李向前 闫洪涛 崔晓峰 于海胜
(1.鞍钢集团矿业有限公司东鞍山烧结厂,辽宁 鞍山 114041;2.鞍钢集团矿业有限公司弓长岭选矿厂,辽宁 辽阳 111008)
东鞍山烧结厂(以下简称东烧厂)磨矿系统采用两段连续磨矿、中矿再磨工艺流程。其中两段连续磨矿工艺流程现使用6台MYQ5067(溢流型,Φ5.03 m×6.7 m)型球磨机。所磨矿物是碳酸铁为主的铁矿石,难选矿,且硬度较高。生产用水使用厂内环水,较清水腐蚀性更强。
球磨机连续磨矿各段工艺参数如表1所示。
表1 球磨机连续磨矿各段工艺参数 %
MYQ5067型球磨机排矿装置原厂采用双层结构。内层为钢衬结构,外层为混凝土构件。该种形式排矿室使用寿命短,易泄露,维护及维修更换十分不便,不能满足生产使用需要。为此,通过进行长寿化攻关改造,进行多种结构方案应用试验,最终设计定型新型装置并投产使用。
东烧厂现使用MYQ5067型球磨机,位于b轴承支撑之上a球磨机筒体,所产出精矿经球磨机出口c圆筒筛筛选后进入排矿装置,再导入下一工艺环节,见图1。
图1 原排矿装置结构示意图
原排矿装置由上盖、漏子外壳、内衬、混凝土填充层、排矿竖井、排矿溜槽组成,并固定在基础平台上。
原排矿装置不能完全满足使用要求,存在以下问题:
1)设计排矿空间狭窄,岗位无法顺利完成清透维护工作。
2)排矿室为混凝土加内衬钢套结构,寿命短(一般为5~8个月),产线累计检修停机检修时间长。出现磨损泄露后,维修难。因整体更换内衬时间太长,严重影响设备作业时间,维修时只能采取在内侧继续焊补铁板方法。最终是补丁罗补丁、一层套一层,造成排矿室、排矿竖井空间越来越小,致使排矿能力逐渐下降。
3)排矿竖井插入排矿溜槽中,因外廓宽度小于400 mm,常发生排矿不畅,致使排矿溜槽发生溢出精矿故障。
内衬易磨损部位为图2所示椭圆区域,竖井易磨损部位为图3所示椭圆区域。
图2 内衬易磨损部位及加装钢板衬效果图
图3 内竖井易磨损部位及加装钢板衬效果图
为解决排矿装置寿命短问题,进行多种耐磨材料耐受对比试验。试验采取同一设备多种材料依次试验,六台设备同期(试验施工需要结合球磨定修一并开始,开始时间会有所不同)推进,试验数值取平均值。整个试验,历时五年。具体实验方案如下:
方案一:在易磨损部位增加一层普通20 mm厚铁板,采用普通焊接方式安装。完成效果如图2、图3所示。
方案二:在易磨损部位镶一层非金属(20 mm厚辉绿岩板)耐磨层,采用特种水泥粘贴。
方案三:在易磨损部位镶一层20 mm锰钢衬板,采用特种水泥粘贴。
方案四:在易磨损部位镶一层40 mm磁性衬板,采用自吸附加焊接压板固定。磁性衬板为筒体衬板更换下来的旧衬板,利旧使用。
试验结果对比,见表2。
表2 试验结果对比表
图4 加装辉绿岩板磨损效果图
图5 加装锰钢衬板磨损效果图
实验结论,因磁性衬板是利用旧的,无成本,其他方案都有备件材料成本,又因所有方案施工成本相当,独方案四寿命最长,所以性价比最高。
为解决原排矿装置存在所有问题,设计新型排矿装置,如图6所示。其技术方案内容如下:
图6 新型排矿装置结构示意图
1)新型排矿装置由上盖、漏子、排矿竖井、方形磁性衬板、排矿溜槽组成,并坐落在基础平台上。
2)上盖作用,一是安全防护,二是排气,原装置利旧使用。
3)漏子上口尺寸不变。其上部原来圆柱面轮廓改为平面方形轮廓,下部漏子结构不变。此种结构可使排矿装置内部空间大幅增加,形状简洁,排矿顺畅,检修维护施工方便快速。
4)排矿竖井内部宽度由240 mm左右(外廓宽400 mm)增加到680 mm(外宽800 mm),并焊接在漏子出口上。因排矿竖井宽度增加,使漏子高度减低,利于排矿。
5)漏子之磨机轴承支撑b侧,原采用圆柱面加斜面收口结构,结构复杂,加工难度大,不利于安装耐磨衬。新装置将其改为竖直平板结构,与另外三面一起组成方箱。并在圆筒筛下矿区域前沿垂直方向加装平面隔板。
6)排矿竖井宽度与排矿溜槽宽度(800 mm)一致,排矿竖井下口直接紧密连接(焊接)在排矿溜槽上,避免溢出精矿故障发生。排矿溜槽高度完全满足排矿装置清透维护工作需要。
7)方形磁性衬板吸附安装在排矿装置所有过流的内表面上,加装角钢固定带固定方形磁性衬板。排矿溜槽槽底为矿浆冲击最大受力面,故铺设两层衬板,使排矿装置整体寿命趋于一致,方便统一安排检修。方形磁性衬板具有吸附精矿中磁性物质,使其板结在衬板表面,从而形成矿磨矿,达到延长使用寿命目的。整体寿命可达2~3年以上。方形磁性衬板可利旧球磨机筒体衬板,可实现降本增效目的。
8)取消漏子用于安装在基础上4个支撑腿,改为直接坐放在基础上;取消原内衬及混凝土填充层。通过简化结构,减少施工量,减少检修停机时间。
结合球磨大修,对排矿装置进行改造施工,其效果如图7所示。新型排矿装置实际使用效果完全达到设计目标,具体如下:
图7 新型排矿装置(内部)效果图
1)排矿室空间大,岗位可以顺利完成清透维护工作。
2)排矿装置结构简单、寿命长。无泄漏故障发生,减少零修停机时间,提高设备作业时间。
3)排矿装置维修更换方便。当点检发现磁块有脱落或磨损到限的,可以安排局部或全部更换磁性衬板,检修工时不到原来的20%。因排矿室内空间大,检修操作容易,技工劳动强度低。
4)排矿顺畅,不易发生淤堵漏矿故障。因排矿竖井焊接排矿溜槽上,宽度等宽且宽度达原宽度2.8倍,因此不易发生排矿不畅,致使排矿溜槽发生溢出矿浆故障。
在设计中球磨机排矿装置容易被忽视,但其作为磨机排矿部最终端,对磨机正常运行(作业)时间影响同样很大。采用混凝土加钢衬结构形式的排矿装置,应用较为普遍。但这种结构排矿装置存在容积较小,维护检修不变,寿命短等缺点,特别是对于难选矿粉磨,缺陷更为突出。通过开展排矿装置长寿化结构设计,进行一系列实验研究,最终确定了钢套加磁性衬板的简洁型排矿装置。实践应用表明,长寿效果非常明显,使用效果完全达到设计目标。