抽油泵泄油阀的现场试验应用

2014-04-10 11:37关天势杨书会马强辽河油田公司质量节能管理部
石油石化节能 2014年4期
关键词:马强井液井次

关天势 杨书会 马强(辽河油田公司质量节能管理部)

曙光采油厂采油作业二区油井分布于6个区块,19个自然站,油井开井数176口,其中抽油机井146口,电泵井18口,螺杆泵井12口,年作业达280井次左右。其中抽油机井动泵施工作业在240井次左右,油井作业已成为维护和挖潜油井生产能力的主要手段,但在作业施工过程中会发生伤害油层的事故[1]。

1 现状

目前作业方式分为两种:不压井作业和压井作业[2]。不压井作业存在的问题是:对环境造成污染,每口井最低污染4m2;油管内油品从地面流失,导致能源浪费,每口井最少损失1t;作业施工难度大,起杆管过程中,油水混合液体四溅,现场施工环境差。

压井作业存在的问题是:作业后排水期较长,影响油井有效生产时率,平均每口井作业后排水期在5天左右[3];对油层造成伤害,使油层的产能下降,洗井液体进入地层会降低地层渗透率,不合格水质中的杂质进入地层造成堵塞等;作业施工难度大,起杆管过程中洗井液体四溅,现场施工环境差[4]。

2 对策

在推广保护油层不压井作业的情况下,依据电动潜油泵泄油阀的原理,研制开发了抽油泵泄油阀(图1),并进行了现场试验及应用。

在抽油泵的固定阀总成上安装泄油阀,在抽油杆柱和活塞起出后,投杆把泄油阀芯砸掉,使管内的液体通过泄油孔流入井筒内[5]。这样可减少落地油,增加原油产量,杜绝地面环境污染,井液回流起到了压井防止井喷的作用(图2)。

图1 泄油阀

图2 新型泄油阀工作原理

泄油阀技术指标参见表1。

泄油阀由壳体、限位台阶、空心阀芯、密封铜垫组成,具有设计科学,结构紧凑,使用方便,操作简单,耐磨性强,阀芯安装牢固、密封性好、耐压高、耐腐蚀性强,且壳体可回收再利用等优点[6]。

表1 泄油阀参数

3 应用与效果分析

3.1 有效缩短了油井排水期

目前在曙光采油厂61口抽油机井安装了新型泄油阀,其中8口井发生二次作业,经统计这8口井明显缩短了排水期,对比使用前增油48.4t(表2)。

表2 安装泄油阀后8口井数据统计

例如曙2-11-09井在没使用泄油阀之前作业后开井的后5天都是排水期,使用泄油阀后二次作业无排水期,对比使用前累计增油3.8t(表3)。

表3 曙2-11-09应用泄油阀前后生产数据对比

3.2 防止了油管内井液及原油从地面流失

目前已安装泄油阀61口井,发生作业8井次,可计算出避免从油管内流失到地面的井液及原油:

油管内流失原油=管柱总体积×(1-平均含水)×原油密度

通过表4数据计算:平均每口井作业时从油管内流失井液约8t、原油约1t,那么已安装泄油阀的61口抽油机井,作业8井次,避免流失到地面井液约64t、原油约8t。

表4 抽油井基本参数统计

4 结论

1)防止了油管内油品从地面流失。

2)减少了洗井液体对油层的伤害,缩短了排水期,提高了油井的有效生产时率。

3)避免了对周围环境的污染,施工现场清洁,降低了操作人员的风险,提高了作业施工质量。

[1]马强,娄银环.油气生产周转材料使用周期影响因素分析[J].石油工业技术监督,2013,29(3):22-23.

[2]武俊宪,马强.真空隔热油管保温冷采试验研究[J].石油石化节能,2013,3(50:1-3.

[3]栾海波.井控事故分析及对策[J].化工安全与环境,2012(20):7-9.

[4]李明.探讨井下作业监督管理体制现状[J].中国石油和化工标准与质量,2013(6):215.

[5]马强.稠油高凝油提捞采油技术[J].承德石油高等专科学校学报,2007,9(4):5-8.

[6]潘智勇.国外SwabbingEquipment抽汲装置研究[J].内蒙古石油化工,2012,38(3):4-5.

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