CFB锅炉掺烧煤矸石燃烧调整探讨

2011-08-28 07:17
科技传播 2011年23期
关键词:大卡发热量氧量

张 勃

河南蓝光环保发电有限公司,河南平顶山 467200

0 引言

循环流化床(简称CFB)锅炉具有优良的环保性能,调峰能力强,燃料适应性也很广,不仅可以燃用烟煤等优质煤种,而且可燃用发热量较低的各种劣质燃料、煤矸石等。因此,在当前煤炭紧张、价格暴涨的情况下,循环流化床锅炉充分发挥其自身优势,不仅能够实现国家提倡的资源综合利用、环保、节能减排,还缓解了企业高价格采购煤炭的压力,最大限度的降低企业的发电成本。由于燃用煤矸石等劣质煤,势必增加锅炉的磨损,为减少炉内磨损,提高机组的运行可靠性、经济性,对入炉煤的颗粒度、一、二次风的配比、床温、床压的调整控制至关重要。

1 叶县蓝光电厂#1机组简介

叶县蓝光环保发电有限公司成立于2002年3月12日,是我国知名上市企业—武汉凯迪电力股份有限公司的全资子公司,#1机组是原国家计委批复的135mW循环流化床锅炉机组国产化示范工程。采用我国自行研制开发的循环流化床洁净煤燃烧技术,是集煤矸石综合利用、环保、发电为一体的高科技环保电厂。

1.1 锅炉主要设计参数

过热蒸汽最大连续蒸发量(B-MCR):440t/h;

出口汽压:13.7MPa;出口温度:540℃;再热蒸汽 蒸汽流量:360.8t/h;进口压力:2.64MPa;出口压力:2.445MPa;进口温度:330.2℃;出口温度:540℃;给水温度:252.1℃;排烟温度:135℃;锅炉效率:(以低位发热量计):90%。

1.2 煤种特性

锅炉主要是燃用平煤集团八矿中煤和八矿煤矸石混烧,混合比例为八矿中煤:八矿煤矸石=2:3。

2 掺烧煤矸石时的燃烧特性

CFB锅炉的燃烧是在流化状态下完成的,大量的高温物料在炉内处于流化沸腾状态,当燃煤进入炉内后,立即与高温物料碰撞混合,经过加热、着火阶段、燃尽阶段三个过程,将燃煤着火燃烧。在这三个阶段,其燃烧配风、床温、床压的调整,直接影响锅炉的燃烧经济性。在掺烧煤矸石时,因发热量较低,灰份大,而且在破碎机调整不好时,其煤的颗粒度较大,按原设计要求а=1.2控制氧量,煤很难着火燃烧,机组负荷跟踪不上。因此,实际运行时燃烧所需要的风量远远大于设计风量,在一次风量及氧量的调整控制上,一般都根据床温及主汽压力来调整。当增加一定的煤量时,必须增加一定的一、二次风量,风量跟随煤量变动。一次风量要增加到整个炉内物料及燃煤混合物充分流化,二次风量要增加到炉内物料混合物前后完全穿透、横向扰动完全,这样才能满足煤燃烧所需要的风量。

3 掺燃煤矸石时容易出现的问题

CFB锅炉冷渣器若设计不好,锅炉排渣困难,造成床压高,风机电耗增大,厂用电率高,而且飞灰含碳量及底渣含碳量很高,机组的标准煤耗也很高;因燃用煤质灰分较大,电除尘及输灰系统维护不好时,很容易造成电除尘各种故障,一系列的问题都将影响整个机组的经济运行。

蓝光电厂在初始掺烧煤矸石时,要求控制入炉煤发热量在2 700大卡~3 000大卡,但在实际过程中,因采购原煤发热量不高、配煤经验不足及煤场与值长协调不当等问题,往往将入炉煤发热量调整在2 500大卡左右,甚至更低,这就给锅炉燃烧带来了很大困难。首先是锅炉用煤量较大,给煤机故障率较高;渣量大,锅炉排渣困难,仅仅依靠滚筒冷渣器排渣仍不能解决床压高的情况,机组负荷被迫下降,只能直接排红渣,底渣含碳量增加,底渣含碳量增加,造成锅炉大量的热损失,锅炉效率降低;床压高,为了保证正常流化,增加了风机的电耗;因煤质灰分大,造成飞灰量增加,往往超过了电除尘的设计除尘能力,电除尘故障率较高。因此,掺烧煤矸石时,如果配比失调、锅炉调整不当,会带来一系列的联锁问题。

