防渗墙造孔异常情况施工措施

2011-02-14 04:32
中国水利 2011年20期
关键词:造孔卡钻漏浆

曹 军

(浙江华东工程咨询有限公司,310014,杭州)

一、工程项目概况

藏木水电站是一座大型电站,总装机容量510 MW。基坑上下游围堰均为土工布防渗土石围堰,基础采用普通混凝土防渗墙防渗,混凝土标号为C15W 8,防渗墙厚0.8 m,防渗墙深入弱风化岩石1.0 m。上游围堰防渗墙轴线长216 m,最大深度55 m,防渗面积8 955 m2;下游围堰防渗墙轴线长度约277.5 m,最大深度52 m,防渗面积 10 080 m2。

二、工程地质情况

上游围堰布置于坝轴线上游约190 m,基础覆盖层厚 12.2~40.0 m,一般厚20~30 m。由第①层冰水堆积的含漂砂卵(碎)砾石层和第②层漂砂卵砾石层组成,漂石含量约20%,卵石含量20%~30%,砾石含量30%~40%,砂含量约20%,无连续砂层分布,粗颗粒基本构成骨架。

下游围堰布置于坝轴线下游约370 m,其基础覆盖层厚21.3~44.2 m,一般厚25~30 m。由第①层冰水堆积的漂砂卵(碎)砾石层和第②层漂砂卵砾石层组成,漂石含量约20%,卵石含量20%~30%,砾石含量30%~40%,砂含量约20%~30%。

该工程防渗墙地质条件复杂,深度大,造孔难度大,工期紧。防渗墙施工控制的重点和难点就是造孔施工,因孤漂石含量高,最大孤石直径达6 m以上,不适合用“两钻一抓”造孔工艺,因此采用钻劈法进行施工。

三、防渗墙施工情况

防渗墙平台自2010年11月12日开始全面填筑,2010年12月5日防渗墙正式开钻,至2011年4月15日防渗墙全部完工,总工期131天。施工期间,上游围堰防渗墙分35个槽段,下游围堰防渗墙分44个槽段,每个槽段净长6 m,各槽段分四主孔三副孔,采用钻劈法进行施工,共投入CZ—80型冲击钻机51台(上游26台,下游25台)。钻孔过程采用黏土泥浆固壁,采用膨润土泥浆进行清孔换浆。防渗墙施工过程中存在的主要问题如下:

1.卡钻多发,处理难度大

防渗墙施工期间,因孤漂石多,孤漂石多次解爆,漏浆严重,泥浆固壁效果差。造孔期间,孔壁块石因振动脱落,造成多起卡钻事件发生,最多时有20个钻头被卡,卡钻处理难度大,最长两个月才处理完成,严重影响施工进度。

2.河床地质情况复杂,孤漂石含量较多

大部分孤石采用聚能爆破、造孔爆破处理。造孔过程中遇到的孤漂石含量达到造孔成槽面积的24%左右,钻机在遇孤石部位钻进缓慢,每天进尺不足1 m,并且爆破作业容易引起塌孔、塌槽。

3.槽孔漏浆

防渗墙施工前期漏浆比较严重,造成防渗施工平台以下6~8 m (上游防渗墙)、3~5 m(下游防渗墙)形成渗漏通道 (主要是防渗平台填筑料与河床接合部位)。

四、对造孔异常情况采取的措施

二期上下游围堰防渗墙工程自2010年11月陆续开始施工,为确保二期上下游围堰防渗墙工程在合同节点工期顺利完工,针对防渗墙工程前期施工过程中遇到的卡钻、掉钻、漏浆、塌孔、孔斜、孤石等问题,采取了以下措施进行处理。

1.卡钻处理措施

从现场卡钻的实际情况来看,钻头都卡在实际河床以下。发生卡钻的主要原因是河床的地质情况较招标时发生了较大变化,其河床中的鹅卵石和大孤石都要比施工前预想的多。冲击钻冲孔时,冲锤遇到探头石、槽壁鹅卵石脱落、塌孔等造成卡钻。卡钻后主要采用以下方式进行处理。

