而在实际运行中,由于粉煤中经常出现异物(陶瓷片、金属等),导致在充气锥内部变径处经常有磨损、磨烂的情况,造成设备安全隐患。充气锥质量大,登高检修困难,耗费大量人力物力,充气锥检修更换频繁且检修时间长[1-2]。充气锥管和直管连接处使用1 a左右就会磨损损坏,不能充分利用;充气锥烧结金属部分的使用寿命为3 a,耗费成本大。

1 存在的问题

由于粉煤中出现的异物(陶瓷片、金属等)及粉煤本身的冲刷力,导致充气锥每次更换后大约使用1 a,锥管段和直管段就会出现磨损,进而损坏(见图1)。

图1 充气锥锥管段和直管段磨损

如果将充气锥连同烧结金属体一起换掉,1个充气锥的成本约3万元,中能化工一期、二期6个充气锥每年全部更换1次约18万元(不包含人力、物力费用)。同时,检修工作需要投入大量的人力、物力和精力,效率低、经济性差、作业安全风险大。

充气锥损坏后不及时更换将造成以下后果:

(1) 充气锥破损会破坏粉煤的流态化,致使粉煤锁斗下粉煤不顺畅,锁斗底部煤粉架桥;下料困难将造成煤粉给料罐出现料位低的现象,严重时会导致煤粉给料罐内没有煤粉。为了应对煤粉给料罐液位低的情况,气化系统需要降负荷,导致甲醇产量受到影响。

(2) 充气锥破损易使煤粉和充气锥碎片进入冲压管线,导致管线堵塞及加压输送系统冲压时间增长。

检修充气锥需要组织大量人力协同作业,整体拆装麻烦,托运、吊装、安装工具需求多。充气锥备件的采购及准备,以及消耗品的准备耗时久、花费多。检修充气锥对安装人员的业务技能和操作技术要求高;同时,由于检修环境受限,登高作业不便于操作,若延长检修还会影响整体生产。因此,优化改进充气锥的拆装更换工作迫在眉睫。为了快捷地检修更换充气锥,对充气锥的检修工作方式和内容进行优化,将充气锥易损坏部位分离出来。

2 改进方案

将易磨损的部位在锥管段做成组合式,检修时只要将充气锥壳体下部小法兰(见图2)拆下,即可将充气锥的锥管段和直管段取出。这极大地减少了人员的工作量,同时提高检修更换效率。检修时可以直接拆下充气锥壳体下部小法兰,节省对笨重的充气锥的大量拆装工作;而每次检修使用过1次的烧结金属体,还可以在改造后继续使用[3-4]。

1—法兰环;2—锥体2;3—筋板;4—充气锥;5—锥体1;6—接头;7—O形圈1(Φ136 mm×52.2 mm);8—连接管;9—O形圈2(Φ38 mm×3.5 mm)。

改进后充气锥的易损坏部位在直管段与锥管段接口处上下5 cm左右;将锥体出口变径处改成两段承插式,中间加O形圈密封。充气锥壳体下部小法兰通过螺栓连接,当充气锥和外筒与金属烧结体(见图3)连接密封后,通过此法兰,将充气锥完整封闭在壳体内。

图3 充气锥装配示意图

3 效果检验

改进后的充气锥达到了预期的检修效果,2019年系统运行半年多,未出现异常。改进后充气锥的检修工作效率得到了大幅度的提升,大大降低了检修成本。

3.1 直接经济效益

每个充气锥(连同烧结金属)的价格约为3万元,若只检修更换直管段和锥管段价格约为2万元,每个充气锥节省1万元;2套航天炉每年需更换6个充气锥,则每年可以节省6万元。按烧结金属体的使用周期3 a计算,每个充气锥使用周期可以节省18万元。

3.2 间接效益

将整体式充气锥分为两段式承插式中间加O形圈密封的改造,可产生以下几方面的间接效益:

(1) 每次检修多耗费时间内损失的生产效益。

(2) 每次检修开停车需放空大量原料气等。

(3) 充气锥损坏碎片进入系统,对生产的影响。

(4) 检修所涉及的人力、物力等。

4 结语

该装置由多个部件成锥形结构,便于粉煤的快速卸出,锥形整体呈斜45°流线形结构,利于粉煤靠自重力自动快速落下。该装置多处通过法兰和O形圈连接的配合使用方式,可实现化工生产中锥体快速卸出工作,具有安全、快捷、稳定的效果,便于维护装置。

该装置大大简化了充气锥的装卸工作,对充气锥进行保护性、节约性的装卸,同时降低了操作人员的受伤害概率,省时省力,经济效益可观,可广泛推广应用。

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