突出煤层“小煤柱”瓦斯治理技术研究与应用

2022-04-08 05:53冯治
煤炭与化工 2022年3期
关键词:煤柱巷道工作面

冯治

(山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司,山西 晋中 045300)

1 概 况

寺家庄矿原本采用的“以岩保煤+水力造穴”预抽煤巷条带区域瓦斯的区域防突措施存在施工穿层钻孔用时较长、成本较高,抽放达标时间较长,打钻地点工业卫生标化较差等问题,因此研究“小煤柱”瓦斯治理技术,以寺家庄矿15114工作面为研究对象。

寺家庄矿15114工作面回风巷位于中央盘区,北部为盘区大巷,西部为15112工作面(已回采),东部为15114低位抽放巷。该掘进工作面地面标高927—1 115 m,工作面标高530—600 m。15114工作面回风巷设计长度3 687 m,回风巷掘进分2个阶段布置钻孔:第一阶段(前1 687 m)采用“小煤柱掘进+以岩保煤”瓦斯治理措施;第二阶段采用底抽巷“以岩保煤+水力造穴”穿层钻孔预抽煤层瓦斯。巷道布置如图1所示。

图1 1 51 1 4工作面回风巷巷道布置Fig.1 15114 working face return air roadway layout

2 瓦斯防治措施及效果

15114工作面回风巷第一阶段(前1 687 m)采用“小煤柱+以岩保煤”瓦斯治理措施,15114低位抽放巷穿层钻孔只预抽15114回风巷以及东侧15 m范围内瓦斯,西侧10 m范围内用小煤柱瓦斯治理措施代替钻孔预抽措施。

(1)小煤柱瓦斯治理措施。15114工作面回风巷布置在邻近15112采空区卸压区域内,15114工作面回风巷西侧煤柱与15112采空区宽度为10 m,该10 m范围内不施工区域措施钻孔,在15114工作面回风巷以及东侧15 m范围内施工区域钻孔,通过测试的区域含量、局部K1值、掘进期间风流瓦斯、是否存在动力现象等数据分析该工艺的实用性。

(2)以岩保煤瓦斯治理技术。在低位抽放巷(距15号煤层顶板上方7~15 m,与回风巷水平距离5~15 m)施工穿层钻孔和机械造穴钻孔,预抽煤巷及见煤点轮廓线外15 m范围瓦斯,每4 m布置一组两列5个机械造穴钻孔。造穴设备从ZDY7200LX型液压履带钻机配套BLY-800/2型矿用履带泥浆泵车逐步升级为“大直径钻头、大扭矩钻机、大流量泵车”本煤层钻孔成套技术装备,使用ZDY10000LX型液压履带钻机,配套YB-1200/10型泥浆泵车和φ550 mm可变径机械扩孔装置。钻孔开孔直径为133 mm,见煤后0.5 m后机械扩孔装置打开进行扩孔,扩孔期间使用1 200 m3/min大流量泥浆泵进行排渣,成孔后使用空气压缩机(压力为1.5 MPa以上)对钻孔进行吹水、排渣。按1∶1.2的水灰比进行“一堵一注”封孔,封孔段不少于6 m。连抽装置为专用“U”型卡、2寸三通、高压连接装置,留设观测嘴和吹水嘴,便于连抽后将钻孔内的积水吹出。

2.1 区域防突措施布置情况

2.1.1 措施情况

15114低位抽放巷钻孔布置剖面图、15114低位抽放巷钻孔布置如图2、图3所示。

图2 1 51 1 4低位抽放巷钻孔布置剖面图Fig.2 15114 low drainage roadway drilling layout section

图3 1 51 1 4低位抽放巷钻孔布置Fig.3 15114 lowdrainage roadway drilling layout

15114工作面低位抽放巷穿层钻孔每组共布置5个钻孔,每组钻孔间距为4 m,区域预测预报钻孔每10组(40 m)取一次,2号、4号为含量孔,目前巷道已抽采达标评判800 m,区域最大预测预报原始瓦斯含量7.26 m3/t,均不超标,说明邻近采空区处于整体卸压、无突出危险区域。

