江苏油田花页3HF井高效开发技术集成*

2022-12-30 04:44谢鑫窦正道付成林王媛媛杨小敏
石油石化节能 2022年12期
关键词:井眼开窗水泥浆

谢鑫 窦正道 付成林 王媛媛 杨小敏

(中石化江苏油田分公司石油工程技术研究院)

江苏油田经过多年开发,常规油气资源开发越来越难,资源接替已成为首要问题。2021年在首口页岩油重点探井花页1HF井施工投产后,取得很好的经济效益。2022年油田在花庄区块开展页岩油示范区的建设,部署花页3HF井,在总结花页1HF井施工经验的基础上,优化井身结构,推广优快钻井技术、长水平段固井技术,研发75∶25油基钻井液体系等,保障该井顺利实施。形成了页岩油高效钻井集成技术,对示范区的建设具有重要意义。

1 存在问题

1)井壁稳定性差,钻井施工风险高。苏北盆地阜宁组“七尖峰”、“四尖峰”地层破碎,裂缝发育,极易垮塌。邻井岩心和岩屑的矿物组分分析可知,阜二段黏土矿物约25.5%,脆性型矿物在76.8%左右,岩心水化作用明显,自然存放24 h后,岩心即散成小破碎。

2)施工周期长,页岩周期性垮塌风险高。在已钻钻井中,盐城1侧井钻井工艺不配套,增加钻井周期20余天,导致页岩周期性垮塌。花页1井因取芯周期过长(32 d),导致井眼垮塌掉块。机械钻速在5 m/h左右,钻井周期在40 d左右,增加那读组垮塌风险。

3)轨迹调整频繁,页岩垮塌风险高。为满足寻找地质和工程“甜点”的需要,轨迹调整困难,导致页岩地层更易垮塌。其中盐城1侧井由于水平段轨迹多次调整,引起钻具托压严重、摩阻增大等因素,造成钻具疲劳损坏而断裂,在长时间处理复杂时,井眼严重垮塌。

2 高效开发集成技术

针对江苏油田页岩油钻井目前存在问题,采用井身结构优化技术,高效钻头+LWD地质导向钻井技术+高压喷射、井眼轨迹设计和控制技术、75∶25油基钻井液体系及长水平段固井技术等系列技术,形成了页岩油高效钻井的优化集成技术。

2.1 井身结构优化技术

页岩油已钻井花页1HF井的钻井结构为:一开406 mm钻头钻至400 m左右,下入339.7 mm套管;二开311.1 mm钻头在导眼井中钻至3 120 m,采用裸眼侧钻的方式,钻至3 780 m左右,下入244.5 mm套管;三开215.9 mm钻头,下入139.7 mm套管。虽然采用技术套管封住了“七尖封”和“四尖峰”易垮塌地层,但是311.1 mm井眼需大井眼定向,钻速慢,实钻中平均钻速仅2.03 m/h[1-3]。

花页3HF井采用导眼井+侧钻水平井的施工方式。在前期钻井施工经验的基础上,技术套管下至直井段,减少大井眼井段,减少套管使用和泥浆材料的消耗。导眼井:一开采用406 mm钻头钻至400 m左右,下入339.7 mm套管;二开采用311.1 mm钻头钻至3 550 m左右,下244.5 mm套管;三开采用215.9 mm钻头钻至4 025 m,裸眼完井。侧钻水平井:采用215.9 mm钻头在井深3 450 m处开窗侧钻,钻至井深5 890 m完井,下入139.7 mm套管。采用在技术套管内下斜向器的侧钻方式,相比打水泥塞后侧钻,承压能力强,可提高套管开窗成功率。同时采用油基钻井液,避免不稳定地层的垮塌。花页1HF井身结构见图1,花页3HF井身结构见图2。

图1 花页1HF井身结构Fig.1 Huaye 1HF well structure

图2 花页3HF井身结构Fig.2 Huaye 3HF well structure

2.2 244.5 mm大套管开窗技术

施工前对导眼井开展井筒试压,试压参数为:压力10 MPa,稳压10 min,压降不超过0.5 MPa。采用刮管器钻具组合,在井深3 450 m的开窗点附近,多次重复刮管,大排量循环井筒干净。采用陀螺仪确定斜向器方位,座封后,采用铣锥加钻柱铣的组合钻具,实现一体化的开窗和修窗,节约施工时间,仅0.3 d即实现成功开窗。开窗后采用1.5°大弯度螺杆,提高造斜率,保障井眼快速偏离老井,防止钻头在环空水泥环穿行。开窗钻具组合见表1,开窗参数见表2。

表1 开窗钻具组合Tab.1 Combination of window drilling tools

表2 开窗参数Tab.2 Window parameter

2.3 优化高效钻头+LWD地质导向+高压喷射钻井技术

在定向段使用215.9 mm的混合钻头KMD1652ADGR,配合高效螺杆,采用127 mm和139.7mm的组合钻杆,降低泵压。钻井参数:排量为35 L/s,钻压为120 kN,泵压为22 MPa,平均机械钻速达3.22 m/h,比花页1HF井大井眼定向段钻速提高57.8%。在水平段钻进中,使用FL1653JH尖峰PDC钻头,配合高效螺杆,采用127 mm和139.7 mm的组合钻杆,排量为32 L/s,钻压为100 kN,泵压为24 MPa,平均机械钻速达8.65 m/h,比花页1HF井水平段平均钻速5.45 m,提高77.1%,单只钻头最大进尺达1 550 m。其中在5 512~5 890 m平均钻速达到11.46 m/h。花页3HF井侧钻采用3个钻头钻完进尺2 440 m,相比花页1HF井使用钻头4个钻完井进尺2 005 m,减少钻头使用25%。钻头使用情况见表3。