(1)卡钻深度在15 m以内

①采用偏铲在卡住的钻头周围进行钻进,钻头周围的钻渣松动后再提出。

②采用扩筒沿卡钻位置向下扩进,将卡钻周围的钻渣去掉后再将钻头提出。

③采用另一个钻头在卡钻附近的孔位钻进,钻到卡钻深度后采用爆破方式使卡钻周围的钻渣松动后再提出。

④采用大型反铲(如日立470)进行被卡钻头的提拉,一方面提升拉拔力,另一方面可以灵活掌握提拉方向。

(2)卡钻深度在15 m以上

①采用高压风对卡钻部位进行吹渣,同时进行抽渣,尽量将被卡钻头周边的沉积泥浆及积渣清除,为钻头活动及炸药安放提供空间,并减少泥浆对钻头的吸力。

②由潜水员对卡钻位置的情况进行检查,摸清钻头位置、摆放方式、卡钻原因,并配合进行爆破装药、吊钩安装、卡塞块清理等,实现精确定位。

③采用大功率的反铲进行钻头的提取,一方面弥补冲击钻提拉力量不足的缺点,另一方面利用反铲的灵活性,可以对钻头进行各个方向的提拉,充分活动钻头,提高提取成功率。

④采用爆破振动钻头,在被卡钻头的底部或者周边缝隙填塞少量炸药,通过爆破产生的振动使钻头松动或者使卡钻的块石脱落。

2.漏浆处理措施

上下游防渗墙施工前期,二期围堰漏水比较严重,形成渗漏通道。在造孔过程中,由于漏水导致孔内泥浆浓度达不到造孔要求,而泥浆浓度降低使护壁不牢固,造成孔内掉块,卡钻现象时有发生。在围堰上游侧采用细料回填碾压形成一堵水平台。上游堵水平台宽度为6 m,最大深度12 m,回填细料约7 000 m3;下游堵水平台宽度为5 m,最大深度9 m,回填细料约5 000 m3。目前细料堵水平台已经形成,渗漏通道被堵死,漏浆情况已经基本解决,为防渗墙施工创造了较好的条件。

造孔过程中,如遇少量漏浆,则采用加大泥浆比重的方法进行处理;如遇大量漏浆,单孔采用回填黏土钻进处理,槽孔采用投锯末、水泥、稻草等进行堵漏处理,严重时则在槽孔内灌注混凝土。

3.塌孔处理措施

发现有塌孔迹象,首先提起施工机具,根据塌孔程度采取回填黏土、柔性材料或低标号混凝土等进行处理。

防渗墙开工以来,上游围堰塌孔尤为严重,其钻机行走轨道及倒浆平台均出现严重的坍塌现象,致使导墙空间变窄。

针对以上情况施工现场采用在槽内回填C15混凝土,填至导墙底部,然后从平台坍塌处用C20混凝土浇筑至平台顶部,待混凝土初凝且强度达到50%左右时再进行开孔冲击钻进。

4.孔斜处理措施

(1)改变钻头规格、形状

冲击钻机施工中要勤测量,及时掌握孔形情况,如发现偏斜,可在钻头上加焊一圈钢筋,扩大钻头直径,扩孔改变孔斜。

(2)回填石料修孔

冲击钻机造孔中如果发生孔斜,可用10~25 cm石料回填至偏斜段顶部,重新进行该段造孔,并加大造孔过程中的测斜密度,严加控制进行修孔。

(3)定位、定向聚能爆破处理探头石

造孔过程中遇到探头石极易发生孔斜,可采用定位、定向聚能爆破炸掉探头石后继续钻进。

5.孤石、漂石处理措施

孤石、漂石钻进工效低,易产生孔斜,针对这一难点施工现场采用爆破进行处理。当遇到孤、漂石时可根据实际情况优先采用聚能爆破,当聚能爆破无显著效果时采用钻孔爆破。

五、施工建议

1.减少防渗墙施工中卡钻的方法

①防渗墙施工过程中要勤加黏土,保证槽内浆液浓度满足造孔要求。

②防渗墙深槽段主孔钻进过程中,当出现卡钻、塌孔等迹象,威胁到钻机正常施工并阻碍施工进度时,将钻头提出停止施工,该槽段主孔采用C15混凝土灌注至导墙底部,待凝两天后再继续钻进。

③砂卵砾石层的槽壁在细砂及较小的空隙填充颗粒被冲刷后,卵石间的摩擦力及支架作用降低,易发生掉块及塌槽现象,从而引起卡钻,为此要求现场钻孔过程中提高泥浆浓度,并随时注意补浆及槽内泥浆搅拌,保证泥浆的均匀性,从而提升泥浆固壁效果,减少细小颗粒的流失。

④对孔壁不稳定的深槽段,造孔6~8 m深后,对槽孔进行回填混凝土,待凝后重新造孔,可防止塌孔和掉块,以减小钻机卡钻概率。

⑤加强操作人员技能培训,严禁冒险蛮干,遇到特殊情况立即进行处理,防止人为操作因素导致卡钻。

2.减少槽孔漏浆及孤石的方法

①防渗施工平台填筑之前,应用长臂反铲将防渗墙轴线上 (尤其是河床两岸)的大孤石、漂石挖除干净。

②防渗施工平台填筑料应严格控制最大粒径和级配,最大粒径不得大于30 cm;水上填筑部分应分层填筑并用振动碾碾压密实。

[1]周宏伟,杨兴国.深覆盖层河道防渗墙关键施工技术探索[J].人民长江,2009(10).

[2]马青春.三峡船闸右岸山体防渗墙施工及质量控制[J].人民长江,2003(9).

[3]蒋振中.三峡工程二期上游围堰防渗墙的施工技术[J].水力发电,1998(1).

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