高压闪蒸罐闪蒸气带水带灰原因分析及处理

2018-01-17 23:30贾震宇
肥料与健康 2018年4期
关键词:水带水煤浆闪蒸

贾震宇

(大唐呼伦贝尔化肥有限公司 内蒙古呼伦贝尔 021012)

大唐呼伦贝尔化肥有限公司的“18·30”项目(180 kt/a合成氨、300 kt/a尿素)以呼伦贝尔当地褐煤为原料制备水煤浆,采用熔渣-非熔渣水煤浆分级气化技术制备合成氨原料气,黑水处理单元采用两级闪蒸工艺,变换单元采用宽温耐硫变换工艺,气体精制单元采用低温甲醇洗联合液氮洗工艺,氨合成单元采用国内先进的低压氨合成技术,硫回收单元采用传统的三级克劳斯催化反应工艺,空分装置采用深冷法空气分离技术,尿素装置采用改良CO2汽提工艺。该“18·30”项目于2013年8月12日开始进行72 h性能标定考核,全装置基本达到了设计能力,可实现安稳长满优生产运行。

气化装置于2012年6月25日一次性投料成功。由于首次采用褐煤制备水煤浆,制得的水煤浆浓度较低(质量分数<50%),装置在运行中出现一系列问题,如闪蒸气带水带灰、粗煤气带灰带水、水煤浆浓度低、系统水过剩等。此后通过不断的技术改造和优化,制约系统稳定运行的瓶颈问题基本得到解决。

1 高压闪蒸罐闪蒸气带水带灰问题

由于气化装置采用褐煤所制得的水煤浆浓度远低于设计值,使得系统热量不平衡、水系统不平衡,出现闪蒸气过剩、高压闪蒸罐超压等问题。为了解决高压闪蒸罐超压问题,在闪蒸气入除氧器管线上增设1根放空管线,使高压闪蒸罐压力初步得到控制,但闪蒸气放空管线经常出现带水带灰现象,不仅造成环境污染、生产现场作业环境噪声超标而影响员工的正常操作,而且工艺指标处于不可控状态,生产管理十分被动。

2 原因分析

(1)褐煤灰分含量高

褐煤灰分含量高,制得的水煤浆浓度低是闪蒸气带水带灰的根本原因。气化装置制浆所用褐煤灰分质量分数基本在14%左右,内水含量较高,制得的水煤浆浓度低,导致闪蒸气过剩、系统水过剩、黑水中含固量多、闪蒸系统处理负荷增大。此外,气化装置灰水处理系统设计余量不足,原始试车时即出现高压闪蒸罐超压、灰水槽溢流等诸多问题,后采取增设放空管线等措施消耗过剩的闪蒸气,同时将一部分水以蒸汽的形式排放至大气中。但是,当激冷水量不足时,气化炉、洗涤塔排放的黑水含固量增大,高压闪蒸罐内的黑水无法实现良好分离,被闪蒸气以泡沫夹带的形式由放空管带出,从而出现高压闪蒸罐闪蒸气带水带灰现象。

(2)激冷水量少

激冷水量少是闪蒸气带水带灰的主要原因。气化炉在开停车过程中,由于气化装置循环水温差发生变化,管线内的垢片脱落并堵塞激冷水过滤器或激冷环,导致激冷水量减少。在同等运行负荷下,激冷水的减少将加速高压闪蒸罐锥底的结垢速率,致使高压闪蒸罐出现排水不畅的问题,进而引发高压闪蒸气带水带灰。每年大检修对高压闪蒸罐进行拆检,均发现高压闪蒸罐锥底积灰、积渣及积垢较多,严重时与高压闪蒸罐人孔口齐平。

(3)高压闪蒸罐锥底结垢导致排水不畅

高压闪蒸罐锥底结垢导致排水不畅是闪蒸气带水带灰的次要原因。在水煤浆气化工艺中,高压闪蒸罐锥底结垢现象不可避免,但可以采取合适的措施降低结垢速率,如筛选适宜的分散剂、严格匹配激冷水量与系统的负荷、严格控制高压闪蒸罐压力、严格控制高压闪蒸罐液位等。