表3 花页1HF井三开、3HF井侧钻PDC钻头使用情况Tab.3 Use of PDC bits for triple-opening and lateral drilling of Huaye 1HF well and 3HF well

2.4 井眼轨迹设计和控制技术

采用“直-增-稳-增-稳”的五段制剖面,第一段设计12°/100 m~15°/100 m低造斜率,增加轨迹调整余量,降低因实钻中地质复杂,导致靶点垂深突然调整,而带来的井眼轨迹调整难度。第二段设计18°/100 m~20°/100 m高造斜率,满足在实钻靶点调整后,快速增斜的中靶需要。设计采用1.5°大弯度高效螺杆,配合使用有电阻率+GR短节的LWD地质导向钻具组合,增加水平段轨迹调整的能力,保证储层钻遇率[4-5]。

2.5 油基钻井液技术

为解决苏北盆地页岩微裂缝发育、井壁失稳突出、页岩油气储层深、地层存在异常高压等问题,满足现场水平井施工要求,通过室内研究,最终形成一套高密度75∶25油基钻井液体系[6-7]。配方:白油+2.5%主乳化剂+1%辅乳化剂+0.8%润湿剂+1.5%有机土+3%CaO+1.5%封堵剂+1.5%降滤失剂+CaCl2盐水(CaCl2质量分数为30%)+重晶石(加重至1.5 g/cm3)。添加剂:微纳米封堵剂、QS等。

从高温高压滤失以及PPT滤失结果来看,该油基钻井液体系的滤失量仅为水基泥浆的50%,切力仅为水基泥浆的70%,封堵性能极强,且性能稳定,对井壁稳定以及储层有很好保护效果。沙盘试验曲线见图3,高温高压滤失试验见图4。沉降稳定性试验见图5可知,在120℃下分别静置24 h至96 h后,其静态沉降因子均小于0.6,说明该体系在120℃下具有良好的沉降稳定性体系。抗水侵试验见图6可知,随着含水率的增加,破乳电压下降,当含水率在9%以内时,其破乳电压在600 V,故其抗水侵能力最大为8%~9%。

图3 沙盘试验曲线Fig.3 Sandtable test chart

图4 高温高压滤失试验Fig.4 High temperature and high pressure filtration test

图5 120℃沉降稳定性试验Fig.5 120℃sedimentation stability test

图6 抗水侵试验Fig.6 Water invasion resistance test

在花页3HF井应用后,高温高压滤失量在小于3 mL,三开裸眼浸泡达35 d,井眼状态稳定,在钻进、起下钻、下套管作业中均正常。在性能调整中,加入适量微纳米处理剂,对页岩井壁稳定起着至关重要的作用;通过胶液和油水比控制,可解决体系高密度带来的沉降以及页岩水平段携岩问题;通过对乳化剂以及GaO加量控制,体系乳化稳定和高温稳定性良好;保持体系中高浓度CaCl2盐水,更有利用井壁稳定。油基钻井液实测性能见表4。

表4 油基钻井液实测性能Tab.4 Measured performance of oil-based drilling fluid

2.6 长水平段固井技术

花页3HF井需多级大型高压压裂,易使水泥石完整性遭到破坏,导致环空密封失效,对水泥环物理性能要求较高。页岩油水平井施工,固井工艺流程复杂,注入水泥浆量和替浆量均较大,施工压力高,对施工配合、施工质量和施工安全的要求高。设计采用双凝双密度水泥浆柱结构,领浆采用高强度中空玻璃微珠低密度弹韧性防气窜水泥浆体系,密度1.50 g/cm3;尾浆采用弹韧性防气窜水泥浆体系,密度1.90 g/cm3,确保压稳油气层,防窜防漏。针对油基冲洗效率低的问题,采用“洗油冲洗液+加重洗油隔离液(密度1.43 g/cm3)”的前置液体系,保证井眼清洗效果和润湿反转,以增强油基钻井液顶替效率以及水泥石与一、二界面的胶结强度,同时兼具压稳油气层功能[8-10]。冲洗液配方为15%~20%的洗油冲洗液+8%~10%的悬浮剂+加重隔离液,水泥浆配方见表5。

表5 水泥浆配方Tab.5 Cement slurry formulation

3 经济效果分析

1)花页3HF在应用集成优快技术后,实钻全井平均机械钻速为6.22 m/h,比花页1HF井的平均机械钻速3.23 m/h,提速达100%。相比花页1HF井,节约钻井周期30 d,按70钻机计算,钻机日费12万元计算,节约投资360万元。

2)按照70钻机每天消耗5 t柴油计算,累计节约柴油150 t,减小了氮氧化物排放9.3 t,减少SO2排放0.6 t。

4 结论与建议

花页3HF井的实施后,形成一系列页岩油钻井设计和施工的方法。

1)设计优化方面:技术套管下至造斜点以上,三开定向和水平段采用215.9 mm井眼,即可以减少大井眼井段,减少泥浆材料和套管的使用,又可以提高钻速,降低周期。井眼轨迹采用先低造斜率,后高造斜率设计,可降低钻进摩阻,增加轨迹调整余量[11]。

2)提速方面:侧钻施工采用开窗和修窗一体化钻井工艺,可节约开窗时间。定向段采用定向混合PDC钻头+高效螺杆+MWD钻井工艺,水平段采用尖峰PDC钻头+LWD地质导向+高压喷射钻井技术,配合油基泥浆,保障井眼稳定,降低摩阻,提高机械钻速,缩短钻井周期。

3)固井技术方面:采用双凝双密度胶乳防窜水泥浆体系,领浆采用高强度中空玻璃微珠低密度弹韧性防气窜水泥浆体系,尾浆采用高密度弹韧性防气窜水泥浆体系,配合高效驱油前置液,提高固井质量,满足压裂需要。

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