2.1.2 工程施工情况

钻孔和扩孔一体化作业,钻杆连接机械扩孔装置和钻头进行钻孔作业,钻孔到扩孔位置,调整泵的流量,机械扩孔装置刀臂打开(打开直径550 mm)进行扩孔(扩孔长度5 m)。扩孔完毕后,将泵车档位调整至最大流量,利用1 200 L/min大流量水冲洗钻孔3~5 min进行排渣,最后钻孔封孔接入抽采系统。若钻孔内积水积满时,利用排水装置进行排水。

钻孔连接顺序:封孔管内伸入直径16 mm胶管—孔口安装PE直通—安装带有风管接头和观测铜嘴的弯头—连接抽放软管(接头安装管卡)和直径10 mm水管—抽放软管连入集气装置,水管连入管排。

排水顺序:关闭集气装置控制阀门—打开集气装置放水阀门泄压—打开连接钻孔的管排阀门—钻孔内胶管注入压风,积水经过封孔管流入集气装置内—放水阀门排水。

2.2 局部防突措施布置情况

巷道正前单排布置5个预测孔,孔深10 m,若预测K1值不超标,正常掘进7.2 m;若K1值超标,则布置17个深度15 m的排放孔。2020年9月到12月,回风巷预测预报88次,均不超标,K1值最大为0.4。15114回风巷局部措施布置如图4所示。

图4 1 51 1 4回风巷预测预报示意图Fig.4 15114 forecast schematic diagram of return airway

2.3 掘进期间风流瓦斯情况

15114工作面回风巷全风压实际进风量1 287 m3/min,全风压实际回风量1 291 m3/min,风机出口风量623 m3/min。单孔出煤量达到3~5 t,瓦斯抽采浓度和抽采量是普通下行钻孔的1.2~1.5倍。掘进期间,煤头瓦斯浓度最大0.51%,回风流瓦斯浓度最大0.46%,平均0.2%,日均瓦斯涌出量为0.6~2.8 m3/min,总体上掘进期间巷道风流瓦斯较低,掘进工作面瓦斯涌出量较低。

3 技术经济效果和效益

(1)15114回风巷采取“小煤柱掘进+穿层钻孔”瓦斯治理措施后,15114低位抽放巷减少施工穿层钻孔604个,减少煤段进尺9 060 m(每米单价50元),岩段进尺13 590 m(每米单价165元),减少封孔个数604个(封孔单价380元),节省资金292.487万元;由原来2个回采工作面间距30 m的煤柱优化为10 m的煤柱,回采期间可以多采20 m煤柱的煤,约增加回采煤量106 304 t(每吨单价450元),增加资金4 783.68万元。累计创造经济效益5 076.167万元。

(2)15114回风巷采用该工艺后每月单进151 m/月,最高单进182 m/月,有效解决采掘衔接紧张问题,充分释放矿井产能,创造经济效益,为突出煤层巷道的安全、快速掘进找到一条新方法。

4 结 论

(1)掘进进度显著提高。15114工作面回风巷平均每月单进151 m/月,最高单进182 m/月,日进度最高9 m。

(2)防突效果有效。15114工作面回风巷共预测预报88次,均不超标,K1值最大为0.4。

(3)抽采效果明显。单孔出煤量达到3~5 t,瓦斯抽采浓度和抽采量是普通下行钻孔的1.2~1.5倍。

(4)掘进期间瓦斯控制效果有效。掘进期间,煤头瓦斯浓度最大0.51%,回风流瓦斯浓度最大0.46%,平均0.2%,日均瓦斯涌出量为0.6~2.8 m3/min,总体上掘进期间巷道风流瓦斯较低,掘进工作面瓦斯涌出量较低。

(5)技术经济效益客观。回采期间可以多采20 m煤柱的煤,约增加回采煤量106 304 t(每吨单价450元),增加资金4 783.68万元。累计创造经济效益5 076.167万元。

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