循环液化床锅炉启动过程的问题及对策分析

2010-01-01 00:01张劲锐张明智
中国新技术新产品 2010年17期
关键词:床料床温流化

张劲锐 张明智

(哈尔滨电站设备成套设计研究所,黑龙江 哈尔滨 150046)

前言

某电厂2台DG450/9.81-1型CFB锅炉,它的燃烧设备由燃烧室、给料装置、分离装置、回送装置、燃油点火装置等主要部件组成。燃烧室底部是由水冷壁管弯制围成的水冷风室,通过膨胀节与风道点火器相连,有2台风道高能点火燃烧器,炉膛密相区水冷壁前后墙上还分别设置了2只床上点火油抢,用于锅炉启动点火和低负荷稳燃。一次风由点火风道进入燃烧室底部的水冷风室,进而通过布风板、风帽,提供足够的流化风。

1 启动过程的问题及原因分析

1.1 床料的选择

床料作为一个蓄热体,在循环流化床锅炉的点火过程中具有很重要的作用,床料一般要经过加热升温、快速引燃和向稳定状态过渡等几个阶段。从DG450/9.81-1型循环流化床锅炉的启动升温曲线可以看出,床料的加热是一个相对较长、较平稳的过程,升温的热量来自于床下热烟气。在以往启动过程中,有时担心启动过程中出现其他问题,增加启动时间,使得在并网初期只剩下较少的床料,大部分床料以被吹走,所以选择较厚的床料启动。但是由于床料多,炉膛床压就比较高,点火初期升温速度还比较好控制,可以按照升温曲线进行。随着床温的增加,由于床料太厚,要使床料正常流化,需要较大的流化风,加热床料提高床温需要更多的热量,这就需要增加风道高能点火燃烧器出力,根据规程要求,将床下风道点火器出口烟气温度控制在982℃且风室风温在870℃以下,这时还应考虑到点火风道中耐火材料的承受能力,根据厂家的要求,风道壁温要小于1300℃,由于高能点火燃烧器周界风量小,风道点火燃烧器出口烟温得不到很好的控制,经常处于超温状态,烧坏点火风道。由于加热床料需要较长的时间,所以既增加了点火时间,又增加了耗油量。

1.2 点火风道爆燃

运行人员在点火过程中,为提高床温温升率,缩短点火时间,使用流化风量较小,床料得不到良好的流化,启动燃烧器燃烧不良,燃油不能充分燃烧,产生的油气不能及时吹进炉膛抽走,点火风道内积聚大量油气,常造成启动燃烧器灭火。点火初期往往用1只点火燃烧器,待此燃烧器灭了以后,风道不进行充分的吹扫,就紧急点另1只点火燃烧器,此时由于风道有大量的油气,有充分的空气(流化风),一但遇到明火,会使点火风道内油气爆燃,造成点火风道损坏。

1.3 主蒸汽压力偏高,主蒸汽温度低

在点火过程中,压力上升较快,温度上升较慢,当压力达到汽轮机冲转要求时,温度却达不到。只能缓慢升温,增加了点火时间。

1.4 主蒸汽压力、温度急剧升高

床温达到750℃左右时,燃煤易发生爆,床温变化率大幅上升。在几次调峰启动过程中,床温600℃时开始试投煤,此时燃煤得到加热、干燥,挥发,分析出燃烧,夹带少量的细颗粒燃烧。床温从600~750℃,床温虽然不断升高,但燃煤颗粒并没完全燃烧,当挥发分析出时,煤颗粒的表面积最小,此时随着煤粒内部气相物质的逐渐析出煤粒开始膨胀,有时会在煤粒中形成很高的压力,使煤粒产生破损,即产生煤粒的一级破碎。使床内积聚着大量的易燃焦碳,当床温达到750℃左右时大量的焦碳颗粒开始燃烧,造成床温变化率大幅上升,床温跳跃式升高。主蒸汽压力、温度急剧升高。