经过实践证明,锅炉的风量调整、床压的控制、煤矸石的适当配比是相互关联相互影响的,在这几个环节上把握好,机组才能经济运行。

4 参数调整与优化运行

4.1 氧量的调整

氧量一般通过二次风进行调整的,实际运行时通过一、二次风相互调配共同调整氧量值。正常情况下,因煤矸石的煤种比重较大,进入炉内后一般在密相区内燃烧份额较多,所以,为了保证充分燃烧,炉内的中、下二次风量尽量加大。因为CFB锅炉炉内是分级燃烧,在稀相区虽燃烧份额少,为了物料混合物完全穿透、横向扰动完全,上二次风也应增大。经过实践摸索,在机组负荷70mW~90 mW时,烟道侧氧量一般控制在4%~5%为最佳,在90 mW~135 mW时,烟道侧氧量一般控制在6%~8%为最佳。在上述负荷段下,如果氧量不能保证,二次风不能满足时,应尽量增大一次风量。

4.2 床压的调整

床压的控制范围在6kPa~8kPa,床压过高或过低对锅炉燃烧均有危害。但掺烧煤矸石时,床压应控制在7kPa~10kPa,因若床压过低时,其炉内的物料稀薄,物料浓度小,而进入炉内的燃煤因其发热量较低,相应的其进入煤量较多,其煤的浓度较大,物料与燃煤混合不好,容易造成流化不好,燃烧不良,锅炉容易结焦;反之,若床压过高时,不仅造成了流化不良,还会增加相应的一次风量来满足炉内物料流化,风机电耗增加。而且炉内的物料浓度过大,掩盖了燃煤的燃烧,将使燃烧不充分,主汽压力下降。而且若床压过高时,在遇上冷渣器故障或排渣口堵塞时,床压会迅速增高,威胁机组安全经济运行。

4.3 配煤的调整

煤矸石的发热量一般在1 500大卡~1 800大卡左右,有的甚至更低。原煤的发热量一般在4 500大卡左右,具体根据入场煤的煤质化验分析结果。在配比煤矸石时,要综合考虑,否则,如果发热量过低,则锅炉燃烧很困难,会带来一系列的问题,发热量高于3 000大卡时,机组达不到资源综合利用的条件,因此,控制入炉煤发热量尽量在2 700大卡~3 000大卡之间为最佳。具体操作是根据输煤系统的两个筒仓下的环式给煤机进行调整,正常情况下,机组带满负荷时,如果发热量在2 900大卡左右时,锅炉用煤量应在120t左右,运行当中如发现用煤量增大或减少,应及时的调整原煤与煤矸石的配煤比例,最终将入炉煤的发热量控制在2 700大卡~3 000大卡之间。

4.4 加强对冷渣器与输渣系统的维护,减少排高温红渣

对锅炉的4个冷渣器与输渣系统加强维护与保养,其检修工作尽量安排在夜间低负荷时的情况下进行,以保证其它的冷渣器能够满足排渣的需要,尽量避免直接排红渣,以避免造成大量的热量损失及煤耗增加。

5 取得成就

经过精心调整,优化运行方式,蓝光电厂各种经济指标大幅度提高。首先,飞灰含碳量大幅度降低,飞灰含碳量由原来的8%下降到2%;通过对床压适当的控制及输渣系统的合理维护,并且在低负荷时,分别停止一台一次风机、二次风机、吸风机的运行,厂用电率在原来的基础上也大大降低;因减少了直接排红渣,底渣含碳量也大为降低,由原来的3%降为1.8%,机组的煤耗大大降低。经过实践摸索,在经济调整、优化运行上取得宝贵经验,连续两年在全国135mW循环流化床机组评选中,取得全国电力行业CFB机组第二名好成绩。并顺利通过国家发改委综合利用电厂的验收。

6 结论

通过合理的掺配煤矸石量及精心的调整,CFB锅炉的运行与同等容量的煤粉炉相比,它具有独特的优势:不仅缓解了企业在当前煤炭市场紧张局势下的压力,而且积极响应了国家的政策,实现了综合利用、节能环保。

[1]党梨军.循环流化床锅炉的启动与安全运行.

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