3 造成的影响

(1)对环境造成污染

出现高压闪蒸罐闪蒸气带水带灰现象时,高压闪蒸罐放空管线中排放的闪蒸气会飘至灰水处理框架墙面、制浆框架墙面、气化框架墙面、气化装置管廊、气化装置周围照明设备上方、气化装置周边的公用工程框架墙面等,久而久之高压闪蒸气所到之处均被污染为黑灰色,修复成本较高;此外,高压闪蒸气夹带的小雾滴冷凝滴落至地面,夏季造成地面积水,冬季造成地面积冰。无论是高压闪蒸气还是蒸气夹带凝液,都会对现场环境造成一定的污染,导致现场工作量增大,消耗的人力、物力、财力均大幅增加,对公司的生产经营造成一定的影响。

(2)生产现场作业环境噪声超标

出现高压闪蒸罐闪蒸气带水带灰现象时,往往伴随着高压闪蒸罐超压,而高压闪蒸罐超压时灰水处理系统周边的噪声超标,多次噪声测量值均高于70 dB,甚至可达到95 dB,严重影响操作人员的正常操作。

(3)工艺指标处于不可控状态

高压闪蒸罐液位超高时,闪蒸气带水带灰现象最严重,此时高压闪蒸罐液位、压力、排水温度等工艺指标均偏离正常值且无法调整,出现工艺指标不可控现象。

4 解决方案

(1)稳定煤种

严格控制气化用煤的灰分、水分、发热量等指标,同时确保各项指标稳定,保证制得的水煤浆浓度、黏度、品质、灰渣结垢主组分以及气化装置整体工况等稳定。

(2)泄压操作的管理

在日常停车操作过程中,严格按照要求控制系统泄压速率,防止激冷水中断,尤其是系统压力在0.5 MPa时,极易出现激冷水中断现象。因此,每次停车时,要求车间管理人员必须监督整个泄压过程,杜绝激冷水出现中断现象。

(3)激冷水系统的优化

利用年度大检修机会,对激冷水管线进行彻底清理,同时将激冷水过滤器整体放大以增大过滤器流通面积,并将滤网孔由Φ4 mm扩大至Φ8 mm,以保证激冷水量充足,消除影响激冷水量的瓶颈点。

(4)工艺管理的提升

由于制得的水煤浆浓度低,闪蒸系统闪蒸气过剩,导致高压闪蒸罐超压,故通过增设放空管和真空喷射系统消耗一定量的闪蒸气,彻底解决了系统闪蒸气过剩的问题。同时,将高压闪蒸罐操作压力控制在0.45~0.55 MPa,出现排水不畅时适当提高高压闪蒸罐操作压力,确保高压闪蒸罐的排水量,防止锥底沉积灰垢。

(5)设备技改

采取的主要设备技改措施:①利用年度大检修机会,将高压闪蒸罐锥底由焊接连接改为法兰连接,便于日常停车时对锥底进行清理;②高压闪蒸罐至真空闪蒸罐的管线由水平布置改为有一定坡度布置,防止垢片沉积;③将除氧器中的丝网填料更换为固阀式塔盘,以增强除氧器除氧、除氨氮能力,系统循环水中氨氮含量的降低能有效降低管道结垢速率;④拆除沉降槽顶部的顶盖,利于降低灰水温度,使系统灰水中的固体杂质能充分沉淀,以降低灰水的固含量,进而降低系统结垢速率;⑤真空闪蒸罐压力控制在设计指标内,以降低系统循环灰水的温度;⑥将现场闲置的2台阴离子絮凝剂泵分别作为阳离子絮凝剂泵和分散剂泵的备泵,必要时可适当增加分散剂和絮凝剂的投加量。

(6)运行维护的细化

计划停车更换烧嘴时,对高压闪蒸罐锥底进行疏通,每次疏通用时4 h,可与更换烧嘴时间同步进行。将闪蒸气带水带灰问题作为气化装置停车的基本条件之一,出现闪蒸气带水带灰现象时即停车、隔离,并对高压闪蒸罐进行彻底清理,此项工作耗时15~20 h。

5 结语

通过优化改造和日常操作控制的细化,目前高压闪蒸罐锥底垢片脱落、排水角阀堵塞、超压、液位高等问题均得到了有效解决,灰水处理系统已实现长周期稳定运行,彻底解决了高压闪蒸气带水带灰问题。

闪蒸气带水带灰的根本原因是褐煤灰分含量高、制得的水煤浆浓度低,但系统结垢现象目前无法从根本上解决,只能通过过程控制和强化管理手段来缓解。通过近几年的运行摸索,气化装置已实现一年一清理,但在一些细节上还有待进一步优化。

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