2 采取的措施

2.1 在床料的选择上,初始床料可以是粗石灰石也可以是炉渣,粒径为0~6mm。加入量为850~900mm床高。床料添加完毕后,应做流化实验,检验流化是否正常。按规定依次启动各风机,然后调整流化风量,随着流化风量的增加,床面才开始出现鼓泡现象,最终达到初始流化状态,记录最小流化风量,以便在点火、运行时做为参考。床料的粒径分布应该合理,符合锅炉厂提供的粒径宽筛分要求。床料过细,不利于蓄热;床料过粗,会延长加热时间。另外床层不能太薄,床层太薄不仅不利于蓄热,而且容易造成床面吹穿,流化不良,对后期着火及带负荷不利。选择了合适的床料量和床料粒度,在点火过程中,基本可以按照给定的升压曲线进行,点火燃烧器的出力得到了控制,风道点火燃烧器出口烟温也控制在合理的范围内,缩短了点火时间,避免了烧坏点火风道,节省了点火用油。

2.2 点火风道的防爆。根据流化实验确定的最小流化风量,在吹扫和点火过程中,流化风量不小于最小流化风量,以保持点火风道到炉膛的通风良好。点火前炉膛吹扫5min,按程序启动点火燃烧器,调整油量,观察燃烧情况,调到最佳燃烧状况。当点火燃烧器灭火时,及时切除燃料,吹扫5min,待将油气充分吹扫干净后,方可再次启动点火燃烧器,包括启动另外1只。2只点火燃烧器启动时间间隔应在5min以上,并且运行中的点火燃烧器应燃烧良好。

2.3 循环流化床锅炉在启动过程中的升温

为提高启动过程中主蒸汽温度的温升率,加大了汽轮机电动主闸门门前疏水管管径,加大了总的排汽量。同时在点火初期将旋风分离器的向空排汽打开,以增大总的排汽量。通过增大总的排汽量,升温、升压基本上按照锅炉厂给定的曲线进行。值得注意的是,随着压力、温度的升高,要密切监视过热器的壁温,随时关闭旋风分离器的向空排汽,避免过热器超温。

2.4 防止爆燃及发生暴燃后采取的对策

当床温达到600℃时,达到投煤条件,此时可以,在左右炉膛区域各启动1台给煤机,并将出力调至炉膛额定燃料量的50%,进行一次3~5min的给煤,然后停止给煤机,观察氧量变化及床温变化,当床温先降后升并且逐渐增大,氧量开始下降时可判断燃煤已经着火。在此阶段主要以挥发分析出与燃烧为主,化学反应速率远低于扩散速率,挥发分析出后形成的多孔大颗粒焦碳在此工况下也开始燃烧,无孔大颗粒焦碳则不能燃烧,所以此时不能连续给煤,应采用脉动的给煤方式进行,使床温缓慢上升,避免聚集大量未燃烧的焦碳颗粒。随着床温的逐渐升高,焦碳处于动力燃烧或过度燃烧工况,此时焦碳内部的小孔增加,这样就削弱了焦碳内部的连接力,当连接力小于施于焦碳的外力时,焦碳产生碎片即二级破碎,二级破碎是在挥发份析出后的焦碳燃烧阶段发生的,控制好此阶段的床温上升速率,就能避免焦碳爆燃,避免床温阶跃,此时床温达到750℃左右,可以连续给煤。如果没控制好升温速度,发生床温大幅升高时,不要盲目的大幅加大流化风,应在调节流化风的同时观察床温变化率,待床温变化率上升变缓,可停止加流化风。接下来会发现床温变化率有下降趋势,此时应注意及时补充相应的煤量,否则会由于循环流化床的热惯性,使床温下降较快,如果调节不及时,会使床温出现多次反复,影响升温升压。

3 结束语

通过对循环流化床点火过程各阶段的分析,针对点火过程中出现的问题,找出了相应的对策,避免了烧坏点火风道、点火风道爆燃、床温阶跃变化等事故的发生,有效的缩短了锅炉启动时间,节省了启动用油。由于循环流化床锅炉较大的热惯性,所以在投煤以后煤量变化所造成的扰动有一定的迟滞性,所以要根据煤量、风量的变化总结其变化规律,更好的指导锅炉的启动,使锅炉启动按照锅炉厂给定的升温升压曲线进行。

[1]岑可法,倪明江等.循环流化床锅炉理论设计与运行[M].中国电力出版社,1997.

[2]刘德昌.流化床燃烧技术的工业应用[M].中国电力出版社,1998.

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