高效澄清池在污水处理工程中的应用★

2023-09-05 04:43郝齐凤赵丹丹折建梅贺利飞
山西化工 2023年8期
关键词:化纤污水处理废水

郝齐凤,赵丹丹,折建梅,贺利飞

(神木职业技术学院,陕西 神木 719300)

0 引言

近几年,可持续发展理念融入各领域及各大企业内。为保护生态环境、践行可持续发展道路,企业对污水处理的重视程度提高。高效澄清池可应用于污水处理工程中,通过发挥高效澄清池作用,以提高污水处理质效,使其满足企业日处理污水量的需求,使出水pH 值符合标准。此外,高效澄清池还具有占地面积小、运行成本低、适用广泛等特点,在污水处理系统中应用高效澄清池能为企业节约成本,有利于企业可持续、稳定发展。

1 高效澄清池工艺特征

继斜管沉淀池、机械加速澄清池、评流式沉淀池后,高密度澄清池诞生并被广泛应用。高密度澄清池是一种新型高效澄清工艺。高密度澄清池的作业方式为斜管沉淀、污泥循环。由于高密度澄清池具有占地面积小、成本低、强抗冲击负荷性、适用性广泛、高效等特点,被广泛应用于污水处理领域。高密度澄清池的工作原理有五个方面:一是絮凝反应池整体化;二是沉淀池和推流式反应池的慢速传输;三是污泥再循环系统;四是斜管沉淀机理;五是可使用合成絮凝剂和助凝剂。高密度澄清池可分为四个部分,分别是浓缩池、分离区、反应池和预沉池。高密度澄清池的池体结构如图1 所示。

图1 高密度澄清池的池体结构

在污水处理工程中,高效澄清池应用频次最多。与传统斜管澄清池相比,污水处理工程中高效澄清池絮凝能力可达到500 mg/L,水力负荷达到6 m/s。除此之外,沉降速率快、促凝消耗低、占地面积小也都是污水处理工程负责人选择高效澄清池的原因[1]。

2 高效澄清池在某化纤公司污水处理工程中的应用

1987 年,辽宁某化纤公司建设一套污水处理设备,该污水处理设备的日处理能力达到25 000 m3。由于水质问题、设计方案与实际污水处理工作差异,该企业污水处理设备的处理能力下降至1 700 m3/d。随着经济发展,该企业迅速发展,生产规模也逐年扩大,加之“可持续发展”、“保护生态环境”理念的影响,原有的污水处理设备难以满足企业生产需求,更无法为企业扩大提供支持。现阶段,对该企业污水工程的污水排放量进行检测,结果为污水排放量4 000 m3/d。由此可见,污水排水量已严重制约企业生产与发展,与可持续发展、环境保护理念相违背。为确保该企业生产顺利、促进该企业进一步发展,该化纤企业需及时改造污水处理工程,使其达到标准,助推企业发展[2]。

2.1 污水处理工程水量、水质、排放标准

根据国家或地方规定,结合该化纤公司污水处理工程实际生产情况、检测水质指标发展规划,该化纤企业污水处理改造工程的废水排水量、排放标准、水质如表1 所示。

表1 污水处理改造工程的废水排水量(4 000 m3/d)、排放标准、水质

2.2 废水处理改造工艺

2.2.1 确定处理工艺流程

该化纤企业生产时,会产生碱废水、酸废水,这两种废水均属于工业废水。如企业大量排放碱废水与酸废水会严重腐蚀管道,破坏当地生态环境。因此,化纤企业需正确处理碱废水与酸废水,并确保废水处理方案符合国家规定的标准。现阶段,化纤企业使用二级生化处理、脱锌和一级吹脱除硫等处理工艺。以上处理工作虽较大程度改善化纤企业废水排放情况,但是仍存在许多不足之处,具体表现在六个方面:第一,废水处理过程中出现暴碱现象较为频繁,对吹脱除硫、中和脱锌影响较大,进而导致Zn2+超标。第二,该化纤企业污水排放量增加2 200 m3/d。由于占地面积较大,该企业已不能继续扩建,废水处理改造工作仅能在原有结构上进行。第三,抗冲击负荷性较差。在设备自身原因和设计原因影响下,机械搅拌澄清池难以实现满负荷运行。其中,污泥排放环节难以长期高效工作,澄清池停运现象频发,需及时检修或清渣才可继续作业。第四,石灰乳调控难度大,pH 数值不符合国家规定,对Zn2+沉淀影响较大。第五,该废水处理工程现有澄清池出水pH≥11,严重影响生化处理工艺质效。第六,该工程现有鼓风机和曝气头设置缺乏科学性,控制手段不合理,将地上生化处理效率。现阶段,该化纤企业为提高生产处理效率,需消耗大量能源,不利于企业发展[3]。

