刘 潇 高 锋
(中车大连机车车辆有限公司,辽宁 大连116000)
有轨电车紧急制动时,会使用磁轨制动装置以提供较高的制动减速度。磁轨制动装置可采用分节式或整体式结构,磁场源可由永磁体或电磁铁励磁产生,悬挂方式分为高悬挂和低悬挂。高速列车上通常采用升降气缸的高悬挂结构,而低地板有轨电车适合使用弹簧悬挂的低悬挂结构[1]。本文针对国内某型100%低地板有轨电车,设计了采用低悬挂、整体电磁铁励磁式的磁轨制动装置,并对样机进行相关的性能试验。
磁轨制动装置的核心部件是电磁铁,如图1(a)所示,其结构主要包括铁芯、电磁线圈、极靴和隔磁板,其中铁芯和极靴使用导磁性较好的电磁纯铁DT4C,隔磁板使用铝制材料可以阻隔磁路,线圈绕组外部包裹绝缘材料。整个电磁铁设计为全密封结构,外壳使用薄钢板焊接在铁芯上,满足防护等级IP67 级。
图1 磁轨制动工作原理
缓解状态下,悬挂装置使电磁铁与轨顶保持一定气隙。线圈通电产生电磁场,由于隔磁板的阻隔,磁路通过铁芯、极靴和钢轨构成闭合磁路,如图1(b)所示。制动时电磁吸力使极靴紧压在轨顶,并在钢轨表面滑动摩擦产生制动力,通过导向装置传递给转向架,使车辆减速。制动力的大小取决于电磁吸力和摩擦系数,电磁铁吸力的设计过程在文献[2]中已有详细介绍。
100%低地板有轨电车为了降低地板高度,采用小轮径、低转向架设计,留给磁轨制动装置的安装空间有限。如图2 所示,将磁轨制动装置设计成整体框架式结构,包含2 根磁轨本体(即电磁铁)、4 个磁轨座、2 根悬挂连接杆和4 个悬挂装置。磁轨制动装置通过悬挂装置安装在转向架中部,避开了转向架侧架的狭小空间。4 个磁轨座上的导向板构成一个矩形的滑槽,与转向架上承受制动力的结构组成导向装置。
图2 磁轨制动装置结构
国内某型100%低地板有轨电车编组为动车-拖车-动车,车轮半径为656mm,最大磨耗后为610mm,地板距轨面高度为350mm,根据该车运行特点,磁轨制动装置的设计参数见表1。
表1 磁轨制动装置性能参数
悬挂装置结构见图3 所示,缓解状态下,悬挂装置中的弹簧产生的弹力抵消磁轨制动装置的自重,使磁轨本体的极靴距轨顶有一定的高度。制动状态下,悬挂装置中的弹簧被进一步压缩,压缩量为磁轨制动装置下降的高度。
图3 悬挂装置结构
车辆运用时,车轮磨耗和极靴磨耗会使极靴距轨顶的高度发生变化,可通过调整悬挂装置将高度恢复到正常值,具体做法是:先将锁紧螺母松开使碟型垫圈恢复,然后旋转拉杆,拉杆与上弹簧座通过螺纹配合将极靴调整到合适高度,最后旋转锁紧螺母使蝶形垫圈被压平,避免螺纹配合发生松脱。球面垫圈的设计,可以允许磁轨制动装置相对构架存在有限的点头和侧滚运动[3],有效缓解了制动时对悬挂装置的刚性冲击。
结果表明,极端载荷条件下,磁轨座和悬挂连接杆的应力均小于材料屈服极限,位移变形小,可以满足使用要求。
吸力和响应时间是磁轨制动装置的重要指标,为了验证样机的相关参数是否满足设计要求,在试验台上对样机的吸力和响应时间进行测试。
单根磁轨本体吸力测试见图4,线圈通电后,测力计拉动浮动钢轨使其脱离极靴的最小拉力即磁轨吸力。测试过程中,在极靴中部900mm 长度范围内,间隔50mm 设置一个测点,共19个测点。吸力测试结果取所有测点吸力的平均值,结果为68.2kN,符合额定吸力的设计指标。
图4 吸力测试
图5 中为磁轨制动装置的响应时间测试,测试前将两侧极靴距轨顶的高度均调整为6mm。传感器记录两侧磁轨本体得电开始到与钢轨吸和的时间。结果显示,响应时间分别为0.186s和0.194s,同步性较好,且均小于0.6s,满足设计要求。
图5 响应时间测试
通过对100%低地板有轨电车的磁轨制动装置的结构和性能试验进行研究,得出以下结论:
4.1 采用整体框架式、低悬挂方式,结构简单可靠,降低了对转向架安装空间的要求,适合100%低地板有轨电车的运用要求。
4.2 极端载荷下,磁轨座和悬挂连接杆的应力远低于材料屈服极限,位移变形小,可以有效保障磁轨制动功能的安全可靠。
4.3 吸力和响应时间的测试结果满足设计要求。