2.2.2 工作原理

分析该化纤企业现有废水处理工程的六个不足之处,经商讨后选择使用二段改造方案。第一段改造是改造生化处理前的工艺,并将机械搅拌澄清池作为第一段改造重点;第二段改造是基于第一段改造基础上,改造生化处理工艺。在本文中,重点论述生化处理前机械搅拌澄清池。在化纤企业中,高效澄清池属于常规处理构筑物。澄清池包含反应区、沉淀区。一般情况下,给水处理常应用该类构筑物较多,在化纤企业污水处理工程中应用较少。在污水处理工程中,高效澄清池工作原理为三个方面:其一,在澄清池内,污水按照自下而上的路径进行流动,高效澄清池内悬浮一层泥渣,基于重力原理,澄清内的泥渣为动态平衡状态。其二,在混凝剂作用下,悬浮颗粒逐步变成微小絮凝体。微小絮凝体穿过泥渣层时,体积较大的泥渣在不断碰撞中被迅速消除,进而获得较为干净的水。其三,高效澄清池含有清水槽,所过滤的清水排出后会被清水槽收集。可以看出,影响高效澄清池工作效率的关键因素是泥渣区。在化纤企业污水处理工程中,泥渣区必须保障浓度稳定、泥渣保持悬浮状态、分布均匀,这三个特点也是所有澄清池的特点。根据化纤企业污水处理工程特点,高效澄清池可分为两种类型,分别是悬浮泥渣过滤型、泥渣循环分离型。机械加速澄清池是利用机械进行搅拌,用以提高泥渣回流、接触絮凝的质效。因此,机械加速澄清池是泥渣循环型澄清池中的一种。在化纤企业污水处理工程中,机械加速澄清池利用机械设备进行抽升,确保泥渣始终保持垂直方向循环,进而确保其接触絮凝并形成絮凝体,在分离区中进行分离处理。机械加速澄清池的特点为发挥泥渣活性作用,快速且高频率地进行碰撞,进一步提高设备性能和泥渣处理质效。搅拌澄清池中包含机械搅拌设备,机械搅拌设备部分为上下两部分,两部分均安装在一个轴上。其中,上部分是提升叶轮,下部分是搅拌桨。混合水泥在机械搅拌设备上部分的作用下,被提至第二反应室,下部分装置会促使第一混合反应室中的泥渣反复流动。同时,与原水混合[4]。

该化纤企业原有污水处理工程包含5 座机械搅拌澄清池,每一个澄清池的尺寸是Φ169 mm,其中,分离区上升流速达到0.25 mm/s,设计处理水量达到5 000 m3/d。该化纤企业污水处理改造工艺流程如图2所示。

图2 化纤企业污水处理改造工艺流程图

2.3 设计要点

2.3.1 吹脱池

吹脱池处于提升泵房和澄清池中间,容积为750 m3,吹脱时间为25~30 min。如化纤企业污水流量4 000 m3/d,使用该吹脱池就完全符合企业需求。技术人员可控制pH 值,以确保硫离子被脱出[5]。

2.3.2 高效澄清池

对化纤企业污水处理工程进行计算,可得出不增加构筑物时,如该企业使用高效澄清技术,就必须改造5 座澄清池。改造5 座澄清池后,5 座澄清池的污水处理能力均高于8 000 m3/d。如1 座澄清池停止工作,其余澄清池均能实现10 000 m3/d,污水处理能力完全符合企业需求。在改造澄清池方面,需注意以下8 点。

1)需对进水管道进行改造,将其改为底部切线进水。进水管道改造为Φ400 mm。

2)将原有污水处理装置中的机械搅拌装置进行拆除处理。

3)在高效澄清池中装置网格式微涡旋混凝反应器。

4)在原有装置基础上设置反应筒。

5)应用澄清池底部和环行穿孔排泥管相结合的新方式,解决堵塞问题。

6)增加斜管,解决分离工作效率低的问题。

7)使用复合絮凝剂后,锌离子质量浓度不超过2 mg/L,硫离子质量浓度不超过0.5 mg/L。第八,使用pH 值作为检测依据进行监测时,使用质量分数为10%的石灰乳进行调节后,pH 值不超过10 且不低于9.5,锌离子的处理成果符合污水处理标准[6]。

2.3.3 均合池

改造化纤企业污水处理设备时,需对均合池鼓风搅拌系统进行改造,消除沉积现象,确保作业时无沉积。随后,利用均合池容积,使吹脱效果达到负2 价的硫离子。使用耐酸符合塑料管代替均合池鼓风搅拌管道原有材料,并铺设两组穿孔道,铺设位置为池底。需要注意的是,每一个池子均需铺设穿孔管,为曝气搅拌工作提供便利。

2.3.4 石灰投加系统

污水处理工程包含石灰乳配置工作。开展工作时,需面对恶劣的工作环境,并投入较多的人力。改造石灰乳配置工作主要目标是改善工作环境、减轻工作强度。石灰投加系统改进工作需注意以下四部分内容。首先,工作人员需设置料位控制。料位信号指导工作人员进行物料输送工作。工作人员配灰过程中,仅需打开控制阀,石灰就可自动进入料仓。其次,需重视配灰筒水流量。实际控制工作中,工作人员需重视石灰量与进水量的比例,以保障石灰乳浓度符合标准。再次,需开展罐内液位控制工作。实际工作中,工作人员需开展该项工作。罐内液位处于低液位时,需立即通知工作人员进行配料,罐内液位处于高液位时,仅需开泵进料即可。为确保连续供料工作顺利进行,两个贮灰罐的液位需自动切换,在此情况下,可将出口阀更换成电动控制阀。最后,澄清池中的pH 在线仪表数值是工作人员控制投灰泵的主要依据,可通过操作投灰泵以保障pH 值超过9.5,但不超过10。

3 化纤企业污水处理工程调试、运行情况、主要经济技术指标

该化纤企业污水处理工程改造结束后立即投入调试阶段。改造结束后,新高效澄清池不需要投泥工作,节省投泥时间和启动时间。首次启动后,高效澄清池在3 d 内实现满负荷运行。调试过程中,工作人员对4 个单池进行实验,实验结果显示,4 个单池最大出水量均能达到15 000 m3/d。

实际调试过程中,高效澄清池受到曝碱、曝酸影响。水质恢复到正常数值后,该高效澄清池迅速恢复到正常状态,并持续运行。两年后,高效澄清池正常运作且各项指标均符合地方与国家标准、也符合设计要求。其中,锌离子质量浓度未超过2 mg/L,硫离子质量浓度未超过0.3 mg/L,出水悬浮物质量浓度未超过30 mg/L[7]。

针对污水处理工程改造,该化纤企业总投入在450~550 万元,其中,运行费用为0.4 元/m2。

总之,如不增加构筑物,化纤企业污水处理工程使用高效澄清池能提高污水处理效果,满足企业发展需求。高效澄清池应用后处理水量增加2 200 m3/d,经测试该污水处理工程运作情况良好,水质符合设计标准且优于地方标准。与原有污水处理工程相比,高效澄清池具备强抗冲击负荷力。实际作业过程中,可能会出现水质或水量波动较大的情况,但仍能保持出水水质质量。除此之外,工程改造后,自动化程度迅速提高,工作环境得以优化,工作人员的工作强度有所减少。该工程改造所花费用相对较低,运行过程中消耗费用较少,有利于企业长远发展。

4 结论

化纤企业原有污水处理工程日处理水量未达到企业要求及国家标准。在不增加构筑物的背景下,使用高效澄清池改造后,该企业污水处理工程日处理水量提高至4 000 m,不仅满足企业需求,还符合国家标准。改造后,对污水处理工程进行调试,调试结果符合设计要求,也满足企业发展需求。除此之外,该工程日运行费用仅有0.4 元,大大节约运行成本。

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